So nachdem ich den ganzen "Mist" hier schon verfluchen wollte...der externe Kompass gab zwar beim
COMPASSMOT gute Werte...dafür drehte sich der Kopter nun von selbst ständig - YAW rotierte im Mission Planner unaufhörlich und der Kompass im MP zeigte permanent nach Süden statt nach Norden.
Habe die 3.01 neu aufgespielt, nen ERASE gemacht etc. - half alles nichts.
Die Lösung scheint simpel - es war der neu erworbene externe Magnetometer - das Modell mit dem roten
Lack drauf (nun Mülltonne).
Habe jetzt ein anderes Modell verbaut - dunkelblauer Lack. Und siehe da - funzt.
Nach Live-Kalibrierung im Freien springt der YAW-Wert im MP zwischen 0.05 und 0.40, also ein knappes
halbes Grad. Der Kopter steht übrigens einen Meter von einem grossen alten Stahlschrank entfernt.
Der COMPASSMOT-Test unter 3.01 gibt 18% bei ca. 60% Throttle aus.
Werde jetzt mal die Props wieder in der richtigen Reihenfolge montieren und nen Schwebeflug wagen.
Gruss
Das war jetzt ein voller Erfolg. Copter hebt vom Boden ab - zieht nach links - ich steuer mit der RC leicht nach rechts dagegen - Copter macht statt nach rechts zu ziehen nach links eine Rolle und stürzt auf dem Kopf ab - sieht bis jetzt nur nach einem gebrochenen 12er E-Prop aus. Ist zu verschmerzen, aber hab die Nase voll für heut :-(
COMPASSMOT gute Werte...dafür drehte sich der Kopter nun von selbst ständig - YAW rotierte im Mission Planner unaufhörlich und der Kompass im MP zeigte permanent nach Süden statt nach Norden.
Habe die 3.01 neu aufgespielt, nen ERASE gemacht etc. - half alles nichts.
Die Lösung scheint simpel - es war der neu erworbene externe Magnetometer - das Modell mit dem roten
Lack drauf (nun Mülltonne).
Habe jetzt ein anderes Modell verbaut - dunkelblauer Lack. Und siehe da - funzt.
Nach Live-Kalibrierung im Freien springt der YAW-Wert im MP zwischen 0.05 und 0.40, also ein knappes
halbes Grad. Der Kopter steht übrigens einen Meter von einem grossen alten Stahlschrank entfernt.
Der COMPASSMOT-Test unter 3.01 gibt 18% bei ca. 60% Throttle aus.
Werde jetzt mal die Props wieder in der richtigen Reihenfolge montieren und nen Schwebeflug wagen.
Gruss
Das war jetzt ein voller Erfolg. Copter hebt vom Boden ab - zieht nach links - ich steuer mit der RC leicht nach rechts dagegen - Copter macht statt nach rechts zu ziehen nach links eine Rolle und stürzt auf dem Kopf ab - sieht bis jetzt nur nach einem gebrochenen 12er E-Prop aus. Ist zu verschmerzen, aber hab die Nase voll für heut :-(
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