Hallo!
Bin heute das zweite mal mit meinem Hexa geflogen, Gains usw. einstellen und das Gimbal das erste mal Testen.
Obwohl der erste Flug problemlos gelaufen ist bin ich als hätte ichs geahnt Gott sei dank nur niedrig herumgeschwebt.
Der Copter fühlte sich so gut an - keine Auffälligkeiten.
Bis dahin wo ich das Gimbal über remote nach oben bewegte, aus dem nichts gerät er ausser Kontrolle und kracht auf den Boden.
Bis auf das Landegestell hats zum Glück nichts wirklich was erwischt - allerdings steh ich jetzt wieder vor dem Thema eines unerklärten absturzes...
Das ist das Dingens:
Zu den Daten:
Eigenbau Copter
Naza M V1 + GPS
PMU V2
IOSD Mini
Firmware 4.00
Assistance Software 2.18
Tiger MT2814-11 Motoren
APC Props
Bulltec 30A Opto Regler
2 x 5000mAH Turnigy 25-35c
Kamkop BLG Gimbal mit Sony Nex 5
den Strom für das Gimbal zieh ich aus den Flugakkus - das sollte ja kein Prob. sein denke ich.
Der Erstflug vorige Woche war auch ganz ohne auffälligkeiten - das war auch noch ohne Gimbal.
Was ist mir aufgefallen:
Ein "Singen" wie von Lagern (hört man auch am Vid) dürfte aber normal sein - die Motoren sind nagelneu aus der Schachtel und hören sich alle gleich an.
Die Motoren sind unterschiedlich warm (nicht heiß) ich verm. mal das kommt dadurch das die ja unterschiedlich arbeiten müssen.
Also ich bin Ratlos - hat vielleich von euch jemand einen Tipp woran das liegen kann, bei dem Flug davor hat er auch kurz vorm aufsetzten so komische zicken gemacht aber weit nicht so schlimm.
Kann das mit dem Gimbal zusammenhängen!?
Wäre froh über denkanstösse.
http://www.youtube.com/watch?v=9EbDthaJATg&feature=youtube_gdata
Bin heute das zweite mal mit meinem Hexa geflogen, Gains usw. einstellen und das Gimbal das erste mal Testen.
Obwohl der erste Flug problemlos gelaufen ist bin ich als hätte ichs geahnt Gott sei dank nur niedrig herumgeschwebt.
Der Copter fühlte sich so gut an - keine Auffälligkeiten.
Bis dahin wo ich das Gimbal über remote nach oben bewegte, aus dem nichts gerät er ausser Kontrolle und kracht auf den Boden.
Bis auf das Landegestell hats zum Glück nichts wirklich was erwischt - allerdings steh ich jetzt wieder vor dem Thema eines unerklärten absturzes...
Das ist das Dingens:
Zu den Daten:
Eigenbau Copter
Naza M V1 + GPS
PMU V2
IOSD Mini
Firmware 4.00
Assistance Software 2.18
Tiger MT2814-11 Motoren
APC Props
Bulltec 30A Opto Regler
2 x 5000mAH Turnigy 25-35c
Kamkop BLG Gimbal mit Sony Nex 5
den Strom für das Gimbal zieh ich aus den Flugakkus - das sollte ja kein Prob. sein denke ich.
Der Erstflug vorige Woche war auch ganz ohne auffälligkeiten - das war auch noch ohne Gimbal.
Was ist mir aufgefallen:
Ein "Singen" wie von Lagern (hört man auch am Vid) dürfte aber normal sein - die Motoren sind nagelneu aus der Schachtel und hören sich alle gleich an.
Die Motoren sind unterschiedlich warm (nicht heiß) ich verm. mal das kommt dadurch das die ja unterschiedlich arbeiten müssen.
Also ich bin Ratlos - hat vielleich von euch jemand einen Tipp woran das liegen kann, bei dem Flug davor hat er auch kurz vorm aufsetzten so komische zicken gemacht aber weit nicht so schlimm.
Kann das mit dem Gimbal zusammenhängen!?
Wäre froh über denkanstösse.
http://www.youtube.com/watch?v=9EbDthaJATg&feature=youtube_gdata