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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Mein erster Quadcopter



moepi2k
08.08.2012, 20:41
Hallo zusammen,

einmal mehr habe ich mit einem neuen Projekt angefangen. Diesmal solls nen Quadcopter werden =) mal schauen obs fliegt.
Da ja eben das neue kk2.0 Board rausgekommen ist dachte ich, ich fange mit dem mal an. Also gleich mal bei HK Bestellung aufgegeben.

Erstmal Hut ab HK, besser als zig Shops in meiner Umgebung =)

Date # Location Delivery Status
6-Aug-2012 Hong Kong Item posted and is being processed.
6-Aug-2012 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 6-Aug-2012
7-Aug-2012 Switzerland Arrived and is being processed.
7-Aug-2012 Switzerland In transit.
8-Aug-2012 Switzerland Delivered.

2 Tage von HK in die Schweiz ! Das nenn ich mal Service =)

Mal zur den einzelheiten der Teile:

Frame:
Turnigy Talon Carbon Fiber Frame 550mm

Gimbal:
X550 Glass Fiber Tilt Camera Mount

Elektronik:
Quadcopter Power Distribution Board

Board:
KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board

Motor:
4x NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W

Regler:
4x Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller

Propeller:
SF E-Prop 9x6 / 229x152.5mm w/ Adapters Black

OSD:
HobbyKing E-OSD

Servo für Gimbal:
HXT 9320MG-180 20.2g / 3.8kg / .15sec 180Degree


Weiteres kommt wenn ich mit dem bau begonnen habe.


[b]Update 9.8.12[/]

http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=33537&stc=1&d=1344592086

http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=33538&stc=1&d=1344592158

http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=33539&stc=1&d=1344592291

http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=33540&stc=1&d=1344592291


Soweit alles zusammengebaut. Habe dann das Setting gemacht wie beschrieben. Leider war ein Regler defekt und hat den einten Motor etwas verbruzelt. Nicht weiter Schlimm, hab dann eifach gleich n neuen bestellt.

Habe aber folgendes Problem. Die Regler habe ich nocht nicht geflasht, also mal im original Zustand belassen. Wenn ich nun das Board Arme und die Motoren starten will, läuft nur Motor 3 an und die anderen nicht. Kenn einer das Problem bei dem Board?

Gruss

moepi2k
10.08.2012, 10:57
Update 10.8.12

moepi2k
11.08.2012, 13:43
Hab nun den P und I Gain erheblich herabgesetzt und muss sagen er fliegt echt stabil, danke an maulwurfpauli und BK-Morpheus.
Ich versuche noch den Autolevel richtig einzustellen, aber das gelingt mir nicht wirklich. Falls es jemmand geschaft hat währe ich über die Werter erfreut =)

danke und Gruss

IntruderEvil
11.08.2012, 14:43
Schöner Copter. Ich würde nur die Kabel noch in die Ausleger verlgen. Ist zwar schon ne Menge Arbeit aber es macht sich bezahlt sieht gleich viel besser aus.

moepi2k
12.08.2012, 19:30
Dacht ich mir auch schon, aber wohin dann mit den reglern?

hexaphysics
20.05.2013, 12:41
Kann man die Motoren empfehlen? Hab nämlich vor, mir die selben zu holen...