Hallo zusammen,
hab jetzt auch gerade ne Rabbit FC in einen meiner Kopter gepflanzt. Software Setup war nicht gerade elegant, aber funktioniert.
Ich habe die Firmware vom April eingespielt, Baro und Magnet alles soweilt alles am laufen, Kanäle zugeordnet...
Kopter ist ein Flyduspider mit HK-SS15-18a und Keda 20-26m. ESCs mit der Rabbit Jumpermethode eingelernt. Funke auf Werte zwischen 1000 und 2000 eingestellt. Eigentlich so wie immer, wie ich das bei den MWCs auch mache....
Eingeschaltet, Gas rauf/runter, das Ding atmet. Roll 3 Sekunden nach links, die FC ist scharf. Motoren laufen aber erst an, wenn wirklich Gas gegeben wird. Das verwundert mich, weil ich von allen anderen Kopterplattformen incl. MWC gewohnt bin, dass nach dem "ARM" die Motoren mit Mindestdrehzahl anlaufen, und erst wieder nach "Disarm" ausgehen...
So, nun dacht ich mir, damit könnte man ja noch leben, aber bei mir gibt die Kiste bereits bei minimalen Gas (unmittelbar nach Gas=0) so viel Stoff, dass mit 845er Propellern auf den 20-26m die Kiste bereits abheben will...das ist so unmöglich zu fliegen...
Mir ist das MWC PID Setup eingentlich vertraut, aber hier mit diesen Reglern in der "China GUI" hab ich erstmal keinen direkten Plan...
Am laufen waren die Defaults für nen 30-45cm Kopter, so wird das aber nichts...
meine Fragen:
- ist das normal mit dem Verhalten der Motoren (keine Mindestdrehzahl wie bei MWC, sondern Anlaufen der Motoren nur wenn Throttle gegeben wird?)
- welcher Schieberegler in der GUI ist zuständig, das abartige Gasgeben zu mildern (welcher ist P, welcher ist D)
bis dann...
gruss...