Loiter Höhe unsauber

hulk

PrinceCharming
#21
@gerch was verstehst du unter reset? Richtig Clearen mit arduino und dann Software drauf?
Ansonsten klingt es Verdächtig nach vibs.
Vorrausgesetzt er hat noch nicht an althold p oder loiter p gedreht.
 

Jace25

Erfahrener Benutzer
#22
Und hier im Forum wurde schon oft (zuletzt glaube ich heute morgen oder gestern abend) gesagt, dass die Vibrationen idealerweise eher maximal +-1 von der Grundlinie abweichen.

Beschreib dein Schwingen mal. Hält er einfach unsauber die Höhe oder ist es eher als wenn er sehr weich gefedert Schwingen würde?
 

Nolis

Erfahrener Benutzer
#25
Hab jetzt die Carbon Props drauf, wenn man den Copter in der Luft anfasst ist er schon wesentlich ruhiger, des weiteren zeigt nun der IMU Log X und Y bei rund unter +- 1,5 und z +- 4 - 13 (Spitzen der Kurve)...

Der Copter springt nach wie vor im Loiter, mit den Carbon Props sogar noch mehr...
Es verhaltet sich folgendermaßen: wie wenn man den Copter kurze Pitchstöße hintereinander verpassen würde, um Ihn auf der Höhe zu halten...

Die Höhe haltet er ja einigermaßen... aber wie...
 

Jace25

Erfahrener Benutzer
#26
Dann reduziere mal Throttle Accel P von 0,75 auf 0,4 und Throttel Accel I auf von 1,5 auf 0,8 und berichte, wie er sich dann verhält.
 

Nolis

Erfahrener Benutzer
#33
Aufbau (Foto ist nicht vorhanden), ähnlich wie ein discovery copter jedoch voll aus Carbon, Copter ist auf jedenfall sauber aufgebaut, GPS Model und Kompass sind auf einem 5cm Sockel nach oben versetzt 4in1 ESC liegt ca. 7cm drunter... Motoren sind ca. 20cm entfernt (4215er 650KV)

Ist ein X Frame, anbei aber das Log in ZIP gepackt welches ich gerade gemacht habe...
vl. kann das mal jemand genauer auswerten...

Anhang anzeigen 2014-11-13 17-53-25_5.zip
 

Jace25

Erfahrener Benutzer
#34
Das Log ist zumindest was die Vibrationen angeht vollkommen hinüber. Der Rest ist nicht sehr aufschlussreich.

Bitte nochmal machen.
 

Nolis

Erfahrener Benutzer
#38
Schwebegas unter 400 <-- 650KV 4215, 12x4,5 55Rahmen, 2 KG Abflug inkl. Gimbal und 5000er 4S...
heist also Thr Acc I-MAX kann ich dann ja gleich mal auf 400 einstellen richtig ?
 

hulk

PrinceCharming
#39
das ist schön, dass der apm planner schlechte logs erzeugt.
er macht auch sonst viel blödsinn.
z vibs sind zuviel.....das ist ja grad mal schweben. im flug wirds mehr.
und das gps bleibt grottig.
 
FPV1

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