Apm osd

hulk

PrinceCharming
#21
So.ich habe zeit gefunden, alles zu verkabeln.
Software ist die 2.2 mit dem tool 2.2.
Versorgt wird es jetzt mit den 5v vom telemetrie port plus eine vc Brücke zu den 12v am Ausgang. Es wird nur das videosignal durchgeschliffen.
In der Wohnung ging es soweit. Satzahl homepfeil höhe flugmodi coords....nach arming ohne gasgeben war es immer noch aktiv....feldtest kommt morgen.
Das einzige was noch ist, osd flackert. Komischerweise nur am fatshark sender.....an einem boscam nicht.
Edit: in der full list war nichts eingestellt.
 
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Mosquito

Erfahrener Benutzer
#22
Überprüfe mal, ob alle beteiligten auf PAL eingestellt sind. Wenn PAL und NTSC gemischt werden, ist Flackern vorprogrammiert!
 

hulk

PrinceCharming
#23
Alles schon durchgetauscht. Im ardupilot forum hat wer das problem mit fatshark gehabt und in video in einen 150ohm widerstand in reihe gelötet.
 

hulk

PrinceCharming
#24
So...der widerstand brachte nichts. Aber egal . stört mich nicht so sehr.
Gestern war erstflug mit osd.
Zuerst änderte sich gar nix an den werten. Bis ich rausgefunden habe, dass die werte in der full parameter list aktiviert werden müssen. SR0 und SR1....
folgende anzeigen werden jetzt korrekt angezeigt:
Höhe, Geschwindigkeit, satanzahl, gps lock, flugmodi.

Nun zum Problem. ...
Der homepfeil und die entfernung nach hause frieren ein. Und das ist das was mir am wichtigsten ist.
Kennt wer das Problem?
Ich wäre sehr dankbar, da ich im Moment mit meinem latein am ende bin.
 

neumo

Neuer Benutzer
#25
Hab mit dem gleichen Problem gestern Abend rum getan. :-(
Lösung für mich war:
Firmware: MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726.hex
Charset: MinimOSD_2.4.mcm
geflasht, dann hat es an APM 2.6 mit 3.1.5 Firmware wieder gefunzt.
Konnte aber nur noch kleine Test im Garten machen, aber Homepfeil und Home Distance gingen dann wieder.

Anmerkung: Ursache bei mir war das disablen der Warning. Sind die eingeschaltet ging Homepfeil und Homedistance auch mit der 2.2
 
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hulk

PrinceCharming
#28
Oh. Hab ich wohl unbewusst gemacht. Sagt mir grad gar nix. Werd ich aber nachher noch einmal testen.
Edit: meinst du im tool auf der ersten seite oder bei den beiden panels?
 
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hulk

PrinceCharming
#29
so...
das mit den warnings hat nicht funktioniert.
aber die letzte beta funktioniert. ist schon schick durch die videobrille :)
nun widme ich erstmal dem droidplanner....hehe....ich liebe arducopter
 

Mosquito

Erfahrener Benutzer
#30
Droidplanner 2 ... geil!!!

Musst aber mal schauen, ob du über den Market auch tatsächlich die neueste Version bekommst. Die erkennst du daran, dass du nach dem Verbinden unten in der Mitte ein Arming-Button angezeigt bekommst.


lg Hans
 

hulk

PrinceCharming
#31
die habe ich.
s3 mini geht nicht. aber das galaxy tab der freundin. ein teil der verbindung steht.
aber da kommen bestimmt fragen....in einem anderen thread. ;)
 
#32
Habs mit einem Xperia Z am laufen. Aber nur trocken Übung.

Wochenende will ich das mal Testen, so wie es aussieht sind die Copter werte ja jetzt "gut".
 

hulk

PrinceCharming
#33
Hilfe hilfe hilfe ...das macht mich alle. Ich hab ja jetzt die letzte beta drauf, weil da alles inklusive homepfeil angezeigt wird. Nur hat ein leichtes flimmern. Aber störte mich nicht so. Wie im anderen thread erwähnt läuft jetzt das powermodul, zumindest im mp. Ich hab nur die Leitungen für die messung dran gelassen.
Jetzt kommt das hässliche.
Schließe ich den Akku an, geht das osd nicht mehr. Ziehe ich das powermodul kabel kurz ab und wieder an während der akku dran ist, bekomme ich zumindest die spannung und aktuellen strom angezeigt.
Ich kann doch nicht das pm kabel immer ziehen:(
P.s mit powermodul dran ist auch das flackern weg.
Update auf copter 3.2 brachte auch nix. So ein murx. Dachte hätte jetzt ruhe
 

hulk

PrinceCharming
#34
Heute nochmal alles durchprobiert. Keine chance.
1) voll belegtes 6pin kabel ohne ubec
2) osd software 2.2 (mit dem nicht funktionierenden homepfeil)
3) telemetry_delay in der full Parameter list von 0 auf 10gesetzt


Das kann es doch auf der Zielgeraden nicht sein....
Niemand im Ansatz eine idee?
 
#35
ein ähnliches verhalten mit dem flackern hatte ich bei fehlender Masse vom Nex5 Video out.

Die Sr0 und Sr1 Parameter passen?

SERIAL1_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)

SR1_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)

SR1_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)

SR1_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )

SR1_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )

SR1_POSITION, 2 ( 2hz for location data )

SR1_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )

SR1_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )

If you fly copter than you also need to set SR0 also:

SR0_EXT_STAT, 2

SR0_EXTRA1, 5

SR0_EXTRA2, 2

SR0_EXTRA3, 3

SR0_POSITION, 2

SR0_RAW_SENS, 2

SR0_RC_CHAN, 5
 

hulk

PrinceCharming
#36
Guten Morgen Gerch,

Das flackern scheint wohl tatsächlich ein Masseproblem zu sein....Aber lösbar ;)
Schlimmer ist das Elend mit den Parametern. Mit den gelinkten Parametern gabs Streß. Google brachte folgendes zu Tage:
http://dronemission.com/osd.html

Ich weiß nicht, ob die untere Tabelle oder die mit den Markierungen (was wohl deins ist) aktuell ist,
zumindest bekomme ich die Werte mit der unteren angezeigt....außer Effizienz/Stromverbrauch.

Ich hatte sogar getestet, dass OSD erst einzustecken, wenn die APM hochgefahren ist. Das brachte aber auch nichts. Einzig und allein das Powermodul nachträglich einzustöpseln bringt was :(

-->Kennt wer einen kleine 4polige Stecker-Buchse Kombination? Ist zwar nicht die Ideallösung aber naja.
Oder 4polige Servokabelverlängerungen...Heißen wohl auch DuPont kabel.
 
#37
Mit den verlinkten Parametern bekomme ich alle Werte vom Apm an allen Versionen(Clonen) des Minimosd.
Hast du Tx vom Osd verbunden?
was Passiert wenn du nach dem Hochfahren den reset Knopf am osd drückst?
wenn das nichts bringt würde ich auf falsche Kommunikation seitens APM tippen.
 

hulk

PrinceCharming
#38
Ich habe tx und rx verbunden.
Reset knopf drücken beim hochfahren bringt nix. Auch nach dem hochfahren bringt es nichts.
Eventuell ist doch etwas mit dem.board faul.
 
#39
check mal die Masse, wenn ich beim Nex Kopter die masse vom Video out weglasse hab ich ein ähnliches verhalten. Kopter an kein OSD -> osd ab und wieder dran, kurzes zucken im bild -> Start Screen kurz da und wieder weg. das mit dem Powermodul kann ich bei dem Kopter nicht testen...
siehst du den Startscreen vom OSD?
hast du ne Camera dran und an?
schau mal was ohne Camera passiert, also am osd ausstecken falls dran.
 
FPV1

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