Hallo Community,
Ich hatte am Freitag einen Absturz den ich mir nicht erklären kann.
Darum wollte ich mal eure Meinungen dazu hören.
Zur Hardware:
HobbyKing 650X6 HexaCopter
FC = DJI Naza M V2 mit Aktueller Software (falls die in den letzten 2 Monaten nix neues kam)
ESC = HobbyKing 30A BlueSeries with SimonK
Motor = 3508-700KV Turnigy Multistar
Propellers = T-Motor 1255 carbon fiber propellers (rcmaster.net)
Akku = S4 5000 Turnigy or Zippy 30C+
Gimbal= Zenmuse h3-3d mit einer Gopro 3 + FPV
Der Copter hat inzwischen bestimmt über 100 Flüge hinter sich... und nie Probleme gemacht. Erst ohne Gimbal dann eins von Tarot was aber auf eine Achse schrecklich zitterte und anschließend das teuere Zenmuse (ca. 20 Flüge)
So dann zum Absturz.
Der Copter hatte 2 - 4 Woche Pause als ich ihn schnell wieder einsatzbereit gemacht habe (2 Akkus Laden) und dann zum Spontan Treffen auf einen kleinen Flugplatz, der ab 20Uhr für uns frei war.
Ich hatte die Erlaubnis des Betreibers, dort aufzusteigen.
Also der erste Start war Ok, außer das Zenmus nicht wollte. Es reagierte nicht auf meine Eingabe und das Bild ging rauf und runter (Wie im Video am Anfang zu sehen). Ich wollte schon hingehen und nachschauen ob nicht doch noch was im Weg war (hatte vorher das Gras Platt gemacht), als dieses wieder normal ging. Ich also in die Luft und kurz alles getestet (ATI und GPS Modus) und dann eine kleine Runde gemacht, ging ohne Probleme.
Nach keine 3 Minuten, Standort wechsel.
An gemacht, auf GPS gewartet und anschließend auf den richtigen Zeitpunkt zum Starten gewartet.
Der Copter Stand bestimmt 2 Minuten und hatte inzwischen 11 Satelliten (normal nur 8 bis 10) als es dann, schnell los gehen sollte.
Ich diesmal leider keine Test nach dem Start gemacht, sondern gleich im ATI Modus aufgestiegen und mein Ziel anvisiert und mit einer Drehung verfolgt.
Dann sah ich schon, das mit dem Gimbal, schon wieder was nicht stimmte. Also hoch geschaut zum copter und dieser war irgendwie komisch am schwanken (Wie ein betrunkener im Stehen) oder so.
Da es recht windig war, hab ich darauf hin den GPS Modus aktiviert (im Video kurz zu hören).
Doch anstatt sich wieder gerade, hinzustellen kippte er weiter und gab auch noch immer mehr Gas.
Ich habe noch versucht gegen zu lenken aber irgendwie konnte ich keine Reaktion sehen, obwohl ich wild am rudern war.
Und ehe ich es begreifen konnte, lag der copter platt auf dem Rasen und war tot.
Den Fail Safe Modus hab ich nicht mehr geschafft zu aktivieren (ging zu schnell und ich zu Ratlos).
Bevor jetzt jemand meint, dass ich aus versehen in den Manuellen Modus gekommen bin so kann ich das verneinen (98%) aber nicht beweisen. Ich habe einen 3 Wege Schalter dafür und das klappt eigentlich immer sehr gut das ich den aus Reflex schnell hoch drücke (statt runter) und im GPS Modus bin.
Auch wenn ich im Manuellen Modus wäre so hätte der Copter auf meine Befehle reagieren müssen.
Alle Motoren hatten sich meiner Meinung nach bis zum Schluss gedreht (so wie ich mich erinnern kann). Ich hab sie aber noch nicht wieder getestet.
Schaut euch mal das Video an, vielleicht habt ihr ja eine Idee was es gewesen sein könnte.
Es ist erst der erste Flug zu sehen und dann der zweite mit dem Absturz.
Bevor es an den wiederaufbau geht, würde ich gerne wissen was da falsch gelaufen sein könnte.
Überlege mir jetzt einen anderen Rahmen zu besorgen... aber im Sommer will ich nur ungern so viele Stunden in einen Umbau investieren. Vor allem hat Frauchen was dagegen, weil ich für sowas jetzt eigentlich keine Zeit mehr habe dank Nachwuchs.
Akku war noch bei 3,95 bis 3,98 Volt am nächsten Tag. Und konnte ihn auch normal leer fliegen in meinem 2 Copter, ohne das eine Zelle Probleme gemacht hat.
Anbei noch ein Bild vom Schaden (mit 85km/h den Rasen geschnitten)
Und das Video
https://www.youtube.com/watch?v=LkVH-IgvXfs
Ich hatte am Freitag einen Absturz den ich mir nicht erklären kann.
Darum wollte ich mal eure Meinungen dazu hören.
Zur Hardware:
HobbyKing 650X6 HexaCopter
FC = DJI Naza M V2 mit Aktueller Software (falls die in den letzten 2 Monaten nix neues kam)
ESC = HobbyKing 30A BlueSeries with SimonK
Motor = 3508-700KV Turnigy Multistar
Propellers = T-Motor 1255 carbon fiber propellers (rcmaster.net)
Akku = S4 5000 Turnigy or Zippy 30C+
Gimbal= Zenmuse h3-3d mit einer Gopro 3 + FPV
Der Copter hat inzwischen bestimmt über 100 Flüge hinter sich... und nie Probleme gemacht. Erst ohne Gimbal dann eins von Tarot was aber auf eine Achse schrecklich zitterte und anschließend das teuere Zenmuse (ca. 20 Flüge)
So dann zum Absturz.
Der Copter hatte 2 - 4 Woche Pause als ich ihn schnell wieder einsatzbereit gemacht habe (2 Akkus Laden) und dann zum Spontan Treffen auf einen kleinen Flugplatz, der ab 20Uhr für uns frei war.
Ich hatte die Erlaubnis des Betreibers, dort aufzusteigen.
Also der erste Start war Ok, außer das Zenmus nicht wollte. Es reagierte nicht auf meine Eingabe und das Bild ging rauf und runter (Wie im Video am Anfang zu sehen). Ich wollte schon hingehen und nachschauen ob nicht doch noch was im Weg war (hatte vorher das Gras Platt gemacht), als dieses wieder normal ging. Ich also in die Luft und kurz alles getestet (ATI und GPS Modus) und dann eine kleine Runde gemacht, ging ohne Probleme.
Nach keine 3 Minuten, Standort wechsel.
An gemacht, auf GPS gewartet und anschließend auf den richtigen Zeitpunkt zum Starten gewartet.
Der Copter Stand bestimmt 2 Minuten und hatte inzwischen 11 Satelliten (normal nur 8 bis 10) als es dann, schnell los gehen sollte.
Ich diesmal leider keine Test nach dem Start gemacht, sondern gleich im ATI Modus aufgestiegen und mein Ziel anvisiert und mit einer Drehung verfolgt.
Dann sah ich schon, das mit dem Gimbal, schon wieder was nicht stimmte. Also hoch geschaut zum copter und dieser war irgendwie komisch am schwanken (Wie ein betrunkener im Stehen) oder so.
Da es recht windig war, hab ich darauf hin den GPS Modus aktiviert (im Video kurz zu hören).
Doch anstatt sich wieder gerade, hinzustellen kippte er weiter und gab auch noch immer mehr Gas.
Ich habe noch versucht gegen zu lenken aber irgendwie konnte ich keine Reaktion sehen, obwohl ich wild am rudern war.
Und ehe ich es begreifen konnte, lag der copter platt auf dem Rasen und war tot.
Den Fail Safe Modus hab ich nicht mehr geschafft zu aktivieren (ging zu schnell und ich zu Ratlos).
Bevor jetzt jemand meint, dass ich aus versehen in den Manuellen Modus gekommen bin so kann ich das verneinen (98%) aber nicht beweisen. Ich habe einen 3 Wege Schalter dafür und das klappt eigentlich immer sehr gut das ich den aus Reflex schnell hoch drücke (statt runter) und im GPS Modus bin.
Auch wenn ich im Manuellen Modus wäre so hätte der Copter auf meine Befehle reagieren müssen.
Alle Motoren hatten sich meiner Meinung nach bis zum Schluss gedreht (so wie ich mich erinnern kann). Ich hab sie aber noch nicht wieder getestet.
Schaut euch mal das Video an, vielleicht habt ihr ja eine Idee was es gewesen sein könnte.
Es ist erst der erste Flug zu sehen und dann der zweite mit dem Absturz.
Bevor es an den wiederaufbau geht, würde ich gerne wissen was da falsch gelaufen sein könnte.
Überlege mir jetzt einen anderen Rahmen zu besorgen... aber im Sommer will ich nur ungern so viele Stunden in einen Umbau investieren. Vor allem hat Frauchen was dagegen, weil ich für sowas jetzt eigentlich keine Zeit mehr habe dank Nachwuchs.
Akku war noch bei 3,95 bis 3,98 Volt am nächsten Tag. Und konnte ihn auch normal leer fliegen in meinem 2 Copter, ohne das eine Zelle Probleme gemacht hat.
Anbei noch ein Bild vom Schaden (mit 85km/h den Rasen geschnitten)
Und das Video
https://www.youtube.com/watch?v=LkVH-IgvXfs
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