Moin,
da ich mich gerade etwas damit beschäftige was man mit dem WiiCopter und HoTT so anfangen könnte habe ich unlängst ein Firmware Update bei Sender (MX-12 HoTT) und Empfänger (GR-12) gemacht. Dabei soll man nach dem Update des Empfängers unbedingt einen Reset machen. Ich bin zwar der Meinung dies getan zu haben doch trotzdem trat folgendes sehr unangenehme Problem auf: Mein Quad hat die Motoren angeschaltet, ich glaube sogar von alleine, und fing dann äußerst unkontrolliert an Gas auf einigen Motoren zu geben. Ein abschalten der Motoren über die Fernsteuerung war nicht möglich.
Der Auslöser war nach einem Blick auf die GUI schnell gefunden. Mehrere Kanäle haben wie doof von Null auf Maximum gezuckt.
Um das zu beheben musste ich in der Fernsteuerung unter "Telemetrie -> Einstellen, Anzeigen -> Rx Servo Test" die Einstellung "Ch Out Type" von 35 zurück auf 06 stellen. Danach benahm er sich wieder ganz brav.
Das war insgesamt etwas gemein, da das die einzige Einstellung war die man nach dem Update machen musste. Naja immerhin wird jetzt HoTT 4.0 gefunkt. Und ich habe noch eine Idee die man dem Copter beibringen könnte: Einen Notaus Schalter der zumindest Software-Seitig die Motoren abschaltet.
Vielleicht hilft's dem einen oder anderen...
Grüße
P
da ich mich gerade etwas damit beschäftige was man mit dem WiiCopter und HoTT so anfangen könnte habe ich unlängst ein Firmware Update bei Sender (MX-12 HoTT) und Empfänger (GR-12) gemacht. Dabei soll man nach dem Update des Empfängers unbedingt einen Reset machen. Ich bin zwar der Meinung dies getan zu haben doch trotzdem trat folgendes sehr unangenehme Problem auf: Mein Quad hat die Motoren angeschaltet, ich glaube sogar von alleine, und fing dann äußerst unkontrolliert an Gas auf einigen Motoren zu geben. Ein abschalten der Motoren über die Fernsteuerung war nicht möglich.
Der Auslöser war nach einem Blick auf die GUI schnell gefunden. Mehrere Kanäle haben wie doof von Null auf Maximum gezuckt.
Um das zu beheben musste ich in der Fernsteuerung unter "Telemetrie -> Einstellen, Anzeigen -> Rx Servo Test" die Einstellung "Ch Out Type" von 35 zurück auf 06 stellen. Danach benahm er sich wieder ganz brav.
Das war insgesamt etwas gemein, da das die einzige Einstellung war die man nach dem Update machen musste. Naja immerhin wird jetzt HoTT 4.0 gefunkt. Und ich habe noch eine Idee die man dem Copter beibringen könnte: Einen Notaus Schalter der zumindest Software-Seitig die Motoren abschaltet.
Vielleicht hilft's dem einen oder anderen...
Grüße
P