SimonK-Regler am DJI NAZA - Motor läuft nicht an

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#1
Erstmal sorry - das Problem, das jetzt meins ist, kommt mir so bekannt vor, wahrscheinlich wurde es irgendwo schon mal durchgekaut. Also bitte nicht totschlagen. Hilft mir einfach ein bisschen...

Habe einen neuen 20Ah-Regler von flyduino an meinen Graupner-Empfänger angeschlossen und den Gasweg angelernt. Motor läuft wunderbar an.
Das ganze dann an die NAZA angeschlossen - am Regler natürlich das mittlere Kabel entfernt, die NAZA wird ja schon mit Strom versorgt. Jetzt piept der Motor schön, aber - er läuft nicht an.
Eigentlich kann ich nicht viel falsch gemacht haben, irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler. Vielleicht ist es auch einfach nur schon etwas zu spät...

Danke!
 
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AlF

Benutzer
#2
Hallo, vielleicht liegt am min-throttle. Die motoren brauchen, so wie ich das verstanden habe, ein minimum zum starten. Meine suppos brauchen z.b. 1000.
Vg alex
 
#3
Wo genau welcher min-throttle? Meinst du in der NAZA-Software diesen Motor-Idle-Speed? Die habe ich schon auf Maximum gestellt. Das brauchen die Motoren wohl mit den SimonK-Reglern, habe ich mal irgendwo gelesen.
 

brandtaucher

Erfahrener Benutzer
#4
Ja, er meint sicher Idle-Speed. Am SimonK-Regler kann man ja nichts einstellen.

Mal so ein paar Gedankengänge zum prüfen, ich sehe ja nicht, was Du da so angeschlossen hast:

- Kriegt der Empfänger Strom von der Naza?
- Offensichtlich hast Du nur einen Motor angeschlossen? Haben bei diesem auch wirklich alle 3 Kabel Kontakt am Regler? Wackelkontakt?
- Hast Du mal versucht, den Motor per Hand ein paar Millimeter zu bewegen? Manchmal hängt er (kenne Deinen Motor nicht).
- Schon mal einen anderen Motor versucht?
- Stecker am Emfpänger richtig tief genug eingesteckt?
 
#7
Hi,

Ich habe ein ähnliches Problem.
Die Regler werden zwar erkannt aber es dauert immer recht lange und das ist nervig.
Manchmal bis zu 1 Minute.
Originale DJI-Regler zu kaufen sehe ich trotzdem nicht ein.
Vielleicht wirds ja beim nächsten FW-Upgrade verbessert.Ich hoffe es jedenfalls...





Grüße Chris
 

AlF

Benutzer
#8
Leider kenne ich mich mit naza nicht wirklich gut aus und spekulieren möchte auch nicht wirklich. Aber eine möglichkeit möchte ich noch preisgeben dann bin ich raus.
Ich habe auch eine graupner (6 kanäle) und verwende ein summen signal. Zum anlernen der esc verwende ich immer den ersten kanal und beim anschliessen habe ich schon mal vergessen wieder auf den 6. umzustecken...
 

brandtaucher

Erfahrener Benutzer
#9
An meiner Naza habe ich auch die Flyduino-SimonkK (NFET)-Regler und solche Probleme sind mir nicht bekannt. Ggf. liegt es an der neuen Firmware? Welche habt Ihr installiert? Wegen eines Fehler in der Firmware wird aktuell eh ein downgrade auf 1.8 empfohlen. Probiert es aus, vielleicht liegts nur daran?
 
#10
Software und Firmware sind bei mir noch die ziemlich alten (Software 1.6 und Firmware 2.01). Hat bis jetzt mit dem ersten Kopter einwandfrei funktioniert, hatte noch keinen Grund für ein Update.
Summensignal verwende ich gar nicht.
Die Akkuspannung ist OK.
Der Regler wird ja auch normal erkannt. Erst kommt die piep-piep-piep-Melodie und dann nach einer kurzen Pause nochmal ein piep-Ton. Das klingt doch ganz normal, oder?
Aber danach passiert eben nichts! :(
Hat vielleicht noch jemand weitere Ideen? Sind doch hier ein Haufen kluger Leute unterwegs...
 
#11
Am Summensignal liegst nicht wenns dich beruhigt.Ich hab selbst nochmal kurz auf Normalbelegung umgebaut - brachte nichts.
Ich denk mal du hast das selbe Problem.
Ich muss jedesmal ca. 30 sek-1 Minute warten bis sich was tut.Im Manual erlischt dann die LED - dann weiß ich dass die Naza bereit ist.Man muss sich halt in Geduld üben.Wahrscheinlich liegst daran dass die Naza 400 khz -Regler braucht und die SimonK gerade so an der Grenze liegen.
Sehe es aber auch nicht ein nur weil die DJI Regler ne schnellere Ansteuerfrequenz haben die alten rauszuwerfen.
Als ich die Idie - Drehzal von Mitte auf hoch erhöht hatte wurden sie wenigstens schonmal überhaupt erkannt.Jetzt dauerts halt länger.Ein erhöhen auf maximal brachte allerdings keinen Unterschied.




Grüße Chris
 
#13
Motor läuft - alles bestens. Die Lösung war so banal und einfach, habe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Behalte das deshalb lieber für mich... ist mir einfach zu peinlich...

Trotzdem danke für die Hinweise! :)
 
#15
Na gut... aber es ist nur leichtes Schmunzeln erlaubt :) also... ich bin früher viel Fläche geflogen und da startet der Motor bekanntlich, wenn man einfach den Gashebel nach vorne bewegt... und da mein letzter Flug mit dem Copter schon etwas her ist und ich mir das noch nicht so verinnerlicht hatte, wie man an der NAZA die Motoren startet, dachte ich:
Menschenskinder, warum geht der Motor nicht an, wenn ich den Gashebel nach vorne bewege! Ist doch alles richtig angeschlossen!

Ein Hinweis von einem Freund brachte mich dann auf die richtige Spur. :) Tja, dumm gelaufen... Wieder was gelernt.
 

wolfes1126

Erfahrener Benutzer
#17
Na gut... aber es ist nur leichtes Schmunzeln erlaubt :) also... ich bin früher viel Fläche geflogen und da startet der Motor bekanntlich, wenn man einfach den Gashebel nach vorne bewegt... und da mein letzter Flug mit dem Copter schon etwas her ist und ich mir das noch nicht so verinnerlicht hatte, wie man an der NAZA die Motoren startet, dachte ich:
Menschenskinder, warum geht der Motor nicht an, wenn ich den Gashebel nach vorne bewege! Ist doch alles richtig angeschlossen!

Ein Hinweis von einem Freund brachte mich dann auf die richtige Spur. :) Tja, dumm gelaufen... Wieder was gelernt.
Mach dir nix draus, bist nicht der einzigste dem es so ging :eek:
Ich kam aber leider erst drauf nachdem ich 2 andere Sätze ESCs für den Hexa gekauft hatte und diese auch nicht gingen :rolleyes:
 
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FPV1

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