Oszillieren beim Sinken

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Upgrade 08/15

Erfahrener Benutzer
#21
Ahoi Pirat

Also ganz so überbewertet wie es jetzt vielleicht den Anschein hat, ist SimonK dann doch nicht. Je nach Setup wirst du doch einen ganz beträchtlichen Unterschied merken.
Da ich aber nicht mit deinen Komponenten fliegen, kann ich auch nicht beurteilen wie stark sich das Flugverhalten verbessert.
Siehe z.B. auch dieses Video:
[video=youtube;-dKI2X2yFac]https://www.youtube.com/watch?v=-dKI2X2yFac[/video]
 
Zuletzt bearbeitet:
#23
Was man bei den Überlegungen noch mit einbeziehen sollte ist, dass es sich hier um einen eher wackeligen Aufbau handelt und beim Kopter um ein bocksteifes Gestell. Dann stellt sich noch die Frage, wie die Regler in diesem Video eingestellt waren; vor allem das Timing. Es ist auch ein wenig "seltsam", dass das UK-Logo riesengross eingeblendet wird. (Ironie on) Aber Werbung kann das ja nicht sein ...neeee....(Ironie off)
 
#27
Bitte aber auch bedenken, das es Kombinationen von SimonK (bestimmte Versionen) und Div. tiger Motoren gibt welche nicht zusammen funktionieren.

Ich hatte die Kombination von MN3508-700 mit aktueller Version der Afroregler getestet und es hat nicht funktioniert.
 

Upgrade 08/15

Erfahrener Benutzer
#28
Hey,
Da hast du natürlich Recht. Aber da der TE einen 900KV nicht-Pancake Motor mit einer 12n14p Konfiguration sollte (ich übernehme keine Garantie ;D) das ohne Probleme funktionieren.

MfG
 
#29

Upgrade 08/15

Erfahrener Benutzer
#31
"crispyness"
Er meint damit, dass wenn er den P-Gain etwas heruntersetzen würde, das Oszilleren zwar aufhören würde, aber der Kopter weniger "knackig" fliegt (d.h schwammiger). Deshalb hat er die Pi-Werte so belassen und sich mit dem leichten Schaukeln abgegeben, dass auftritt, wenn er eine Richtungsänderung durchführt.
MfG
 
Zuletzt bearbeitet:
#32
"crispyness"
Er meint damit, dass wenn er den P-Gain etwas heruntersetzen würde, das Oszilleren zwar aufhören würde, aber der Kopter weniger "knackig" fliegt (d.h schwammiger). Deshalb hat er die Pi-Werte so belassen und sich mit dem leichten Schaukeln abgegeben, dass Auftritt, wenn er eine Richtungsänderung durchführt.
MfG
Hahaha...nicht schlecht....hatte Christmas verstanden....lol
 
#33
Ich werf mal noch nen Video in den Ring. Der identische Copter zuerst ohne SimonK, danach einfach alles beibehalten und nur die ESC mit SimonK geflashed.
Das sind nicht die identischen ESCs. Etwa bei 2:50 erzählt er, dass es andere sind, die er übrigens auch in seinem shop verkauft.



Warum nicht deine aktuellen ESCs flashen und dann den Vergleich ziehen? Am besten hier berichten inwiefern es sich (nicht) gelohnt hat :)
MfG
Weil ich die neue Version der Plush-ESCs habe, die mit Silabs ICs ausgestattet sind. Da geht maximal die BLheli Firmware drauf.
Und außerdem müsste ich mir zum flashen erst ein Arduino-Board + Programmer zulegen.
 
#34
Das sind nicht die identischen ESCs. Etwa bei 2:50 erzählt er, dass es andere sind, die er übrigens auch in seinem shop verkauft.
Und die eigenen Regler sind natürlich immer die besten.....Mal sehen ob noch ein altes Radio im Keller ist.....Dann bruzzel ich die Käfer neu zusammen und verkauf das Konstrukt als Plasmagewehr....lol
 
#35
Das maximal würde ich aber bevorzugen. Wenn Du Dir die Mühe machst und mal den/die AfroThreads im Antriebsforum anschaust da gehen die Leute mit den Teilen von SimonK zu BlHeli weil damit ihre Hochpoler laufen.
Zum Flashen benötigst Du nur einen kleinen Arduino oder ein alte MultiWii FC keinen extra Programmer.
Meine Ersten habe ich mit einer ausgemusterten FC geflasht.

Im übrigen fliegst Du imho einen recht schweren Kopter für 10/12"EProps mit 900KV an 3S.
4S würden ihn bestimmt etwas agiler und auch stabiler machen.
 

Upgrade 08/15

Erfahrener Benutzer
#37
Deshalb habe ich auch gesagt GRUNDSä(caps geht nicht)TZLICH nicht. Weil mit einem Grossteil der Motoren funktioniert SimonK, aber nicht mit ganz allen. Die neuste Firmware SOLL auch mit Hochpolern funktionieren. Und wie man dem Einstiegspost entnehmen kann, hat der TE weder einen Hochpoler noch Pancake-Motor.
Das mit den Problemen mit den Pancake-Motoren wurde überigens bereits angesprochen.

Und ehe jemand das auch noch schreibt: Der zweite Grund warum ich "grundsätzlich" und nicht "in jedem Fall" oder so ähnlich geschrieben habe, ist, dass Simonk angeblich die Effizienz um 10-15% verringert. Ich hab das bisher noch nicht getestet und kann es dadurch weder bestätigen noch wiederlegen.

MfG
 
Zuletzt bearbeitet:
#38
Das maximal würde ich aber bevorzugen. Wenn Du Dir die Mühe machst und mal den/die AfroThreads im Antriebsforum anschaust da gehen die Leute mit den Teilen von SimonK zu BlHeli weil damit ihre Hochpoler laufen.
Zum Flashen benötigst Du nur einen kleinen Arduino oder ein alte MultiWii FC keinen extra Programmer.
Meine Ersten habe ich mit einer ausgemusterten FC geflasht.

Im übrigen fliegst Du imho einen recht schweren Kopter für 10/12"EProps mit 900KV an 3S.
4S würden ihn bestimmt etwas agiler und auch stabiler machen.
Ich werde mir die Afro-Threads mal ansehen. Bin spontan erschlagen von dem vielen Input und recht langen Threads.
Denke, so ein Arduino-Nano werde ich mir mal zulegen müssen. Wieder etwas zum Spielen.
Auf 4s werde ich wohl demnächst umsteigen und eher 8er bis 10er Eprops fliegen.
Ich habe heute erst ein großes Paket vom HK bekommen mit einer großen Auswahl an Carbon-Props in allen erdenklichen Größen. Außerdem habe ich mir ein WattMeter gegönnt. Damit werde ich meine Konfiguration detailliert untersuchen.

Aktuell mache ich mich mal an das Feintuning meiner Naza und experimentiere mit den Gains rum. Damit sollte sich das Flugverhalten auch noch etwas optimieren lassen, hoffe ich zumindest.
 
#39
Besser/praktischer zum flashen ist eine Kombination aus UNO R3 und 4884 Display gibt es in der Bucht für < 30€.
Das ergibt dann eine BlHeliBox die man zum Parameter tunen auch ohne PC benutzen kann.

Ich fliege unter anderen einen Quad mit ca. 1200Gr 1000KV mit 9" HQ entspricht EProps an 4S
Das ist wie 1333KV an 3S, ja dieser Vergleich hinkt, bei etwa 20% weniger Gewicht zu Deinem Quad...
Oder ein anderer mit ca. 1200Gr 1130KV mit 11" EpropStyle an 3S.

Falls in Deinem Überraschungspaket 12" SF artige sind, teste sie doch mal.
 
#40
Danke, danke.
Ich habe dir gerade eine pn geschickt.

Das mein Quad für 3S und 900KV etwas schwer ist, hatte ich schon befürchtet.
Aktuell fliege ich ja 12er Eprops an 3s. Damit hat er ganz gut Druck aber wahrscheinlich etwas wenig Drehzahl für eine stabile und ruhige Fluglage. Habe jetzt noch 8er, 9er und 10er SlowflyProps, die ich testen werde.
 
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