Hallo
Ich bin Neuling und habe Probleme mein KK2.1 einzustellen.
Ich habe einen mini Quad aus Carbon gebaut (250mm)
siehe hier http://fpv-community.de/showthread.php?47703-Bleiente-oder-Sporttaube/page2
Ich habe jetzt schon soooo viel gelesen und komme einfach nicht weiter.
Folgendes habe ich gemacht.
KK Factory Reset
Acc kalibriert
Motorlayout geladen
P I standart Werte
Receiver kontrolliert und eingestellt
Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen.
Roll/Pitch
P 30
P Grenze 100
I Gain 0
I Grenze 20
eingestellt.
Dann habe ich den P Wert Stück für Stück erhöht bis der Copter zu schwingen begann ,dann ein Stück zurück.
Der P Wert liegt jetzt bei 50.
Flugverhalten danach:
Der Copter hängt gut am Knüppel und schwing etwas nach wenn ich den Stick kurz und heftig nach links oder rechts mache.
Dann habe ich I Gain erhöht bis er zu schwingen anfing und wieder ein Stück zurück.
Der I Gain liegt jetzt bei 10.
Flugverhalten danach:
schwer zu sagen höhe halten ist nur schwer möglich alles sehr nervös und instabil
sanft landen ist kaum möglich.
So wie in dem Video hier:[video=youtube;cdhiyCG6q74]https://www.youtube.com/watch?v=cdhiyCG6q74[/video]
Ps: Auch auf 2m höhe fliegt er so instabil.
Ich bin Neuling und habe Probleme mein KK2.1 einzustellen.
Ich habe einen mini Quad aus Carbon gebaut (250mm)
siehe hier http://fpv-community.de/showthread.php?47703-Bleiente-oder-Sporttaube/page2
Ich habe jetzt schon soooo viel gelesen und komme einfach nicht weiter.
Folgendes habe ich gemacht.
KK Factory Reset
Acc kalibriert
Motorlayout geladen
P I standart Werte
Receiver kontrolliert und eingestellt
Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen.
Roll/Pitch
P 30
P Grenze 100
I Gain 0
I Grenze 20
eingestellt.
Dann habe ich den P Wert Stück für Stück erhöht bis der Copter zu schwingen begann ,dann ein Stück zurück.
Der P Wert liegt jetzt bei 50.
Flugverhalten danach:
Der Copter hängt gut am Knüppel und schwing etwas nach wenn ich den Stick kurz und heftig nach links oder rechts mache.
Dann habe ich I Gain erhöht bis er zu schwingen anfing und wieder ein Stück zurück.
Der I Gain liegt jetzt bei 10.
Flugverhalten danach:
schwer zu sagen höhe halten ist nur schwer möglich alles sehr nervös und instabil
sanft landen ist kaum möglich.
So wie in dem Video hier:[video=youtube;cdhiyCG6q74]https://www.youtube.com/watch?v=cdhiyCG6q74[/video]
Ps: Auch auf 2m höhe fliegt er so instabil.