Autoquad Controller ist nun offiziell

r0sewhite

Erfahrener Benutzer
Natürlich, die Klassenangabe drückt ja auch nur eine Mindestschreibgeschwindigkeit aus. ;)
Es wundert mich nur, weil bei 200MB/Stunde rein rechnerisch Class 0.055 reichen würde.

Mit der Karte mach ich nicht weiter. Ich hab schon drei mal formatiert, doch das bringt nichts, jedes Mal festzustellen, dass das Logfile nach 100 oder 200MB kaputt ist.
 
benötige Hilfe

Hallo zusammen,
ich bin neu hier, lese schon einige Zeit mit und habe einen OCTO aufgebaut. Bin jetzt so weit, dass ich tanzen wollte, vorher wollte ich die Motore einmal drehen lassen, geht nicht. AQ lässt sich nicht armen, komme nur bis Standby. Logfiles und Angaben zum Aufbau sind angehängt. Schon einmal Danke im voraus.

Peter
 

sandmen

Erfahrener Benutzer
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, lese schon einige Zeit mit und habe einen OCTO aufgebaut. Bin jetzt so weit, dass ich tanzen wollte, vorher wollte ich die Motore einmal drehen lassen, geht nicht. AQ lässt sich nicht armen, komme nur bis Standby. Logfiles und Angaben zum Aufbau sind angehängt. Schon einmal Danke im voraus.

Peter
Leider kein Anhang.
Funkkanäle überprüft?
Richtige Funke eingestellt?
 

sandmen

Erfahrener Benutzer
Mach mal bitte folgendes, ohne Propeller.
1. Sd-Karte in aq
1. Funke ein
2. Aq an
3. Versuchen zu Armen, bis grüne LED statisch an ist.
4. Wenn statisch an, dann leicht Gas geben.
4. Log nochmals anhängen
 
Habe ich durchgeführt.
002-AQL ca. 10 s rudder nach rechts und bei 003-AQL mit ca. 30s
Hat nicht freigeschaltet, sondern ist auf standby geblieben.
Ich werde jetzt noch einmal mit bis zu 5 min durchführen.

Peter
 

Anhänge

sandmen

Erfahrener Benutzer
Habe ich durchgeführt.
002-AQL ca. 10 s rudder nach rechts und bei 003-AQL mit ca. 30s
Hat nicht freigeschaltet, sondern ist auf standby geblieben.
Ich werde jetzt noch einmal mit bis zu 5 min durchführen.

Peter
Deine Funke ist verkehrt Eingestellt. Zumindest mal Yaw (Rudder). Zum Armen brauchst Du +value.
Kannst in der qgc kontrollieren.
Und schau bitte, das deine Funke auch auf 0 bei Gas und alle anderen in Neutral auf 0 sind.
Zudem sind ziemliche Spikes auf den Radio Signalen.
Welche Funke mit FW und welchen Receiver hast Du?
 
Deine Funke ist verkehrt Eingestellt. Zumindest mal Yaw (Rudder). Zum Armen brauchst Du +value.
Kannst in der qgc kontrollieren.
Und schau bitte, das deine Funke auch auf 0 bei Gas und alle anderen in Neutral auf 0 sind.
Zudem sind ziemliche Spikes auf den Radio Signalen.
Welche Funke mit FW und welchen Receiver hast Du?
Hallo,

Funke ist Graupner MX 20 und Empfänger ist GR-24.
Die Einstellungen werde ich überprüfen und versuchen auf 0 zu setzen.
Die Spikes kommen m.E. durch die direkte Nähe Receiver zu ESC.
Danke zuerst einmal
Peter
 

amb

Erfahrener Benutzer
Hey Peter,

bei mir laufen die Balken in der Übersicht folgendermaßen:

Gas-Kanal 0 -> 100% : Trottle von links -> rechts

Roll-Kanal 0 -> 100% : Roll von links -> rechts

Pitch-Kanal 0 -> 100% : Pitch von rechts -> links

Ruder-Kanal 0 -> 100% : Rudd von links -> rechts

Habe aber Futaba SBus im Einsatz. Musse bei mir im Sender keinen der vier Steuerkanäle invertieren.

Man sollte übrigens immer erst den Sender einschalten und zuerst das Modell ausschalten! Kann Verletzungen und blöde Unfälle vermeiden.

Viele Grüße
 

phynix

Erfahrener Benutzer
Hallo, ganz kurze Frage, ich hoffe jemand kann mir helfen:

Welche Firmware ist denn momentan die sinnvollste für Graupner Hott (PPM)? Ich habe es gerade mit der offiziellen 6.6.0 versucht - leider mit Aussetzern im Signal von der Funke. Hat den Copter einmal in den nächsten Busch befördert - ohne Schaden, aber nochmal brauche ich das nicht ;). Vorher hatte ich eine (glaube es war r65 oder so) mit einem PPM-fix, mit der gabs keine Probleme.

Gruß Sören
 
FPV1

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