Hallo,
ich hab mir vor ein paar Wochen einen Mini H-Quad 250 gebaut. MWC hab ich schon einige gebaut, dann lag es auf der Hand endlich mal den NAZE32-FC rev.5 zu testen.
So sieht er aus:
weitere Fotos hier
Er fliegt an sich sehr sauber und macht eine gute Figur. Aber wie es mit den schönen Dingen so ist, sie haben eine Macke!! Fliege ich z.B. zügig vorwährts dann dreht er sich nach 20m aufeinmal um 180° um seine YAW-Achse.
ALLES im MANUAL-MODE!!!
Man stelle es sich so vor:
FPV-Brille auf dem Kopf. Etwas Nick nach vorn und dazu Gas. Im Bild sieht man, dass der Kopter nach vorn geneigt ist. Kommt er auf etwas Tempo, sieht man wie sich das Bild langsam zur Seite bewegt und kurz danach kommt der Himmel. Der Kopter verdreht sich um 180° über YAW. Nick und Roll bleiben unverändert.
Auch beim zügigem Hin- und Herfliegen (also: links rechts nur über die Roll-Achse) konnte ich Drehungen um 45° bis fast 90° provozieren. Es sieht dann so aus, also ob das "Heck" versucht nach außen auszubrechen. So als würde das Hinterteil versuchen die Flugrichtung beizubehalten
PID für Nick und Roll sind soweit gut eingestellt. Mit P=2,3 für die Roll-Achse wurde der Wert recht weit runtergezogen (wollte TAP erstmal nicht anrühren). Bei etwas größerem P-Wert leichtes aufschwingen über Roll-Achse bei Vollgas. Jetzt kein Aufschwingen mehr!
Mit dem PIDs für YAW hab ich garkeine Erfahrung. Mußte die bei meinen bisherigen X-Quads nicht anrühren. Habe damit etwas herumgespielt aber ohne Erfolg.
Im Angle-Mode kommt es ebenfalls zu diesem Effekt.
Ich bin so langsam am Ende und alles Lesen und Googlen bringt mich irgendwie nicht weiter.
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Habe hier mal meine Configuration angehängt:
Anhang anzeigen MiniQuadSettings.txt
Die PID für YAW sind gerade etwas hoch... weiß nicht weiter
Zum Aufbau des Kopters:
Ich bin da immer sehr genau und versuche es immer so gut wie möglich zu bauen.
Trotz der runden Rohre ist kein Motor verdreht.
Motoren und Propeller sind gewuchtet. Vibrationen sind auf ein minimum begrenzt.
COG = COT der LiPo wird so angebracht, dass es passt.
Naze32 ist ohne Vibrationsdämpfer auf dem unteren Rohrrahmen verschraubt.
Es gibt keine Kabel, die auf dem FC aufliegen und vibrieren.
Ich bin für alle Hilfestellungen dankbar
Gruß,
Thomas
ich hab mir vor ein paar Wochen einen Mini H-Quad 250 gebaut. MWC hab ich schon einige gebaut, dann lag es auf der Hand endlich mal den NAZE32-FC rev.5 zu testen.
So sieht er aus:
weitere Fotos hier
Er fliegt an sich sehr sauber und macht eine gute Figur. Aber wie es mit den schönen Dingen so ist, sie haben eine Macke!! Fliege ich z.B. zügig vorwährts dann dreht er sich nach 20m aufeinmal um 180° um seine YAW-Achse.
ALLES im MANUAL-MODE!!!
Man stelle es sich so vor:
FPV-Brille auf dem Kopf. Etwas Nick nach vorn und dazu Gas. Im Bild sieht man, dass der Kopter nach vorn geneigt ist. Kommt er auf etwas Tempo, sieht man wie sich das Bild langsam zur Seite bewegt und kurz danach kommt der Himmel. Der Kopter verdreht sich um 180° über YAW. Nick und Roll bleiben unverändert.
Auch beim zügigem Hin- und Herfliegen (also: links rechts nur über die Roll-Achse) konnte ich Drehungen um 45° bis fast 90° provozieren. Es sieht dann so aus, also ob das "Heck" versucht nach außen auszubrechen. So als würde das Hinterteil versuchen die Flugrichtung beizubehalten
PID für Nick und Roll sind soweit gut eingestellt. Mit P=2,3 für die Roll-Achse wurde der Wert recht weit runtergezogen (wollte TAP erstmal nicht anrühren). Bei etwas größerem P-Wert leichtes aufschwingen über Roll-Achse bei Vollgas. Jetzt kein Aufschwingen mehr!
Mit dem PIDs für YAW hab ich garkeine Erfahrung. Mußte die bei meinen bisherigen X-Quads nicht anrühren. Habe damit etwas herumgespielt aber ohne Erfolg.
Im Angle-Mode kommt es ebenfalls zu diesem Effekt.
Ich bin so langsam am Ende und alles Lesen und Googlen bringt mich irgendwie nicht weiter.
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Habe hier mal meine Configuration angehängt:
Anhang anzeigen MiniQuadSettings.txt
Die PID für YAW sind gerade etwas hoch... weiß nicht weiter
Zum Aufbau des Kopters:
Ich bin da immer sehr genau und versuche es immer so gut wie möglich zu bauen.
Trotz der runden Rohre ist kein Motor verdreht.
Motoren und Propeller sind gewuchtet. Vibrationen sind auf ein minimum begrenzt.
COG = COT der LiPo wird so angebracht, dass es passt.
Naze32 ist ohne Vibrationsdämpfer auf dem unteren Rohrrahmen verschraubt.
Es gibt keine Kabel, die auf dem FC aufliegen und vibrieren.
Ich bin für alle Hilfestellungen dankbar
Gruß,
Thomas