Habe ein Problem
Habe am WE mein Miniwii auf 2.2 gebracht, und zusätzlich mit Baro/mag und dem LZ-GPS ausgerüstet
Der Miniwii hat extra ein 3.3V I2C Ausgang für weitere Sensoren, alle 3 da dran
Beim Testen im Vorfeld habe ich es am Rechner schon 2-3 mal gehabt, das die Sensordaten auf einmal Stockten, und gleich blieben, trotz Lageänderung
Hatte das auf mein Netbook geschoben
Beim Fliegen gestern ist der aber auf einmal nach links ausgeschert, und runter gekommen, ich meine ich hatte noch Kontrolle, aber bin nicht sicher, die Motoren liefen zumindest, und ließen sich danach Problemlos abschalten, also der Prozessor hatte sich nicht Komplett aufgehangen.
So wie der Runter gekommen ist, denke ich, das die Sensordaten wieder stockten, und sich nicht aktualisierten.
Temp war bei 5 Grad und in der Sonne, copter stand da schon ne Zeitlang auf der Wiese, danach hatte ich noch erst die 2.2 nach dem Eprom Clear neu drauf gemacht, also ganz frische FW drauf
Jetzt läuft der COpter wieder am FTDI, und absolut stabil, die Sensordaten kommen immer rein wie die sollen.
Hat da noch jemand ne Idee, gestern ist zum Glück nur ein Clone Arm drauf gegangen, da ich noch niedrig geflogen bin, ist ja kein schönes Gefühl, wenn man der FC nicht unbedingt trauen kann
Habe am WE mein Miniwii auf 2.2 gebracht, und zusätzlich mit Baro/mag und dem LZ-GPS ausgerüstet
Der Miniwii hat extra ein 3.3V I2C Ausgang für weitere Sensoren, alle 3 da dran
Beim Testen im Vorfeld habe ich es am Rechner schon 2-3 mal gehabt, das die Sensordaten auf einmal Stockten, und gleich blieben, trotz Lageänderung
Hatte das auf mein Netbook geschoben
Beim Fliegen gestern ist der aber auf einmal nach links ausgeschert, und runter gekommen, ich meine ich hatte noch Kontrolle, aber bin nicht sicher, die Motoren liefen zumindest, und ließen sich danach Problemlos abschalten, also der Prozessor hatte sich nicht Komplett aufgehangen.
So wie der Runter gekommen ist, denke ich, das die Sensordaten wieder stockten, und sich nicht aktualisierten.
Temp war bei 5 Grad und in der Sonne, copter stand da schon ne Zeitlang auf der Wiese, danach hatte ich noch erst die 2.2 nach dem Eprom Clear neu drauf gemacht, also ganz frische FW drauf
Jetzt läuft der COpter wieder am FTDI, und absolut stabil, die Sensordaten kommen immer rein wie die sollen.
Hat da noch jemand ne Idee, gestern ist zum Glück nur ein Clone Arm drauf gegangen, da ich noch niedrig geflogen bin, ist ja kein schönes Gefühl, wenn man der FC nicht unbedingt trauen kann