five-O-copter

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t-rod

Erfahrener Benutzer
#21
so, auch hier gings ein Stück weiter.

Als FC wird wohl das KK2.0 zu Einsatz kommen.

1542.JPG

1543.JPG
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#23
der wird über das KK2.0 als M5 konfiguriert.
Es gibt im KK2.0 ein Mixer Menue in dem man Werte für jeden der Ausgänge M1-M8 zuweisen und konfigurieren kann.
Das sollte eigentlich problemlos machbar sein.
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#25
doch das kann es, das ist ja das schöne daran dass es sehr universell einsetzbar- und konfigurierbar ist.
Ich verwende bei all meinen KK2.0 nur die FW1.2 mod. , also nichts besonderes.
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#26
Die Bauphase ist schonmal abgeschlossen, die Programmierung dess KK2.0 stellt auch keine große Herausforderung dar.

Jetzt kommen die spannenderen Momente.

1549.JPG


1551.JPG
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#28
...lach,.. meinst nur du??... bin ja selber gespannt wie das wird!
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#30
@gfunk,

hast mich überzeugt, hier mal die ersten Eindrücke:

Der five-O-coper fliegt... und das sehr problemlos, er schwebt stabiler als ein Quad.
Das Drehmoment des Zentralmotors ist bis jetzt kaum spürbar und die Leistung ist doch deutlich höher als bei einem vergleichbaren Quad.
Auch die Einstellmöglichkeiten des KK2.0 sind für diesen Zweck sehr komfortabel.

http://www.youtube.com/watch?v=_TMy4tHjSn8

Bisher hat sich der Aufwand mehr als gelohnt.
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#35
@Altix,

Ja die Ruhe mit der der Copter in der Luft steht ist eine der Überraschungen, dazu kommt dass doch spürbar mehr Leistung anliegt als bei einem vergleichbaren Quad.

@daniel-owl,
Dazu kann ich im Moment noch keine Aussage treffen, vlt. ist ja morgen nochmal Wetter.

Was auch auffällt ist dass das Drehmoment des Zentralmotors doch wesentlich geringer ist als angenommen.
 

Altix

Erfahrener Benutzer
#36
Bedeutet das, dass du mit niedriger Drehzahl schweben kannst als ohne den Mittelmotor? Evt. bekommst du ja dann sogar etwas längere Flugzeiten. Bei deinem Setup ist das leicht feststellbar, indem du den Mittelmotor abklemmst und das Board als Quad betreibst. Die Ergebnisse dieses Verleichs fänd ich sehr spannend.
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#38
@Altix,

Du wirst lachen, genau das ist mir passiert.
Ich hatte mit einem nicht ganz geladenen 3S 2200 20C Zippy ne Weile rumprobiert.
Bei höherer Belastung ( schnell Vollgas) blieb nach einigen Versuchen der Zentralmotor stehen.
Nachdem ich gelandet bin, kurz gewartet hatte konnte ich das Ganze nochmal nachvollziehen.
An den Flugeigenschaften änderte sich durch den Ausfall nichts ausser das ein wenig mehr Schwebegas nötig war.
Den alten Zippy gegen einen 3S 3600 30?C ausgetauscht und das Problem war gelöst.
Werde morgen mal den Akkualarm aktivieren und den Verbrauch und Spitzenstrom mit jeweils 4 und 5 Motoren versuchen zu messen.
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#39
@Treeda,

das wird morgen folgen, jedenfalls sind die Yaw Motore noch mit jeweils gleichen Größen im Mischer konfiguriert und ein Wegdrehen auch bei schnellem Gasgeben nicht merkbar.
 
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