Hallo zusammen!
Der Autotune Thread ist toll aber ich möchte hier mal auf die Kehrseite des hochgelobten Features hinweisen und vielleicht mit Leuten diskuttieren die ähnliches erlebt haben.
Kurz mein Setup:
630kV Pancake Motoren mit 15" Carbon Props - 75cm Durchmesser - 4S - Absturzfrei - über 10h sicher in der Luft - Props sauber gewuchtet, Motoren laufen sauber.
Ich habe mittlerweile 3 mal Autotune genutzt und mit jedem mal wurde es schlimmer und Gipfelte in einem Absturz.
Das erste mal habe ich Autotune von ca 3 Monaten genutzt - Alles bestens
Das zweite mal habe ich Autotune von 1 Monat genutzt - Nach dem Tuning bekam ich aber katastrophale Werte mit denen der Copter in der Luft so stark zitterte dass man ihn gerade noch landen konnte.
Dies habe ich damals auf das Setup geschoben da es der nackte Copter war - 1.3kg Gewicht bei 6,5kg Schub
Nachdem ich Stab P von 13 auf 10 gesenkt habe flog der Copter dann.
(Autotune habe ich an dem Tag 2 mal laufen lassen, jedes mal kamen sehr ähnliche, schlechte Werte raus mit denen der Copter kaum kontrollierbar zitterte.
Und nun kommen wir zu heute - Meinem vermutlich erstmal letzten Autotune-Versuch:
Im Park, Copter komplett montiert mit allem was für den Dauereinsatz drauf sollte.
Autotune gestartet - Roll verlief gut.
Mitten im Pitch Autotune (nach ca 10 Wippern) kippte der Copter ca 20° nach hinten links und verlor ca 1 Meter pro Sekunde an Höhe obwohl er weiter im AltHold + Autotune war ! Ich habe keinen Schalter oder Stick berührt !
Bis ich Autotune raus hatte war es natürlich schon zu spät - Der Copter crashte aufs nagelneue BLGimbal.
Der Copter ist mittlerweile repariert und er fliegt auch nach wie vor.
Es scheint also unter Umständen einen Fehler im Autotune Loop zu geben der zu Abstürzen führt.
Hier der Log vom Flug:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13653331/logs.rar
Vielleicht habt ihr ja ähnliches erlebt oder werdet aus dem Log schlau, wie es zu dem Crash gekommen ist.
Der Copter war wie gesagt dauerhaft im Althold, irgendwas muss im Autotune Loop passiert sein.
LG
Sandro
Der Autotune Thread ist toll aber ich möchte hier mal auf die Kehrseite des hochgelobten Features hinweisen und vielleicht mit Leuten diskuttieren die ähnliches erlebt haben.
Kurz mein Setup:
630kV Pancake Motoren mit 15" Carbon Props - 75cm Durchmesser - 4S - Absturzfrei - über 10h sicher in der Luft - Props sauber gewuchtet, Motoren laufen sauber.
Ich habe mittlerweile 3 mal Autotune genutzt und mit jedem mal wurde es schlimmer und Gipfelte in einem Absturz.
Das erste mal habe ich Autotune von ca 3 Monaten genutzt - Alles bestens
Das zweite mal habe ich Autotune von 1 Monat genutzt - Nach dem Tuning bekam ich aber katastrophale Werte mit denen der Copter in der Luft so stark zitterte dass man ihn gerade noch landen konnte.
Dies habe ich damals auf das Setup geschoben da es der nackte Copter war - 1.3kg Gewicht bei 6,5kg Schub
Nachdem ich Stab P von 13 auf 10 gesenkt habe flog der Copter dann.
(Autotune habe ich an dem Tag 2 mal laufen lassen, jedes mal kamen sehr ähnliche, schlechte Werte raus mit denen der Copter kaum kontrollierbar zitterte.
Und nun kommen wir zu heute - Meinem vermutlich erstmal letzten Autotune-Versuch:
Im Park, Copter komplett montiert mit allem was für den Dauereinsatz drauf sollte.
Autotune gestartet - Roll verlief gut.
Mitten im Pitch Autotune (nach ca 10 Wippern) kippte der Copter ca 20° nach hinten links und verlor ca 1 Meter pro Sekunde an Höhe obwohl er weiter im AltHold + Autotune war ! Ich habe keinen Schalter oder Stick berührt !
Bis ich Autotune raus hatte war es natürlich schon zu spät - Der Copter crashte aufs nagelneue BLGimbal.
Der Copter ist mittlerweile repariert und er fliegt auch nach wie vor.
Es scheint also unter Umständen einen Fehler im Autotune Loop zu geben der zu Abstürzen führt.
Hier der Log vom Flug:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13653331/logs.rar
Vielleicht habt ihr ja ähnliches erlebt oder werdet aus dem Log schlau, wie es zu dem Crash gekommen ist.
Der Copter war wie gesagt dauerhaft im Althold, irgendwas muss im Autotune Loop passiert sein.
LG
Sandro
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