Hallo,
ich bin relativ neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe. Ich hab mir vor ca. 3 Wochen meinen ersten Quad zusammengebaut, nach ein paar Startschwierigkeiten hat alles sehr gut funktioniert, bis er mir hin und wieder, warum auch immer, im normalen Flug abgestürzt ist. Er fliegt/schwebt, fängt zum Wackeln an und fällt wie ein Stein zu Boden.
Das Ganze ist mit der Zeit immer schlimmer geworden: als er mir öfters nacheinander abgestürzt ist hab ich ihn vor mir schweben lassen und gesehen dass er immer wieder "Ruckler" drin hatte, meistens hat er sich dann wieder stabilisiert, manchmal nicht --> Absturz. Mittlerweile ist es so schlimm dass er meistens nichtmal abhebt sondern sofort auf irgendeine Seite steuert und wieder auf dem Boden zum Stehen kommt. Auch wenns gut läuft kann ich des Teil keine 3 sec in der Luft halten kann ohne dass er extrem zum Wackeln anfängt, er stürzt dann einfach sofort ab. Die Motoren drehen sich dabei soweit ich das sehen kann immer, einer oder mehrere müssen aber anscheinend die Drehzahl nicht halten.
Zu meinem Ausgangs-Setup:
ZMR250 Rahmen, Acro Naze32 (AbuseMark, rev 5), DYS BE1806-2300KV Motoren, Turnigy Plush 12a ESCs mit stock BLHeli, 5030er Propeller, Turnigy nano-tech 3s 2200mah LiPos (hab zwei, Problem besteht mit beiden)
Fernsteuerung ist eine Graupner mz-12 mit GR-16 Empfänger (verbunden über PPM)
Ist nix besonders hochwertiges, aber für den Anfang reichts für mich
Was ich bisher probiert hab:
- Naze32 mit Baseflight und Cleanflight geflasht, jeweils nur das verändert was nötig war (also keine PIDs oder sowas)
- das ESC vorne links ausgetauscht, das am Anfang immer wärmer geworden ist als die anderen
- Empfänger auf PWM umgestellt, jedes ESC mit Motor dran einzeln an CH1 angeschlossen, kalibriert, Propeller so montiert dass er den Quad nach unten schiebt (weil die Motoren ja nicht ohne Last laufen sollen) und dann hochdrehen lassen --> alle Motoren sprechen gut an, haben keine Aussetzer und hören sich relativ ähnlich an
- Naze32 durch CC3D mit Cleanflight ersetzt, angeschlossen mit PPM über den normalen Eingang und am MainPort, dann mit PWM probiert
- Quad auf einen ebenen Boden gelegt, alle 4 Propeller montiert, allerdings CW und CCW vertauscht dass er nach unten schiebt --> man hört dass bei konstantem Gas die Motoren nicht gleich und konstant laufen. Ich hab ziemlich knapp über jeden einzelnen meine Hand gehalten: gefühlt macht der Motor rechts vorne am wenigsten Wind, der links vorne (mit dem neuen ESC) am meisten
Alles, wo es was ausmachen würde, hab ich sowohl im Horizon-Mode als auch im Acro-Mode probiert, also mit und ohne Stabilisierung durchs Gyro.
Vom Empfänger sollten alle Signale richtig ankommen, in Cleanflight werden alle richtig angezeigt.
Das Blackbox Feature von Cleanflight bringt kein brauchbares Ergebnis, da ich mit dem internen Speicher von CC3D fast nix aufzeichnen kann, die .txt Datei die rauskommt sieht mehr als nur komisch aus.
Ich bin jetzt an nem Punkt wo mir nix mehr einfällt als noch alle ESC und Motoren auszutauschen, ich hab allerdings keinen Ersatzmotor und theoretisch sprechen sie ja alle gut an, wenn sie einzeln angeschlossen sind.
Was kann ich noch probieren??? Hat irgendjemand sowas schonhal gehabt/gesehen??? Ich hab viel im Internet gesucht aber auch auf englischen Seiten nix vergleichbares gefunden, außer dass ESCs gerne mal Probleme machen.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Also schonmal Danke im Voraus
ich bin relativ neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe. Ich hab mir vor ca. 3 Wochen meinen ersten Quad zusammengebaut, nach ein paar Startschwierigkeiten hat alles sehr gut funktioniert, bis er mir hin und wieder, warum auch immer, im normalen Flug abgestürzt ist. Er fliegt/schwebt, fängt zum Wackeln an und fällt wie ein Stein zu Boden.
Das Ganze ist mit der Zeit immer schlimmer geworden: als er mir öfters nacheinander abgestürzt ist hab ich ihn vor mir schweben lassen und gesehen dass er immer wieder "Ruckler" drin hatte, meistens hat er sich dann wieder stabilisiert, manchmal nicht --> Absturz. Mittlerweile ist es so schlimm dass er meistens nichtmal abhebt sondern sofort auf irgendeine Seite steuert und wieder auf dem Boden zum Stehen kommt. Auch wenns gut läuft kann ich des Teil keine 3 sec in der Luft halten kann ohne dass er extrem zum Wackeln anfängt, er stürzt dann einfach sofort ab. Die Motoren drehen sich dabei soweit ich das sehen kann immer, einer oder mehrere müssen aber anscheinend die Drehzahl nicht halten.
Zu meinem Ausgangs-Setup:
ZMR250 Rahmen, Acro Naze32 (AbuseMark, rev 5), DYS BE1806-2300KV Motoren, Turnigy Plush 12a ESCs mit stock BLHeli, 5030er Propeller, Turnigy nano-tech 3s 2200mah LiPos (hab zwei, Problem besteht mit beiden)
Fernsteuerung ist eine Graupner mz-12 mit GR-16 Empfänger (verbunden über PPM)
Ist nix besonders hochwertiges, aber für den Anfang reichts für mich
Was ich bisher probiert hab:
- Naze32 mit Baseflight und Cleanflight geflasht, jeweils nur das verändert was nötig war (also keine PIDs oder sowas)
- das ESC vorne links ausgetauscht, das am Anfang immer wärmer geworden ist als die anderen
- Empfänger auf PWM umgestellt, jedes ESC mit Motor dran einzeln an CH1 angeschlossen, kalibriert, Propeller so montiert dass er den Quad nach unten schiebt (weil die Motoren ja nicht ohne Last laufen sollen) und dann hochdrehen lassen --> alle Motoren sprechen gut an, haben keine Aussetzer und hören sich relativ ähnlich an
- Naze32 durch CC3D mit Cleanflight ersetzt, angeschlossen mit PPM über den normalen Eingang und am MainPort, dann mit PWM probiert
- Quad auf einen ebenen Boden gelegt, alle 4 Propeller montiert, allerdings CW und CCW vertauscht dass er nach unten schiebt --> man hört dass bei konstantem Gas die Motoren nicht gleich und konstant laufen. Ich hab ziemlich knapp über jeden einzelnen meine Hand gehalten: gefühlt macht der Motor rechts vorne am wenigsten Wind, der links vorne (mit dem neuen ESC) am meisten
Alles, wo es was ausmachen würde, hab ich sowohl im Horizon-Mode als auch im Acro-Mode probiert, also mit und ohne Stabilisierung durchs Gyro.
Vom Empfänger sollten alle Signale richtig ankommen, in Cleanflight werden alle richtig angezeigt.
Das Blackbox Feature von Cleanflight bringt kein brauchbares Ergebnis, da ich mit dem internen Speicher von CC3D fast nix aufzeichnen kann, die .txt Datei die rauskommt sieht mehr als nur komisch aus.
Ich bin jetzt an nem Punkt wo mir nix mehr einfällt als noch alle ESC und Motoren auszutauschen, ich hab allerdings keinen Ersatzmotor und theoretisch sprechen sie ja alle gut an, wenn sie einzeln angeschlossen sind.
Was kann ich noch probieren??? Hat irgendjemand sowas schonhal gehabt/gesehen??? Ich hab viel im Internet gesucht aber auch auf englischen Seiten nix vergleichbares gefunden, außer dass ESCs gerne mal Probleme machen.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Also schonmal Danke im Voraus