Ein Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum und komme eigentlich aus dem Flächenflieger Sektor 
Hatte mir ne Drohne zusammengebaut , hat auch alles soweit Funktioniert , also Schwebeflug mehr wollte ich erst mal nicht machen , leicht die Richtungen Checken ob alles Passt , aber beim Landen ist sie ins Taumeln gekommen und Abgestürzt .
Einstellungen habe ich alle so belassen im KK MINI außer die Motorenanordnung habe ich halt geändert und die Sensorcalibrierung , ansonsten alles so belassen also keine Werte verändert .
Nach dem ersten Leichten Absturzt ist mir eingefallen das der Gyro vllt noch im Empfäger aktiv sein kann den hab ich dann ausgeschaltet hat sich aber nix Geändert .
Dann habe ich den Self Levling Modus angeschaltet und dann war die Drohne außer kontrolle und ist wild durch die gegend geknallt und anschließend in den Boden gerammt .
Fast alles heil geblieben außer nen Motor
Wer kann mir weiter Helfen , was hab ich vllt falsch eingestellt oder woran kann es liegen ?
Habs mal Filmen lassen
[video]https://www.dropbox.com/s/vgjoi4hruyxuw1e/Video%2004.06.15%2019%2025%2013.mp4?dl=0[/video]
[video]https://www.dropbox.com/s/tgpqr1iqnlnsgkh/Video%2004.06.15%2019%2030%2009.mp4?dl=0[/video]
Bei Falschem Unterforum Bitte ins Richtige Verschieben !!!!!!!
Hier mal meine Teile :
Hobbyking X525 V3 600mm Rahmen
Q-Brain 4x25 A ESC
Hobbyking KK Mini Mulri Rotor Flight Control Board
4x Turnigy 1100Kv Motor
10x4.5 Props
Funke ist ist die Graupner MX20 mit dem GR 12 +3xG+3A Vario
Hatte mir ne Drohne zusammengebaut , hat auch alles soweit Funktioniert , also Schwebeflug mehr wollte ich erst mal nicht machen , leicht die Richtungen Checken ob alles Passt , aber beim Landen ist sie ins Taumeln gekommen und Abgestürzt .
Einstellungen habe ich alle so belassen im KK MINI außer die Motorenanordnung habe ich halt geändert und die Sensorcalibrierung , ansonsten alles so belassen also keine Werte verändert .
Nach dem ersten Leichten Absturzt ist mir eingefallen das der Gyro vllt noch im Empfäger aktiv sein kann den hab ich dann ausgeschaltet hat sich aber nix Geändert .
Dann habe ich den Self Levling Modus angeschaltet und dann war die Drohne außer kontrolle und ist wild durch die gegend geknallt und anschließend in den Boden gerammt .
Fast alles heil geblieben außer nen Motor
Wer kann mir weiter Helfen , was hab ich vllt falsch eingestellt oder woran kann es liegen ?
Habs mal Filmen lassen
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Funke ist ist die Graupner MX20 mit dem GR 12 +3xG+3A Vario