APM 2.5 Probleme: Gasstöße, Motoren zucken etc.

bakers

Erfahrener Benutzer
#62
nein, ich muss mich da auch bei dem APM2.5 Entschuldigen..;) Was für Einstellungen habt Ihr so bei der Pulsbreite?
ich bin bis jetzt alle Helis, HK 2.0 und auch die Naza/GPS immer mit 22ms geflogen, steht irgendwo dass APM 11ms will?
 

maver1ck

Erfahrener Benutzer
#65
Hallo zusammen

Ich hätte da auch ein Problem mit zucken an meinem APM Board.
Habe folgendes Setup
Fy650
4x TAROT Brushless Motor 2814 KV700
ZTW Spider HighEnd ESC 30A mit 600Hz refresh rate und SK Firmware
12x4.5 Carbon Props

APM Board mit Ublox GPS.

Bin bis gestern mit der vorinstallierten FW geflogen, da hatte ich immer wieder das Problem, das er im Stabilize Mode beim einstellen kurz gezuckt hat, jenachdem fiel dieses heftiger oder weniger heftig aus.
Er konnte 30 Sekunden schweben, hat dies nie gemacht, dann kurz gezuckt und alles war wieder ok.
Habe dann mit dem Tuning nach der FPV-Community Anleitung das ganze versucht einzustellen, also PID Werte, hat sich aber meines Erachtens an nicht viel verändert.

Habe nun heute das APM auf die neuste Version 3.1... upgedatet, danach alles wieder kalibriert, Radio neu angelernt, Regler kalibriert über APM.

Nun war ich fliegen mit default gains. habe das gefühl das er stabiler fliegt.
Dann aber fing er plötzlich wieder an zu zucken.
Er macht dies nur kurz einmal und dann ist wieder ruhig. vorallem im Schwebe modus ohne jeglich erdenklichen grund.

War gestern mit der alten FW auch noch auf dem Flugfeld und habe dort mit heftigen Pitch und Sinkflügen getestet, hat sich nicht gross aufgeschauckelt und auch nicht gross gezuckt...

Hat da jemand Erfahrung damit?
Kann dies an Vibrationen, APM zu nahe an Reglern, etc. liegen..

Habe mir das neue Pixhawk bestellt, möchte aber dieses Problem schon noch hinbekommen bevor ich auf Pixhawk umstelle...

Danke im voraus für Eure Inputs und vorallem die Super Anleitung, inkl. Kurzanleitung!!!
 

Jace25

Erfahrener Benutzer
#66
Ohne Log Files können wir da nicht viel zu sagen. Kannst du die mal zur Verfügung stellen?

Wichtig ist auch, dass wir vom gleichen Reden. Einen Schwebe Modus kenn ich nicht. Es gibt aber Loiter oder AltHold, oder einfach nur Stabilize.

Schwingen können auch PIDs sein oder Vibrationen. Ohne ein Log-File wird es eher ein Blick in die Glaskugel
 

maver1ck

Erfahrener Benutzer
#68
Anhang anzeigen dataflashLogs.zip

Hier einmal 2 logs.
das 20:22 war ein Standlauf auf dem Tisch. Vielleicht erkennst du hier schon was.

Danke schonmals für die Mühe.
Ach ja und alle meine Versüche und Flüge mache ich im Stabilize mode.
Meinte nur das ich im Stabilize mode schwebte um das ganze zu testen.
 

Jace25

Erfahrener Benutzer
#71
Da ist leider nicht soviel zu sehen, ausser dass du ganz nett wohnst ;)

4,75V als Versorgung ist wenig, aber laut Wiki noch in Ordnung. Vibrationen sind nicht mitgeloggt. Du hast einen sehr schlechten GPS empfang, aber wenn ich dich richtig verstehe, hast du den Test ja eh drinnen ausgeführt?

http://copter.ardupilot.com/wiki/downloading-and-analyzing-your-flight-data-logs/

Hier steht jedenfalls, wie du das Logging anpasst.

Viele Grüße,
Jacob
 

Mosquito

Erfahrener Benutzer
#73
Ich vermute, dass der Motor baugleich mit dem Sunnysky ist. Wenn das stimmt, dann könnte es sein, dass du nur die falschen Props montiert hast und der Motor wegen fehlendem Widerstand rumspackt. Für den Sunnysky ist der kleinste empfohlene Prop ein 12x6er!

lg Hans
 

hulk

PrinceCharming
#74
Das identische Problem hatte ich mit einer futaba funke.
Da musste man die firmware für das ppm signal aktualisieren. Je nach clone kann es lustig werden, wenn da der bootloader fehlt.
 

maver1ck

Erfahrener Benutzer
#75
@ hans: ich denke aber das problem sollte ja dann permanent auftreten und nich nur alle 1-2 minuten pder was denkste?
Hab n apm board noch nicht pixhawk und jedes steuersignal direkt vom empfänger an die Inputs angeschlossen.
Da mir dir dx8 (spektrum) aber eh langsam aufn sack geht, werde ich vermutlich den copter auch auf die jr xg14 umrüsten. Hat da jmnd schon Erfahrungen mit?
Danke eich für die Inputs!
 

gervais

Ich brauche mehr Details
#77
4,75V als Versorgung ist wenig, aber laut Wiki noch in Ordnung.
Teile ich nicht. Klingt nach Versorgung über Output bzw. gar über ESC BEC. Riskant nah am Brownout Bereich. Bau mal zunächst ein sep. BEC ein (an den Input hängen, JP1 entfernen) oder nutze ein (intaktes) Powermodul.Und vor dem Flug messen, ob da 4,9-5,2V anliegen.
 

maver1ck

Erfahrener Benutzer
#78
Hallo zusammen

@gervais: Stromversogrung mache ich über: HKPilot Mega 10s Power Module With XT60 Connectors mit offenem Jumper.
@hul: das mit dem flashen schaue ich gleich am Abend nochmals an.

Denke mache mal ein genaueres Log und melde mich dann mit diesem wieder.

Was soll ich eurer Meinung nach alles enablen im Log? Denke interessant sind ja sicher die Motors. Was ist alles so std. was man zum troubleshooten aktivieren sollte?
 

Mosquito

Erfahrener Benutzer
#80
@ hans: ich denke aber das problem sollte ja dann permanent auftreten und nich nur alle 1-2 minuten pder was denkste? ...!
Mit einer 4,5er Steigung bist du ja nicht allzuweit weg von dem 12x6er. Es reicht aber, dass der Motor deutlich schneller dreht (weg. fehlendem Widerstand) und er sich dadurch ab und zu "verschluckt". Alternativ könnte es aber auch sein, dass das Timing von deinem Regler nicht richtig eingestellt ist; immerhin hast du einen 14-poligen Motor, da sollte es schon auf mittel oder hoch eingestellt sein. Schau mal in die Anleitung zum Regler, wie es werksseitig eingestellt ist und korrigiere es gegebenenfalls.

lg Hans
 
FPV1

Banggood

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