Hallo,
Ich habe vor ein paar Tagen für 700€ (hehe ich Glückspilz ) einen Mikrokopter Okto XL bei Ebay ersteigert.
Verbaut ist die FC Version 2.1 Navboard eine Generation vor der aktuellsten.
Ich habe ein Firmware Update gemacht, die MX20 neu eingestellt, alles kalibriert.. Und bin heute Mittag dann doch zum recht windigen (30km/h ca.) Erstflug übergegangen. Der Copter war "plain", es war nur ein 6600mAh 4s Lipo drunter. Zu Erwähnen es sind die MK3638 verbaut und aktuell mit den Standart EPP 12x4,5. Später hatte ich vor auf die APC Props zu wechseln.
Nun zur Schlussfolgerung: Das Teil fliegt sch***! Im Stabilize - ganz okay - manchmal etwas übersteuert, manchmal etwas untersteuert (spricht manchmal P zu hoch, manchmal zu niedrig).
Kommen wir zum Althold.. Naja... Davon habe ich absolut nichts gemerkt - werde ich aber bei weniger Wind nochmal testen und dem System eine Chance geben. Vom GPS Moduls habe ich trotz 10 Satelliten nichts gespürt - Sticks in Neutralposition, Kopter fliegt gemächlich mit dem Wind...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder habt ihr einen perfekt fliegenden Mikrokopter?
War eventuell nur das Gewicht zu niedrig? Ich meine knapp 3kg bei angeblich >16kg Schub ist womöglich schon etwas wenig!
Vielleicht habe ich auch etwas zu hohe Ansprüche (die das System erfüllen muss)...
Ansonsten werde ich sobald ich dazu komme ein Pixhawk testen - mal schauen ob die I2C Brushless ESCs nativ unterstützt werden oder ich sie erst implementieren darf..
Gruß,
Matthias
Ich habe vor ein paar Tagen für 700€ (hehe ich Glückspilz ) einen Mikrokopter Okto XL bei Ebay ersteigert.
Verbaut ist die FC Version 2.1 Navboard eine Generation vor der aktuellsten.
Ich habe ein Firmware Update gemacht, die MX20 neu eingestellt, alles kalibriert.. Und bin heute Mittag dann doch zum recht windigen (30km/h ca.) Erstflug übergegangen. Der Copter war "plain", es war nur ein 6600mAh 4s Lipo drunter. Zu Erwähnen es sind die MK3638 verbaut und aktuell mit den Standart EPP 12x4,5. Später hatte ich vor auf die APC Props zu wechseln.
Nun zur Schlussfolgerung: Das Teil fliegt sch***! Im Stabilize - ganz okay - manchmal etwas übersteuert, manchmal etwas untersteuert (spricht manchmal P zu hoch, manchmal zu niedrig).
Kommen wir zum Althold.. Naja... Davon habe ich absolut nichts gemerkt - werde ich aber bei weniger Wind nochmal testen und dem System eine Chance geben. Vom GPS Moduls habe ich trotz 10 Satelliten nichts gespürt - Sticks in Neutralposition, Kopter fliegt gemächlich mit dem Wind...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder habt ihr einen perfekt fliegenden Mikrokopter?
War eventuell nur das Gewicht zu niedrig? Ich meine knapp 3kg bei angeblich >16kg Schub ist womöglich schon etwas wenig!
Vielleicht habe ich auch etwas zu hohe Ansprüche (die das System erfüllen muss)...
Ansonsten werde ich sobald ich dazu komme ein Pixhawk testen - mal schauen ob die I2C Brushless ESCs nativ unterstützt werden oder ich sie erst implementieren darf..
Gruß,
Matthias