Hey Henry,
ich will Dir nur mal sagen, dass mich Dein Tipp ein Vermögen in Form von Polyamid Schrauben und Rotorblättern kostet
Die Kunststoffschrauben mit denen ich die Motoren befestige werden jetzt sukzessive gegen Stahlschrauben getauscht. Entweder er schafft es oder er verreckt.
Aber es lohnt sich, ich bilde mir ein das sich der Einsatzradius schon verdoppelt hat. Er flippt jetzt erst nach ca. 2 Metern und 1 Sekunde Flugzeit.
Es würde mir jetzt sehr große Freude bereiten den Kopter anzuzünden und ihn dann mit der Steuerung nach unten zu begraben. Susi wird auch langsam nervös. Guuusfrabaaa Susi Guuusfrabaaa!
Aber hier geht es ja nicht um die emotional gestörte Dreiecksbeziehung zwischen Susi, dieser reudigen 6 motorigen Ausgeburt der Hölle und mir.
Ich breche das Experiment jetzt erst mal ab. PID Werte von 4, 6, ... , 18 können den Kopter nicht zu einem steuerbaren Schweben bewegen. BTW den D Anteil kann ich auf max. 50 erhöhen. Werte von 70 oder gar 100 kann ich gar nicht einstellen. Das Problem ist auch, das ich noch nicht mal erkennen kann wo es klemmt. Tendenziell will er sofort nach vorne wegschießen. Wenn ich Pitch ziehe um dem gegenzuwirken kommt fängt er zusätzlich an zu rollen und zu gieren. Ich halte dann auch gegen aber meißt ist die Sekunde dann auch schon rum und die Erde hat ihn wieder.
Egal wie, so hat es keinen Zweck. Ich bin mittlerweile entweder betriebsblind oder ich hab das Kopterfliegen über Nacht verlernt. Erschreckend wie so eine dumme Ansammlung von Kupfer und Plastik am Selbstwertgefühl nagen kann.
ich will Dir nur mal sagen, dass mich Dein Tipp ein Vermögen in Form von Polyamid Schrauben und Rotorblättern kostet
Die Kunststoffschrauben mit denen ich die Motoren befestige werden jetzt sukzessive gegen Stahlschrauben getauscht. Entweder er schafft es oder er verreckt.
Aber es lohnt sich, ich bilde mir ein das sich der Einsatzradius schon verdoppelt hat. Er flippt jetzt erst nach ca. 2 Metern und 1 Sekunde Flugzeit.
Es würde mir jetzt sehr große Freude bereiten den Kopter anzuzünden und ihn dann mit der Steuerung nach unten zu begraben. Susi wird auch langsam nervös. Guuusfrabaaa Susi Guuusfrabaaa!
Aber hier geht es ja nicht um die emotional gestörte Dreiecksbeziehung zwischen Susi, dieser reudigen 6 motorigen Ausgeburt der Hölle und mir.
Ich breche das Experiment jetzt erst mal ab. PID Werte von 4, 6, ... , 18 können den Kopter nicht zu einem steuerbaren Schweben bewegen. BTW den D Anteil kann ich auf max. 50 erhöhen. Werte von 70 oder gar 100 kann ich gar nicht einstellen. Das Problem ist auch, das ich noch nicht mal erkennen kann wo es klemmt. Tendenziell will er sofort nach vorne wegschießen. Wenn ich Pitch ziehe um dem gegenzuwirken kommt fängt er zusätzlich an zu rollen und zu gieren. Ich halte dann auch gegen aber meißt ist die Sekunde dann auch schon rum und die Erde hat ihn wieder.
Egal wie, so hat es keinen Zweck. Ich bin mittlerweile entweder betriebsblind oder ich hab das Kopterfliegen über Nacht verlernt. Erschreckend wie so eine dumme Ansammlung von Kupfer und Plastik am Selbstwertgefühl nagen kann.