Hallo an euch alle
Ich bin hier neu in eurem Forum.
Mein Name ist Sascha und habe mit dem Hobby Multikopter angefangen als die AR Drohne raus kam.
Da mir die aber zu langweilig war wollte ich mir was anderes bauen.
Ich habe mir bei einem Shop einen kompletten KK Kopterbausatz gekauft.
Es ist ein XKopter 400 mm
1000 KV (No name ) Motoren
Regler sind Hobbywing Skywalker 20A
Rotoren sind HD 80 40 x 3
Akkus Turnigy 1800 3s
Fernbedienung Flysky FS-TH9X
Board ist ein KK Blackboard 5.5 von kkmulticopter.com
Software minsoo kim xcontrol 2.5 über lazyzero software geflasht
pitch 50% Yaw 50% Roll 50 %
Escs wurden mit einer Programierkarte eingestellt.
hier die werte die ich eingestellt habe:
Brake = off
Batery Type = LI-xx
Cut off Type = Soft cut
Cut off Voltage = Low
Start mode = Normal
Timing mode = High
Music = nix (nervt wie dumm)
Governor Mode = Off
So nun zu meinem Problem.
Ich war gestern abend nochmal zum testen unterwegs.
Fazit : Hat sich super steuern lassen.Ich war echt glücklich.
Jetzt kommt das eigentliche schon über 3 Monate ziehende Problem.
1 Akku läuft alles super.
2 Akku die Kiste dreht komplett durch (Gyros arbeiten falsch rum)
oder
das board lässt sich mit der Fernbedienung nicht aktivieren.
Also gehe ich dann resete das board und lerne es wieder neu ein.
So macht das echt kein Bock.
Habe jetzt nocheinmal nen neuen Akku dran gehängt und siehe da Gyros wieder Arbeiten wieder verkehrt rum.
Ich weiss ned mehr was ich machen soll.
Ich hoffe ihr habt vielleicht ein paar tipps für einen anfänger
Schöne Grüsse und Gutes wünsche ich euch
Sascha
Ich bin hier neu in eurem Forum.
Mein Name ist Sascha und habe mit dem Hobby Multikopter angefangen als die AR Drohne raus kam.
Da mir die aber zu langweilig war wollte ich mir was anderes bauen.
Ich habe mir bei einem Shop einen kompletten KK Kopterbausatz gekauft.
Es ist ein XKopter 400 mm
1000 KV (No name ) Motoren
Regler sind Hobbywing Skywalker 20A
Rotoren sind HD 80 40 x 3
Akkus Turnigy 1800 3s
Fernbedienung Flysky FS-TH9X
Board ist ein KK Blackboard 5.5 von kkmulticopter.com
Software minsoo kim xcontrol 2.5 über lazyzero software geflasht
pitch 50% Yaw 50% Roll 50 %
Escs wurden mit einer Programierkarte eingestellt.
hier die werte die ich eingestellt habe:
Brake = off
Batery Type = LI-xx
Cut off Type = Soft cut
Cut off Voltage = Low
Start mode = Normal
Timing mode = High
Music = nix (nervt wie dumm)
Governor Mode = Off
So nun zu meinem Problem.
Ich war gestern abend nochmal zum testen unterwegs.
Fazit : Hat sich super steuern lassen.Ich war echt glücklich.
Jetzt kommt das eigentliche schon über 3 Monate ziehende Problem.
1 Akku läuft alles super.
2 Akku die Kiste dreht komplett durch (Gyros arbeiten falsch rum)
oder
das board lässt sich mit der Fernbedienung nicht aktivieren.
Also gehe ich dann resete das board und lerne es wieder neu ein.
So macht das echt kein Bock.
Habe jetzt nocheinmal nen neuen Akku dran gehängt und siehe da Gyros wieder Arbeiten wieder verkehrt rum.
Ich weiss ned mehr was ich machen soll.
Ich hoffe ihr habt vielleicht ein paar tipps für einen anfänger
Schöne Grüsse und Gutes wünsche ich euch
Sascha