Hi liebe Community,
ich und ein Kupel haben uns vor kurzer Zeit einen Quadcopter zusammengestellt. Wir haben vorher noch nie einen gehabt und sind daher neu auf dem Gebiet.
Nachdem wir alles zusammengebastelt und eingestellt hatte wollten wir nun den Erstflug angehen.
Aber wir haben frühzeitig gemerkt, dass etwas nicht ganz stimmt. Der eine Motor scheint nicht genug Drehzahl zuhaben, sodass der Quadcopter beim starten immer auf die eine Seite wegkippt, obwohl wir nur via Throttle Gasgeben. Sollte der Quad nicht dabei wenn möglich stabil senkrecht nach oben steigen?
Der Flightcontroller ist ein HK KK2.1HC, auch benutzen wir als
ESC einen "Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC", der unsere Motoren ansteuert.
Der Motor scheint auch nicht defekt zu sein, da wir einmal durchrotiert haben und dann ein anderen Motor den Defizit nachwies.
Die ACC Calibration und sensortests sahen für uns okay aus.
Den Akku haben wir voll geladen vor den Versuchen.
Auch mit Selflevel on sah der start identisch aus. Es scheint als würde unsere Control nicht richtig nachsteuern.
Anbei ein Video von unserem Versuch:
http://youtu.be/3a5Z5pKKLXw
Könnt ihr uns vielleicht helfen, denn wir finden nicht woran es liegenkönnte?
Danke für eure Hilfe!
ich und ein Kupel haben uns vor kurzer Zeit einen Quadcopter zusammengestellt. Wir haben vorher noch nie einen gehabt und sind daher neu auf dem Gebiet.
Nachdem wir alles zusammengebastelt und eingestellt hatte wollten wir nun den Erstflug angehen.
Aber wir haben frühzeitig gemerkt, dass etwas nicht ganz stimmt. Der eine Motor scheint nicht genug Drehzahl zuhaben, sodass der Quadcopter beim starten immer auf die eine Seite wegkippt, obwohl wir nur via Throttle Gasgeben. Sollte der Quad nicht dabei wenn möglich stabil senkrecht nach oben steigen?
Der Flightcontroller ist ein HK KK2.1HC, auch benutzen wir als
ESC einen "Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC", der unsere Motoren ansteuert.
Der Motor scheint auch nicht defekt zu sein, da wir einmal durchrotiert haben und dann ein anderen Motor den Defizit nachwies.
Die ACC Calibration und sensortests sahen für uns okay aus.
Den Akku haben wir voll geladen vor den Versuchen.
Auch mit Selflevel on sah der start identisch aus. Es scheint als würde unsere Control nicht richtig nachsteuern.
Anbei ein Video von unserem Versuch:
http://youtu.be/3a5Z5pKKLXw
Könnt ihr uns vielleicht helfen, denn wir finden nicht woran es liegenkönnte?
Danke für eure Hilfe!