Hallo liebe Community,
nach einem halben jahr des stummen lesen, recherchierens und Einkaufens in diversen Onlineshops bis hin nach China, möchte ich meinen x8 Oktokopter vorstellen.
Ziel war es unter 5 kg zu bleiben und halbwegs vernünftige Flugzeiten zu erreichen.
Der Kopter soll für Luftaufnahmen (90% Standbilder) verwendet werden - Aufstiegsgenehmigung ist erteilt, Kopter ist versichert.
-Frame ist "Quadframe" mit den 25 mm Auslegern - foldable Variante
-Gimbal ist ebenfalls von Quadframe (2 Achs) mit 2 Achs Alexmos
-Motoren: T-Motor MN3508-20 580KV mit 13 x4.4 Propellern ebenfalls von Rc-Tiger
-ESC´s: 30A BLHeli, N-fet Slim. Sind in den Rohren verlegt.
-Flugsteuerung: Naza M V2
-Funke: Futaba T14SG
-Camera: Sony Nex 5t mit 20 mm Pancake Weitwinkel und Martinez IR Control v. 2.2
-Videodownstream mittels 5,8 Ghz TX
-Setup als 4s lipo 10.000 mah SLS
..soweit so gut! Der fliegt sehr gut, sehr stabil und die Aufnahmen bishher sehen sehr vielversprechend aus. Das gimbal funktioniert wie erwartet. Alexmos ist gut eingestellt.
Die Regler in den Rohren bleiben kalt.
Abflugewicht: 4,35 Kg.
So, nur die Flugzeiten finde ich nicht zufriedenstellend: Ich komme mit den 10.000 mah Akku ca. 10 min in die Luft. überwiegend im Schwebeflug und leichte Kurskorrekturen. Ich finde das bei weitem zu wenig für einen 10.000 mah Akku. Vielleicht findet einer von Euch noch den fehler in meinem Setup? Sollte ich ev. doch 14" Propeller ausprobieren? oder für Gimbal und 5,8Ghz Tx doch einen separaten Akku verwenden??
viele grüße und Danke!
nach einem halben jahr des stummen lesen, recherchierens und Einkaufens in diversen Onlineshops bis hin nach China, möchte ich meinen x8 Oktokopter vorstellen.
Ziel war es unter 5 kg zu bleiben und halbwegs vernünftige Flugzeiten zu erreichen.
Der Kopter soll für Luftaufnahmen (90% Standbilder) verwendet werden - Aufstiegsgenehmigung ist erteilt, Kopter ist versichert.
-Frame ist "Quadframe" mit den 25 mm Auslegern - foldable Variante
-Gimbal ist ebenfalls von Quadframe (2 Achs) mit 2 Achs Alexmos
-Motoren: T-Motor MN3508-20 580KV mit 13 x4.4 Propellern ebenfalls von Rc-Tiger
-ESC´s: 30A BLHeli, N-fet Slim. Sind in den Rohren verlegt.
-Flugsteuerung: Naza M V2
-Funke: Futaba T14SG
-Camera: Sony Nex 5t mit 20 mm Pancake Weitwinkel und Martinez IR Control v. 2.2
-Videodownstream mittels 5,8 Ghz TX
-Setup als 4s lipo 10.000 mah SLS
..soweit so gut! Der fliegt sehr gut, sehr stabil und die Aufnahmen bishher sehen sehr vielversprechend aus. Das gimbal funktioniert wie erwartet. Alexmos ist gut eingestellt.
Die Regler in den Rohren bleiben kalt.
Abflugewicht: 4,35 Kg.
So, nur die Flugzeiten finde ich nicht zufriedenstellend: Ich komme mit den 10.000 mah Akku ca. 10 min in die Luft. überwiegend im Schwebeflug und leichte Kurskorrekturen. Ich finde das bei weitem zu wenig für einen 10.000 mah Akku. Vielleicht findet einer von Euch noch den fehler in meinem Setup? Sollte ich ev. doch 14" Propeller ausprobieren? oder für Gimbal und 5,8Ghz Tx doch einen separaten Akku verwenden??
viele grüße und Danke!
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