Hi,
nachdem zu Beginn mit der APM, meiner ersten FC, alles recht einfach und Out-of-the-Box funktioniert hat bin ich gestern und heute je einmal kräftig erschrocken.
Aktuell mache ich mit dem Copter zwei Dinge. Zum einen plane und fliege - besser beaufsichtige - ich GPS-Missionen. Das hat damit zu tun, dass ich dafür ganz konkrete Anwendungen habe und mich mit der Funktionsweise vertrautmachen will.
Zum anderen fliege ich gern einfach so durch die Gegend, derzeit noch mit Stabilize und für weitere Rundflüge mit Alt Hold. Nun kam es heute zum zweiten Mal vor, dass der Copter nach mehreren Minuten schnelleren Rundflugs bei konstanter Höhe plötzlich schnell zu steigen beginnt.
Beim ersten Auftreten gestern habe ich zuerst noch in Alt Hold den Gas-Stick auf Null gezogen, der Copter stieg weiter, dann habe ich den Modus auf Stabilize gewechselt was natürlich bei der Stickposition die Motoren gestoppt hat. Ich hab es schnell genug registriert, wieder Gas gegeben und die Stabilisierung hat den Copter in sicherer Höhe wieder abgefangen. Er ließ sich problemlos zurücksteuern und landen. Beim zweiten Akku ist das Problem gestern nicht wieder aufgetreten, ich bin aber danach auch gemütlicher geflogen.
Heute dann das gleiche Spiel wieder. Copter flog - für meine Verhältnisse recht sportlich - im Rundflug, plötzlich begann er wieder zu steigen, im Alt Hold keine Reaktion auf die Gasposition, im Stabilize war er normal steuerbar. Nachdem ich ihn wieder eingefangen hatte schaltete ich nochmals in Alt Hold und sofort stieg er wieder mit hörbar voller Leistung. Nach Landung, Disarm, Arm und neuem Start funktionierte wieder alles.
Ich hänge hier einmal das tlog an in der Hoffnung, dass jemand von Euch weiß, wie man da den Fehler sichtbar machen und eingrenzen kann. Welche Parameter kann man plotten um das zu diagnostizieren?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Peter
nachdem zu Beginn mit der APM, meiner ersten FC, alles recht einfach und Out-of-the-Box funktioniert hat bin ich gestern und heute je einmal kräftig erschrocken.
Aktuell mache ich mit dem Copter zwei Dinge. Zum einen plane und fliege - besser beaufsichtige - ich GPS-Missionen. Das hat damit zu tun, dass ich dafür ganz konkrete Anwendungen habe und mich mit der Funktionsweise vertrautmachen will.
Zum anderen fliege ich gern einfach so durch die Gegend, derzeit noch mit Stabilize und für weitere Rundflüge mit Alt Hold. Nun kam es heute zum zweiten Mal vor, dass der Copter nach mehreren Minuten schnelleren Rundflugs bei konstanter Höhe plötzlich schnell zu steigen beginnt.
Beim ersten Auftreten gestern habe ich zuerst noch in Alt Hold den Gas-Stick auf Null gezogen, der Copter stieg weiter, dann habe ich den Modus auf Stabilize gewechselt was natürlich bei der Stickposition die Motoren gestoppt hat. Ich hab es schnell genug registriert, wieder Gas gegeben und die Stabilisierung hat den Copter in sicherer Höhe wieder abgefangen. Er ließ sich problemlos zurücksteuern und landen. Beim zweiten Akku ist das Problem gestern nicht wieder aufgetreten, ich bin aber danach auch gemütlicher geflogen.
Heute dann das gleiche Spiel wieder. Copter flog - für meine Verhältnisse recht sportlich - im Rundflug, plötzlich begann er wieder zu steigen, im Alt Hold keine Reaktion auf die Gasposition, im Stabilize war er normal steuerbar. Nachdem ich ihn wieder eingefangen hatte schaltete ich nochmals in Alt Hold und sofort stieg er wieder mit hörbar voller Leistung. Nach Landung, Disarm, Arm und neuem Start funktionierte wieder alles.
Ich hänge hier einmal das tlog an in der Hoffnung, dass jemand von Euch weiß, wie man da den Fehler sichtbar machen und eingrenzen kann. Welche Parameter kann man plotten um das zu diagnostizieren?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Peter
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