Hallo zusammen,
ich komme gerade vom Fliegen und hatte ein unschönes Erlebnis. Kurz zu meinem Copter:
Frame: Tarot Iron Man, aufgebaut als X8 Octo
Props: Tiger 15x5
Motor: Tiger MN 3110-26
Akku: 2Stk 5S 5000mAh
Steuerung: NAZA V2 GPS
Regler: BullTec mit SimonK
Funke: Futaba T8J
Gimbal: RC Timer 2 Achsen
Cam: Nex5R
Ich bin jetzt schon einige male mit dem Copter geflogen, ohne meine Cam drunter zu hängen, um alles zu testen. Kann mit dem Setup ohne Gimbal ca 15 Minuten fliegen oder 12 Minuten durchheizen... Hab wirklich alles getestet, der Copter flog immer problemlos. Selbst bei Sturm ließ sich der Copter gut steuern, da er ja nicht gerade untermotorisiert ist...
Heute bin ich schon ca. 5 Minuten geflogen, als der Copter in ca 50 Meter Höhe einfach angefangen hat stark zu trudeln. Dabei fiehl der Copter mit ca 3-5 Metern pro Sekunde. Nach ca. 20 Metern/5 Sekunden (gefühlt eine Stunde) normalisierte sich der Copter und stand wieder wie ne 1 in der Luft. Ich konnte den Copter landen und keine Abnormalität feststellen. Regler waren kühl, Motoren ca 35-40° warm...
Anschließend bin ich nochmals gestartet und ein paar Minuten rumgeschwebt... Der Copter ließ sich wieder super steuern...
Hat jemand eine Erklärung? Leider konnte ich wegen der Entfernung nicht sehen, ob ein Motor stehen geblieben war... Ich vermute die Naza dahinter.... AUffällig war danach auch, dass wenn ich den Copter um ca. 90° gedreht habe, er wieder 10° zurückgedreht ist. Ich vermute mal den Kompass, der nach dem Trudeln neu kalibriert werden möchte....
Für Tipps wäre ich sehr sehr dankbar... Weiß gar nicht, wo ich suchen soll....
ich komme gerade vom Fliegen und hatte ein unschönes Erlebnis. Kurz zu meinem Copter:
Frame: Tarot Iron Man, aufgebaut als X8 Octo
Props: Tiger 15x5
Motor: Tiger MN 3110-26
Akku: 2Stk 5S 5000mAh
Steuerung: NAZA V2 GPS
Regler: BullTec mit SimonK
Funke: Futaba T8J
Gimbal: RC Timer 2 Achsen
Cam: Nex5R
Ich bin jetzt schon einige male mit dem Copter geflogen, ohne meine Cam drunter zu hängen, um alles zu testen. Kann mit dem Setup ohne Gimbal ca 15 Minuten fliegen oder 12 Minuten durchheizen... Hab wirklich alles getestet, der Copter flog immer problemlos. Selbst bei Sturm ließ sich der Copter gut steuern, da er ja nicht gerade untermotorisiert ist...
Heute bin ich schon ca. 5 Minuten geflogen, als der Copter in ca 50 Meter Höhe einfach angefangen hat stark zu trudeln. Dabei fiehl der Copter mit ca 3-5 Metern pro Sekunde. Nach ca. 20 Metern/5 Sekunden (gefühlt eine Stunde) normalisierte sich der Copter und stand wieder wie ne 1 in der Luft. Ich konnte den Copter landen und keine Abnormalität feststellen. Regler waren kühl, Motoren ca 35-40° warm...
Anschließend bin ich nochmals gestartet und ein paar Minuten rumgeschwebt... Der Copter ließ sich wieder super steuern...
Hat jemand eine Erklärung? Leider konnte ich wegen der Entfernung nicht sehen, ob ein Motor stehen geblieben war... Ich vermute die Naza dahinter.... AUffällig war danach auch, dass wenn ich den Copter um ca. 90° gedreht habe, er wieder 10° zurückgedreht ist. Ich vermute mal den Kompass, der nach dem Trudeln neu kalibriert werden möchte....
Für Tipps wäre ich sehr sehr dankbar... Weiß gar nicht, wo ich suchen soll....