Hallo zusammen,
ich habe mir mal wieder einen Bolzcopter gebaut, ganz klassisch mit 18A KISS (kein OneShot), Nanowii (ChromeApp), Tiger 1806er 2300kV, 6x3 HQ Props, D4R-II
Das Ganze auf einem warthox minicp Frame aufgebaut, an 3S mit einem 1000er Zippy. Bestromt wird die Nanowii mit dem Flyduino 5V 3A Mini UBEC.
Wie erwartet hat der Kleine richtig Dampf und ist schier unverwüstlich.
ABER: aus nicht nachvollziehbaren Gründen stellt er gelegentlich seinen Dienst ein und fällt wie ein totes Blatt vom Himmel. Die KISS sind dann aus, die Nanowii ist weiterhin gearmt aber es sind trotz bestehender Funkverbindung keinerlei Stickcommands möglich.
Einen Spannungsabfall habe ich dank der Taranis Logfiles schon ausschließen können.
Da mir keine sinnvolle Erklärung für dieses Phänomen einfällt gebe ich das mal an die große Runde. Hat jemand eine Idee?
Grüße Andy
ich habe mir mal wieder einen Bolzcopter gebaut, ganz klassisch mit 18A KISS (kein OneShot), Nanowii (ChromeApp), Tiger 1806er 2300kV, 6x3 HQ Props, D4R-II
Das Ganze auf einem warthox minicp Frame aufgebaut, an 3S mit einem 1000er Zippy. Bestromt wird die Nanowii mit dem Flyduino 5V 3A Mini UBEC.
Wie erwartet hat der Kleine richtig Dampf und ist schier unverwüstlich.
ABER: aus nicht nachvollziehbaren Gründen stellt er gelegentlich seinen Dienst ein und fällt wie ein totes Blatt vom Himmel. Die KISS sind dann aus, die Nanowii ist weiterhin gearmt aber es sind trotz bestehender Funkverbindung keinerlei Stickcommands möglich.
Einen Spannungsabfall habe ich dank der Taranis Logfiles schon ausschließen können.
Da mir keine sinnvolle Erklärung für dieses Phänomen einfällt gebe ich das mal an die große Runde. Hat jemand eine Idee?
Grüße Andy