Hallo,
habe einen Hexacopter neu zusammen gebaut. Alle Komponenten neu außer Board, GPS und Kompass.
Copter hat am Sonntag bereits geflogen.
Habe heute nochmals den Compassmod durchgeführt, Ergebniss 4%.
Danach Autotuning durchgeführt.
Danach war der Copter nicht mehr vernünftig zu fliegen. P-Anteil wurde von 4,5 auf 9,3 gesetzt.
Auch braucht das Autotuning mehr Zeit wie bei FW 3.1.4
Beim Fliegen mit den neuen Werten von AltHold auf Loiter ist der Copter einen Bogen geflogen und direkt in einen Baum.
Copter reagierte auf Garnichts! Richtungswechsel, RTL, ...
Wer kann mir bei dem Logfile helfen?
Gruß Friedhelm
Anhang anzeigen 2014-10-01_Absturz.zip
habe einen Hexacopter neu zusammen gebaut. Alle Komponenten neu außer Board, GPS und Kompass.
Copter hat am Sonntag bereits geflogen.
Habe heute nochmals den Compassmod durchgeführt, Ergebniss 4%.
Danach Autotuning durchgeführt.
Danach war der Copter nicht mehr vernünftig zu fliegen. P-Anteil wurde von 4,5 auf 9,3 gesetzt.
Auch braucht das Autotuning mehr Zeit wie bei FW 3.1.4
Beim Fliegen mit den neuen Werten von AltHold auf Loiter ist der Copter einen Bogen geflogen und direkt in einen Baum.
Copter reagierte auf Garnichts! Richtungswechsel, RTL, ...
Wer kann mir bei dem Logfile helfen?
Gruß Friedhelm
Anhang anzeigen 2014-10-01_Absturz.zip