Hallo
kann mir bitte einer helfen ich habe zwar die suchfunktion bemüht aber so wirklich hilfreich war sie mir in diesem falle nicht...nachdem das meine erste frage ist möge man mir verzeihen sollte es schon einen tread geben
also
vor kurzem kam ein freund vorbei " Du ich hab mir das gekauft" kannst mir helfen ..uff meine erste reaktion
er hat gedacht das ist alles fix und fertig mit firmware und allemmm...nix da hab ich im gesagt...
es handelt sich um einen Hexakopter mit multiwii Pro Board +GPS vom HK also so prinzipiel nicht all zu schwer hab ich mir gedacht.... geflasht hab ich die 2.3 kurz vor der Nav christmas version
gestern der erstflug alles funktioniert eigentlich ganz gut dank der vielen guten tips hier im Forum die ich mit den Augen stipitzen konnte bis auf RTH eben
flugversuch arm im angel mod
ca 30m wegfliegen baro und mag dazu.......
bleibt im mag und baro relativ stabil ..höhe + - 1mm sofern der trottlknüppel wirklich in der mitte steht
( man kann ja den mittenbereich für die mittelstellung des Knüppels vergrößern in der config?? da steht 50 derzeit wie groß ist es sinnvoll den bereich zu wählen) kurz vor mitte schwebt er
dann gps hold on ...bleibt relativ gut stehen + - 2m
dann RTH copter dreht um beschleunigt richtung startplatz....Super dachte ich mir ...
Doch jetzt das erwachen er schießt ca 50m weiter und keine dendenz abzuweichen von seinem vorhaben mußte leider Platzbedingt immer abbrechen und ihn händisch zur umkehr bewegen
was habe ich vergessen ein aus zu kommentieren bzw in der gui? damit er nicht über die home position hinausschießt
lg
gerhard
kann mir bitte einer helfen ich habe zwar die suchfunktion bemüht aber so wirklich hilfreich war sie mir in diesem falle nicht...nachdem das meine erste frage ist möge man mir verzeihen sollte es schon einen tread geben
also
vor kurzem kam ein freund vorbei " Du ich hab mir das gekauft" kannst mir helfen ..uff meine erste reaktion
er hat gedacht das ist alles fix und fertig mit firmware und allemmm...nix da hab ich im gesagt...
es handelt sich um einen Hexakopter mit multiwii Pro Board +GPS vom HK also so prinzipiel nicht all zu schwer hab ich mir gedacht.... geflasht hab ich die 2.3 kurz vor der Nav christmas version
gestern der erstflug alles funktioniert eigentlich ganz gut dank der vielen guten tips hier im Forum die ich mit den Augen stipitzen konnte bis auf RTH eben
flugversuch arm im angel mod
ca 30m wegfliegen baro und mag dazu.......
bleibt im mag und baro relativ stabil ..höhe + - 1mm sofern der trottlknüppel wirklich in der mitte steht
( man kann ja den mittenbereich für die mittelstellung des Knüppels vergrößern in der config?? da steht 50 derzeit wie groß ist es sinnvoll den bereich zu wählen) kurz vor mitte schwebt er
dann gps hold on ...bleibt relativ gut stehen + - 2m
dann RTH copter dreht um beschleunigt richtung startplatz....Super dachte ich mir ...
Doch jetzt das erwachen er schießt ca 50m weiter und keine dendenz abzuweichen von seinem vorhaben mußte leider Platzbedingt immer abbrechen und ihn händisch zur umkehr bewegen
was habe ich vergessen ein aus zu kommentieren bzw in der gui? damit er nicht über die home position hinausschießt
lg
gerhard