Hallo,
ich habe meinen X8 in ein Gestell eingespannt, um sicher einen Motorausfall simulieren zu können. Dazu habe ich einen Schalter in eine der PWM-Leitungen eingeschleift. Der Kopter stabilisiert sich nach dem Öffnen des Schalters zwar schnell, jedoch hängt er schief. Ich muss also gegensteuern, damit er in die Waagerechte zurückkehrt. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich im Ernstfall richtig reagieren würde, möchte ich diese Verhalten gerne optimieren.
Ich habe daher die Max-Werte und den I-Wert der "Tilt Angle PID"-Werte etwas erhöht, konnte allerdings keine sichtbare Verbesserung wahrnehmen.
Habe ich möglicherweise eine entscheidende Einstellungsmöglichkeit übersehen?
Kann man sich die Reglerausgänge in der Ground Control Station anzeigen lassen, um dieses Verhalten und die nötigen Regleränderungen nachvollziehen zu können? Ich konnte leider nichts finden.
Hier meine PID-Werte ohne Anpassungen:
Vielen Dank schon mal im voraus!
Nachtrag:
Ich habe eben noch mal etwas experimentiert und konnte das Problem offenbar lösen. Diesmal habe ich den I-Wert des Lagereglers etwas drastischer erhöht (auf 0.01) und konnte beobachten, wie der Kopter die Neigung nach ein paar Sekunden ausgeglichen hat. Das ist mir persönlich noch etwas zu langsam. Ich werde noch ein paar Versuche brauchen bis ich eine gute Einstellung gefunden habe, die auch unter normalen Bedingungen ein stabiles Flugverhalten gewährleistet.
ich habe meinen X8 in ein Gestell eingespannt, um sicher einen Motorausfall simulieren zu können. Dazu habe ich einen Schalter in eine der PWM-Leitungen eingeschleift. Der Kopter stabilisiert sich nach dem Öffnen des Schalters zwar schnell, jedoch hängt er schief. Ich muss also gegensteuern, damit er in die Waagerechte zurückkehrt. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich im Ernstfall richtig reagieren würde, möchte ich diese Verhalten gerne optimieren.
Ich habe daher die Max-Werte und den I-Wert der "Tilt Angle PID"-Werte etwas erhöht, konnte allerdings keine sichtbare Verbesserung wahrnehmen.
Habe ich möglicherweise eine entscheidende Einstellungsmöglichkeit übersehen?
Kann man sich die Reglerausgänge in der Ground Control Station anzeigen lassen, um dieses Verhalten und die nötigen Regleränderungen nachvollziehen zu können? Ich konnte leider nichts finden.
Hier meine PID-Werte ohne Anpassungen:
Vielen Dank schon mal im voraus!
Nachtrag:
Ich habe eben noch mal etwas experimentiert und konnte das Problem offenbar lösen. Diesmal habe ich den I-Wert des Lagereglers etwas drastischer erhöht (auf 0.01) und konnte beobachten, wie der Kopter die Neigung nach ein paar Sekunden ausgeglichen hat. Das ist mir persönlich noch etwas zu langsam. Ich werde noch ein paar Versuche brauchen bis ich eine gute Einstellung gefunden habe, die auch unter normalen Bedingungen ein stabiles Flugverhalten gewährleistet.
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