2x Wookong mit Fehler! Wer noch?

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oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
#61
bisher war simonK für mich immer gut.
habe schon am naza-hexa gleichzeitig motoren unterschiedlicher hersteller mit 100 U/V unterschied betrieben und das ding stand und flog perfekt
 

flatpro

Citius, altius, fortius
#62
Das sollte ja auch nur ein hinweis sein das nicht alle Motoren mit Simon K laufen bzw schlecht laufen.Schau mal in den Bauberichten- wenn ich mich nicht irre hat Ferdinant da auch mit Motoren und Simonk probleme.
 

FerdinandK

Erfahrener Benutzer
#64
Was für Gains hast Du schon versucht?

Würde mit 180 180 130 150, 80 80 starten und die Gains mittels Schieber im Flug einstellen.

lg Ferdl
 

oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
#65
hallo ferdl,
wir hatten bei beiden mit den werten von globe-flight angefangen, die liegen so bei 200 und 100,100
- ging überhaupt nicht, der originale fliegt jetzt mit werten um 160 und 100,100
- der clone zappelt bei diesen werten noch auf höhe und pendelt bei HH immer 30 cm rauf und runter und kommt nicht zur ruhe
- habe allerdings die letzten tage auf flüge verzichtet, weils hier kalt und recht windig war - heute auch und zusätzlich 15 cm schnee
- ich hoffe, dass das mal besser wird, sonst muss ich irgendwo versuchen in eine halle zu gehen
- flatpro meint, du hattest probleme mit s800 und simonK?
gruss
dietmar
 

FerdinandK

Erfahrener Benutzer
#68
Wenn er auf Höhe zappelt, dann versuch mal ein Stück Schaumstoff vor dem Loch der IMU zu platzieren.

lg Ferdl

P.S.: Mein S800 flog ganz brav mit dem WKM mit fast allen Gains. Probleme hatte ich mit rctimer-motoren und simonk, aber mit normalen Reglern geht es ganz gut.
 

FerdinandK

Erfahrener Benutzer
#70
Ich hab andere Motoren ...
Wenn es mit den Reglern nicht funktionieren würde würde der Copter gar nicht fliegen.

Probier das mit dem Schaumstoff aus.

lg Ferdl
 
Zuletzt bearbeitet:

oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
#71
@ferdl
OK, das hört sich dann schon besser an. haben wir beim rabbit auch so gemacht, aber ich dachte bei wookong nicht nötig, da in gehäuse verpackt
gruss
dietmar
 

oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
#72
Ich hab andere Motoren ...
Wenn es mit den Reglern nicht funktionieren würde würde der Copter gar nicht fliegen.

Probier das mit dem Schaumstoff aus.

lg Ferdl
- habe jetzt mit den werten gespielt und auch deine vorgeschlagenen eingegeben und auch sticks noch mal calibriert
- man merkt keine veränderungen,
- dann das "atemloch" mit schaumstoff geschützt - frequenz des fallens/steigens blieb, nur die amplitude vergrößerte sich
- war nicht so toll beim landen, weil er plötzlich "noch doller landen" wollte als ich - umgekippt weil noch etwas fahrt horizontal - motor blockiert - 1 regler durch ehe motoren auf AUS
- durchdacht ist der frame schon: 8 schrauben lösen, motor ablöten, regler ablöten und das ganze retour - dauert 10 min. und ist nun wieder OK
- aber das problem ist trotzdem nicht gelöst
gruss
dietmar
 

oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
#73
Problem wohl behoben!!?
- so, wir haben am WE mal nach und nach die arme unserer S 800 und S 800 (clone) getauscht
- der wookong war es egal, ob sie einen oder mehrere arme mit unterschiedlichen motordrehzahlen steuern musste
- original: 320 U/V/min. - clone: 350U/V/min.
- bei einem arm (natürlich erst beim sechsten), fing sie plötzlich wieder an, auf höhe zu hüpfen
- rein äußerlich, waren keine auffälligkeiten zu erkennen - lief rund und ruhig auf dem boden
- regler gewechselt und beide copter mit dem arm ruhig
- hätte es vor einer woche (s.o.) diesen regler erwischt, wäre das problem schon eher erledigt gewesen
gruss
dietmar
 
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