five-O-copter

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t-rod

Erfahrener Benutzer
#61
@gfunk,

da gibt es nichts neues oder gar fertiges, du musst den M5 selbst im Mischermenue einstellen.
Schreib mir PN wenn du da mehr wissen musst, das wird zu lang für hier im Thread
 

helste

Erfahrener Benutzer
#66
Super der Birotor. Wie fliegt sich der denn? Gibt es dazu einen Baubericht? Sowas möchte ich auf jeden Fall mal machen, sobald ich etwas Zeit ürbig habe. Derzeit sind zu viele Projekte begonnen und warten auf Vollendung.

Ja, CP Rotoren wären eine feine Sache. Gibt da ja unteschiedliche Varianten. Super wäre nur ein Motor und die Rotoren über Riemenantrieb. Man könnte da einfach Heckrohre vom 450er samt Heckmechanik verwenden. Dann einfach 4 Servos drauf, einen Regler mit Governermodus und los geht's.
Naja, theoretisch zumindest.
Wäre sicher genial so ein Teil zu fliegen. Rückenflug, und solche Sachen wären dann auch möglich.
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#68
stimmt ist interessant, aber leider sind mir nur zwei Hände gegeben!! und der five-O hat die Auslosung gewonnen.

Der Bi gehört in einigen kleinen Details überarbeitet dazu fehlt mir gerade etwas die Lust.

@gfunk wie weit ist dein Video?

@helste,

nein einen Baubericht habe ich dazu nicht, kannst aber gerne alle Details erfahren die dich interessieren.
 

gfunk

Erfahrener Benutzer
#69
bei mir sollte gleich mal ups auftauchen und eine GLB lieferung abgeben (daher konnte ich auch nicht weg fliegen), im schlimmsten fall werd auf der terrasse etwas kampfgeschwebt.

muss noch den regler anlöten.
die steuerung ist schon angepasst (ch5>thr auf 100, sollte reichen)

gib mir noch eine stunde
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#70
jepp, reicht. solltest du schnelle Rundflüge planen (mit nahezu Vollgas) dann nimm am oberen Gasweg der Funke nochmal 10% weg.
 

helste

Erfahrener Benutzer
#71
Wenn ich mal den Bikopter angehe, dann melde ich mich nochmal. Habe aber vorher auch noch ein paar Dinge fertig zu machen.
Mein CD Hüllen Quad will in einen H-Quad umgebaut werden und ein Trikopter will auch gebaut werden.
 

gfunk

Erfahrener Benutzer
#72
ALSO...

Anhang anzeigen 39319
regler an zwischenadapter gelötet

Anhang anzeigen 39320
und alles verbaut

und den mixer auf ch5 ->thr=100

nur sobald ich den 5ten regler dazu stecke (auch wenn der motor nicht dranhängt) beginnt der rechte hintere motor stoßweise zu zucken sobald ich gas gebe.

mit gleicher konfiguration und abgestecktem 5ten motor läuft alles problemlos :S

muss ich wegen dem einen motor wirklich alles nochmal neu einstellen?
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#73
nein musst du eigentlich nicht.
welche Grundkonfiguration hast du denn? Quad+, Quad X oder was sonst?

und was ist das für ein Zwischenadapter? wozu?
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#75
im Mixer Menue Ch5 Throttle auf 100, alles andere 0, Typ ESC und high?
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#76
so, hier gibt es auch noch ein paar Erkenntnisse.

Der Schubzuwachs durch den Zentralmotor beträgt nochmal 480g,.. also garnicht schlecht und deutlich merkbar.
Der Drehzahlunterschied zum Ausgleich des Drehmoments vl und hr beläuft sich auf ca. 600 1/min.

Vielleicht sollte ich noch einen weiteren Zentralmotor in Koax-Bauweise montieren und das Ganze nochmal versuchen zu vermessen.

@gfunk,

wie schauts?
 

gfunk

Erfahrener Benutzer
#77
so... an den zuckenden motor war der zu hohe p von yaw schuld.

anyway hab ich jetzt v1.3 oben, trockentests waren vielversprechend und in 30 min werd ich das mal draußen testen.

@t-rod
wie hast du den schub gemessen?
 

t-rod

Erfahrener Benutzer
#79
@gfunk,

der Schub lässt sich bei meiner Bauform recht einfach messen,
die Drehzahlmessung im Schwebeflug war da schon schwieriger, was aber dann in der Windstillen Halle mit einem Laser-Drehzalmesser doch machbar war.

So konnte ich den Schub messen und vergleichen.

1559.JPG
 
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