Hallo,
Mir hatte jemand den MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario4Final empfohlen und deswegen hab ich ihn mal
auf mein Crius hochgeladen.Dachte könnte nichnt schaden.
Bin dann ganz normal abgehoben und hab erstmal per Schalter auf ACC und dann auf Althold/Compass geschaltet.Die Motoren gingen dabei im Flug auf Standgas zurück und mein Copter wär mir fast abgestürzt wenn ich nicht sofort auf normalmode gegangen wär.
Auch das disarmen ist dabei nicht möglich gewesen.
Beim Trockentest in der Hand ist mir aufgefallen dass bei Barofunktion der Copter erst bei Vollgas hochläuft und dann auf der Drehzahl sehr lange bleibt.Also total unlogisch.Hätte jedenfalls ne Menge Schrott geben können.
Hab dann config statt Barologic2 Barologic1 aktiviert und jetzt scheint er normal zu laufen.
Doch wie wurde der Code nun verbessert ??
Grüße Chris
Mir hatte jemand den MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario4Final empfohlen und deswegen hab ich ihn mal
auf mein Crius hochgeladen.Dachte könnte nichnt schaden.
Bin dann ganz normal abgehoben und hab erstmal per Schalter auf ACC und dann auf Althold/Compass geschaltet.Die Motoren gingen dabei im Flug auf Standgas zurück und mein Copter wär mir fast abgestürzt wenn ich nicht sofort auf normalmode gegangen wär.
Auch das disarmen ist dabei nicht möglich gewesen.
Beim Trockentest in der Hand ist mir aufgefallen dass bei Barofunktion der Copter erst bei Vollgas hochläuft und dann auf der Drehzahl sehr lange bleibt.Also total unlogisch.Hätte jedenfalls ne Menge Schrott geben können.
Hab dann config statt Barologic2 Barologic1 aktiviert und jetzt scheint er normal zu laufen.
Doch wie wurde der Code nun verbessert ??
Grüße Chris