Das war wirklich eine absolut schlechte Idee ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Wie es dazu kam.
Ich wollte heute meinen Hexa etwas optimieren, jetzt muss ich ihn reparieren.
Beim Einstellen der PID Werte beim GPS Hold angelangt stand er vor mir wie angenagelt, ausser vielleicht dass er in der Höhe etwas variierte.
Ich schaute so auf mein Tablet, und dachte was passiert wenn ich jetzt einen Wert ändere (Bluetooth)? Nach dem Motto probieren geht über studieren drückte ich send.
Dann war aber die Hölle los, der Copter schoss in eine Richtung und war absolut unkontrollierbar. Ich konnte nur mit Mühe den ungefähren Einschlagort bestimmen. Hatte zwar Glück im Unglück, ausser dem Landkufen und einem Propeller ist alles heil geblieben, sogar das neue GPS auf dem Mast war unbeschädigt.
Wie auch immer, jetzt weiss ich definitiv dass das eine sch....... Idee war.
Schönen Abend
Dieter
Wie es dazu kam.
Ich wollte heute meinen Hexa etwas optimieren, jetzt muss ich ihn reparieren.
Beim Einstellen der PID Werte beim GPS Hold angelangt stand er vor mir wie angenagelt, ausser vielleicht dass er in der Höhe etwas variierte.
Ich schaute so auf mein Tablet, und dachte was passiert wenn ich jetzt einen Wert ändere (Bluetooth)? Nach dem Motto probieren geht über studieren drückte ich send.
Dann war aber die Hölle los, der Copter schoss in eine Richtung und war absolut unkontrollierbar. Ich konnte nur mit Mühe den ungefähren Einschlagort bestimmen. Hatte zwar Glück im Unglück, ausser dem Landkufen und einem Propeller ist alles heil geblieben, sogar das neue GPS auf dem Mast war unbeschädigt.
Wie auch immer, jetzt weiss ich definitiv dass das eine sch....... Idee war.
Schönen Abend
Dieter