Habe heute morgen von meinem Quad den APM abgebaut und durch eine Pixhawk ersetzt.
Dann auf die grüne Wiese um den Autotune zu machen.Klappte alles.In stabile gestarten und danach in Altholt.
Flog mit Standarteinstellung schon recht gut.
Dann habe ich doch den Autotune nicht gemacht, weil der Wind doch recht stark wurde.Den Quad ins Auto gepackt und erst mal gewachtet.Nach ein paar Stunden noch mal versucht.Wind war weg,dafür war der Copter im Auto recht warm geworden.Volle Sonne auf,s Auto.Wieder in Stable gestarten und musst sofort höllig aufpassen.War kein fliegen möglich.Entweder er schoss nach oben,und bei etwas weniger Gas schnell nach unten.
Auch nach umschalten in Althold änderte sich nix.Also wieder nix mit Autotune...
Dann gegen Abend..Akku wieder voll.FC noch mal am PC überprüft.Alles ok,und auf zur Wiese.Stable wieder ok,Althold auch ok,und dann in Autotune. Roll alles ok.(War schnell fertig ca 10 mal rechts links ) ???
Bei Pitch nach dem 5 mal vollgas und gerade nach oben. Autotune aus, Altholt aus,hat alles nicht geholfen.
Erst gas gegen 0 hat was gebracht.Er war aber schon so hoch das ich sowieso nix mehr sehen konnte .beim runterfallen konnte ich sehen das er sich am überschlagen war.Habe versucht mit Gas noch was zu retten.Kann aber nicht mehr sagen ob der darauf reagiert hat.Senkrechter einschlag.
Werde morgen mal den Pixhawk durchtesten.
Also der oder die Pixhawk mag kein Autotune und der Baro kein Sommerhitze.
Ach ja..
Firmware ist 3.2 RC3 und der Rahmen fliegt mit einer APM 2.6 prima. Auch alle GPS Modi,s
Dann auf die grüne Wiese um den Autotune zu machen.Klappte alles.In stabile gestarten und danach in Altholt.
Flog mit Standarteinstellung schon recht gut.
Dann habe ich doch den Autotune nicht gemacht, weil der Wind doch recht stark wurde.Den Quad ins Auto gepackt und erst mal gewachtet.Nach ein paar Stunden noch mal versucht.Wind war weg,dafür war der Copter im Auto recht warm geworden.Volle Sonne auf,s Auto.Wieder in Stable gestarten und musst sofort höllig aufpassen.War kein fliegen möglich.Entweder er schoss nach oben,und bei etwas weniger Gas schnell nach unten.
Auch nach umschalten in Althold änderte sich nix.Also wieder nix mit Autotune...
Dann gegen Abend..Akku wieder voll.FC noch mal am PC überprüft.Alles ok,und auf zur Wiese.Stable wieder ok,Althold auch ok,und dann in Autotune. Roll alles ok.(War schnell fertig ca 10 mal rechts links ) ???
Bei Pitch nach dem 5 mal vollgas und gerade nach oben. Autotune aus, Altholt aus,hat alles nicht geholfen.
Erst gas gegen 0 hat was gebracht.Er war aber schon so hoch das ich sowieso nix mehr sehen konnte .beim runterfallen konnte ich sehen das er sich am überschlagen war.Habe versucht mit Gas noch was zu retten.Kann aber nicht mehr sagen ob der darauf reagiert hat.Senkrechter einschlag.
Werde morgen mal den Pixhawk durchtesten.
Also der oder die Pixhawk mag kein Autotune und der Baro kein Sommerhitze.
Ach ja..
Firmware ist 3.2 RC3 und der Rahmen fliegt mit einer APM 2.6 prima. Auch alle GPS Modi,s