Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum... Erstmals: Ich heiße Max Przybylla, wohne im Saarland und mache Modellflugzeuge jetzt in zweiter Generation. Mein Vater hat schon vor 25 jahren flächenmodelle gebaut...
Nun zu meinem Problem: ich bin irgendwann auf einen Baubericht von nem Multiwiicopter gestoßen... Dann habe ich mich erstmal im Internet 2 Wochen schlaugemacht, nen x525 Rahmen bestellt, das warthox Board von flyduino, nen arduino pro minimalste zusammengelötet, Wii Motion plus drangelötet, an den PC mit FTDI angeschlossen, mit mw1.8 getestet und es lief alles super! (1.8 weil ich das mit den pullups nicht kapiert hab) dann bei hobbyking ne grossbestellung gemacht... 18amp turnigy plush, nen turnigy akku (3s 30c 4000mah), multistar 980kv Motoren mit 10/4.5 Latten drauf... Nach dem ersten flugversuch (genau 1er) gemerkt dass das mit wmp nix ist und bei flyduino noch ne 6dof mpu6050 bestellt, eingestellt und wieder getestet. Zwischendurch gabs mal wieder hier und da einige probleme aber das Hauptproblem ist dieses:
http://youtu.be/B-imr3-yREI
Schaut es euch an und beurteilt das ganze! Das geht jetzt schon 3 Tage so... Das ganze geht langsam auf die Nerven und auf die props.
Lötstellen sollten i.o. Sein. Wenn ich an den Kabel wackele ändert sich auch nichts in der GUI. Mit solch einem Verhalten brauch ich an das einstellen von pid's. Nicht erst zu denken.
Gruß Max
Bin neu hier im Forum... Erstmals: Ich heiße Max Przybylla, wohne im Saarland und mache Modellflugzeuge jetzt in zweiter Generation. Mein Vater hat schon vor 25 jahren flächenmodelle gebaut...
Nun zu meinem Problem: ich bin irgendwann auf einen Baubericht von nem Multiwiicopter gestoßen... Dann habe ich mich erstmal im Internet 2 Wochen schlaugemacht, nen x525 Rahmen bestellt, das warthox Board von flyduino, nen arduino pro minimalste zusammengelötet, Wii Motion plus drangelötet, an den PC mit FTDI angeschlossen, mit mw1.8 getestet und es lief alles super! (1.8 weil ich das mit den pullups nicht kapiert hab) dann bei hobbyking ne grossbestellung gemacht... 18amp turnigy plush, nen turnigy akku (3s 30c 4000mah), multistar 980kv Motoren mit 10/4.5 Latten drauf... Nach dem ersten flugversuch (genau 1er) gemerkt dass das mit wmp nix ist und bei flyduino noch ne 6dof mpu6050 bestellt, eingestellt und wieder getestet. Zwischendurch gabs mal wieder hier und da einige probleme aber das Hauptproblem ist dieses:
http://youtu.be/B-imr3-yREI
Schaut es euch an und beurteilt das ganze! Das geht jetzt schon 3 Tage so... Das ganze geht langsam auf die Nerven und auf die props.
Lötstellen sollten i.o. Sein. Wenn ich an den Kabel wackele ändert sich auch nichts in der GUI. Mit solch einem Verhalten brauch ich an das einstellen von pid's. Nicht erst zu denken.
Gruß Max