APM 2.5.2 / Version3.0.1 / Graupner MX20 / Skywalker Regler/ Probleme mit Loiter

schnejo

Erfahrener Benutzer
#1
Hallo,

ich habe seit ca. 3 Wochen die oben beschrieben Konfiguration auf einem Quadro.
Am Anfang lief alles wunderbar. Auch der Loiter Modus war perfekt. Der Copter stand wie angenagelt im Himmel.
Nach ca. einer Woche auf einmal aus dem nichts.......der Loiter Modus will nicht mehr wirklich richtig.
Modus an und er hat erstens den Toilet Effekt gehabt.
Externer Kompass drauf......ein bisschen besser.
Zwischendurch aber fängt er an brutal auszubrechen im Loitermodus. Auf einmal bricht er aus und steuert in irgendne Richtung, mal leicht, mal ziemlich brutal.

Hat da jemand ein ähnliches Problem ? Und vielleicht sogar ne Idee oder Lösung dazu ?

Grüße und Danke
Jörg
 

killermiller

Erfahrener Benutzer
#2
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei meinem hat auch alles einwandfrei funktioniert Loiter,RTH etc., doch nach einigen Wochen benutzung, gab es auf einmal ein Problem. Undzwar hat der Loiter nicht mehr halten können sowie die höhe. Mir ist aufgefallen, das der Normalerweise bei ca. 30-40 % Gas abgehoben ist und als das Problem aufgetreten ist so ca. bei 40-50% Gas. Hast du auch das Problem mit dem Gas ?
 

sandrodadon

Fliegender Maschi
#3
Autodecline und Maglearning aus geschaltet?

Ist für mich die einzige Erklärung warum ein Mag sich nachträglich verschlechtert
 
FPV1

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