Wie stell ich das Gas beim Start ein

Gremlin

Erfahrener Benutzer
#21
ja habe ich
iergendwo stand was vom copter kleiner wie 35 cm also wie meiner dann P unter 3
wie hart soll die platiene angeschraubt sein?? ich habe jetzt nur ein stück gummi drunter
 
#23
Lager die Platine so starr wie möglich. Mach ich immer bei so kleinen Coptern. Wegen dem Sensorwert muss ich erst mal in den Sketch gucken. Was passiert wenn die P Werte höher machst? schauckelt er dann schneller?
 
#26
Hi
Lass die Werte auf Standard und Lager das nano so starr wie möglich. Alles andre liegt an vibs und schlecht gewuchteten Props und Motoren oder/und dein frame ist zu weich!
Werte bei P bei 3 und darunter bei den kleinen Kopter galt bei früheren Sensoren.
 

ronco

Erfahrener Benutzer
#29
hi,

ich hab selbst auch so einen kleinen

video:
https://vimeo.com/46148832

ich flige den mit P 5.5 und I und D standard könnte noch höher .. ohne LPF...

wichtig ist:
- gut gewuchtete propeller
- steifer rahmen
- das nanowii hart auf den rahmen schrauben .. also keinerlei dämpfung!
- anständige prob mounts ;)

diese gummi probsaver gehen zwar, sind aber schwirig wuchtig zu bekommen.

gruß

Felix
 
#30
Click auf resettet in der GUI und dann Write . Dann hast du die Standard Werte. Zu tief darfst du die Werte auch nicht runter schrauben dann gibts keine Regelung mehr und auch nicht zu hoch dann dämpft es zu sehr deine Eingaben per Funke.
 

Gremlin

Erfahrener Benutzer
#31
hi,

ich hab selbst auch so einen kleinen

video:
https://vimeo.com/46148832

ich flige den mit P 5.5 und I und D standard könnte noch höher .. ohne LPF...

wichtig ist:
- gut gewuchtete propeller
- steifer rahmen
- das nanowii hart auf den rahmen schrauben .. also keinerlei dämpfung!
- anständige prob mounts ;)

diese gummi probsaver gehen zwar, sind aber schwirig wuchtig zu bekommen.

gruß

Felix
ich werde erstmal eine 2 platte aus alu oben drauf schrauben damit der rahmen steifer wird
 

Anhänge

Gaschel

Dabei seit 09/2011
#32
Hallo,

ich hatte bei meinem Quad auch Probleme den ruhig zu kriegen. Ich habe alles versucht: Sensoren weich oder hart lagern, Propeller wuchten, PID-Werte rauf und runter, neue Lager in die Motoren, den Rahmen sehr steif, die FC gewechselt (jetzt Nanowii), es blieb immer das gleiche. Mit P auf ca. 2 ging es so einigermassen, aber wehe es kam eine kleine Störung (kurzer Bodenkontakt oder eine Windböe) dann schaukelte er sich bis zur Unkontrollierbarkeit auf. Das ist dann auch mal auf ca. 20m Höhe passiert und ich habe ihn wunderbar geerdet...

Als letztes habe ich dann die Regler gewechselt, ich habe dann die Hobbyking Blue 12A genommen und SimonK draufgeflasht. Was soll ich sagen: Das Ding fliegt jetzt sowas von stabil und das direkt mit den Standartwerten. Ich habe gar nicht erst weiter dran rumgespielt. Kein zappeln bei schnellen Abstieg, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Ich habe auch noch zwei Hexacopter, die Regler des einen habe ich schon gewechselt, der andere kommt auch noch dran.

Was hast du für Regler drauf?

Gruss, Stefan
 
#33
ich werde erstmal eine 2 platte aus alu oben drauf schrauben damit der rahmen steifer wird
Jetzt net böse gemeint aber war das mal das Mini Frame vom Hobbyking? wie hast das den fertig gebracht? aus lauter Frust drauf rumgehüpft? Bau dir lieber ein komplett neues Frame auf. Das weiße Zeugs ist absolut ungeeignet für ein Frame das ist von der Konsistenz schon fast wie ne Oblate.
 

Gremlin

Erfahrener Benutzer
#34
Jetzt net böse gemeint aber war das mal das Mini Frame vom Hobbyking? wie hast das den fertig gebracht? aus lauter Frust drauf rumgehüpft? Bau dir lieber ein komplett neues Frame auf. Das weiße Zeugs ist absolut ungeeignet für ein Frame das ist von der Konsistenz schon fast wie ne Oblate.
Ja war es bis es einmal den boden näher kam war ein arm gerissen.
Deswegen hatte ich die alu arme dran gemacht und die mitte behalten zwecks leiterbahn für regler.

und bin es dann mit dem hk board geflogen da flog es super und mit der wii geht garnichts.
 

Gremlin

Erfahrener Benutzer
#35
Hallo,

ich hatte bei meinem Quad auch Probleme den ruhig zu kriegen. Ich habe alles versucht: Sensoren weich oder hart lagern, Propeller wuchten, PID-Werte rauf und runter, neue Lager in die Motoren, den Rahmen sehr steif, die FC gewechselt (jetzt Nanowii), es blieb immer das gleiche. Mit P auf ca. 2 ging es so einigermassen, aber wehe es kam eine kleine Störung (kurzer Bodenkontakt oder eine Windböe) dann schaukelte er sich bis zur Unkontrollierbarkeit auf. Das ist dann auch mal auf ca. 20m Höhe passiert und ich habe ihn wunderbar geerdet...

Als letztes habe ich dann die Regler gewechselt, ich habe dann die Hobbyking Blue 12A genommen und SimonK draufgeflasht. Was soll ich sagen: Das Ding fliegt jetzt sowas von stabil und das direkt mit den Standartwerten. Ich habe gar nicht erst weiter dran rumgespielt. Kein zappeln bei schnellen Abstieg, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Ich habe auch noch zwei Hexacopter, die Regler des einen habe ich schon gewechselt, der andere kommt auch noch dran.

Was hast du für Regler drauf?

Gruss, Stefan
ich habe diese hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26524
 

Gremlin

Erfahrener Benutzer
#39
Ich verstehe nicht, warum das so rum zickt das nano wii.
Das HK Board war drauf und das teil flog.
Ich wollte mich aber mit der wii steuerung befassen und das kommt dabei raus.
:)
 
FPV1

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