hallo Leute,
wie Ihr an meinen Beitägen erkennen könnt, bin ich ganz neu hier. Daher möchte ich mich erst einmal vorstellen:
Ich bin Michael aus Köln, 47J. und erst seit ein paar Jahren vom RC-Virus befallen. Als Junge war ich immer fasziniert von der Technik, aber da war Alles schlicht unbezahlbar. Vor 11 Jahren habe ich mir als erstes einmal einen Sohnemann "gebaut", um eine Rechtfertigung für mein Hobby zu haben;-). Es ging dann weiter mit ein paar Buggys, diversen Rennbooten und einfachen Fliegern vom Typ Easy Glider, SkyHawk u.a., die wir ungespitzt in den Boden gerammt haben. Irgend wann war Sohnemann ganz begeistert von einem Quadrocopter, also hat Papa mal ganz flott eine Order beim Chinesen meines Vertauens aufgegeben:
Motoren 28/26 1000KV
Regler Turnegy Plush 25A
Prop 1045
FC: Crius AIO Pro V1.0
Frame: Talon 2.0
dazu noch eine zentrale Stromversorgung und ein UBEC
das Ganze war dann auch schnell verschraubt und und sieht auch ganz propper aus. So weit, so einfach, aber:
Die 4 ESCs wurden zuvor einzeln auf den Gasweg angelernt und mit dem FC verbunden. 3x ohne V-Kabel, einmal hab ich da rote Kabel dran gelassen ( so steht es in der Anleitung), die einzelnen Kanäle über Einzelkabel und ein Kanal mit V und G mit dem FC vebunden.
Die Ardu Libary hab ich durch die MP-Libary ersetz, also Ardu-Libary gelöscht und MP hinein kopiert ( richtig?), die entsprechenden Einstellungen vorgenommen und dann damit den FC geflasht.
Empfänger ist gebunden, Knüppel sind im Mission Planer justiert, ESC einzeln über Funke angelernt. Wenn ich jetzt den Akku anstecke ertönen drei aufsteigende Signaltöne und die Regler piepsen jeweills einmal alle paar Sekunden. Sonst passiert aber nix. Motoren lassen sich nicht scharf stellen und laufen nicht an und eigendlich müßten die Zellen ja auch mit entsprechenden Signaltönen erkannt werden. Das Board habe ich schon neu geflasht, die aktuelle Fimware ist dauf, aber genutzt hat das auch nicht. GPS Sonar und Camera-Gimbel hab ich wieder entfernt um andere Fehlerquellen aus zu schließen. ebe wollte ich den Copter noch einmal über USB mit dem MP verbinden, da bekomme ich aber nur noch die Fehlermeldung: No Heatbeat Packets Receceived!
Was auch immer das jetzt heißen mag........-.
Weiß einer von euch Rat, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll? Ich weiß nicht mehr weiter und je mehr ich zu diesem Thema lese, desto vewirrter werde ich. Vielleicht hätte ich dochmit einem einfachen KK Board anfangen sollen.
Jroos us Kölle
Micha
wie Ihr an meinen Beitägen erkennen könnt, bin ich ganz neu hier. Daher möchte ich mich erst einmal vorstellen:
Ich bin Michael aus Köln, 47J. und erst seit ein paar Jahren vom RC-Virus befallen. Als Junge war ich immer fasziniert von der Technik, aber da war Alles schlicht unbezahlbar. Vor 11 Jahren habe ich mir als erstes einmal einen Sohnemann "gebaut", um eine Rechtfertigung für mein Hobby zu haben;-). Es ging dann weiter mit ein paar Buggys, diversen Rennbooten und einfachen Fliegern vom Typ Easy Glider, SkyHawk u.a., die wir ungespitzt in den Boden gerammt haben. Irgend wann war Sohnemann ganz begeistert von einem Quadrocopter, also hat Papa mal ganz flott eine Order beim Chinesen meines Vertauens aufgegeben:
Motoren 28/26 1000KV
Regler Turnegy Plush 25A
Prop 1045
FC: Crius AIO Pro V1.0
Frame: Talon 2.0
dazu noch eine zentrale Stromversorgung und ein UBEC
das Ganze war dann auch schnell verschraubt und und sieht auch ganz propper aus. So weit, so einfach, aber:
Die 4 ESCs wurden zuvor einzeln auf den Gasweg angelernt und mit dem FC verbunden. 3x ohne V-Kabel, einmal hab ich da rote Kabel dran gelassen ( so steht es in der Anleitung), die einzelnen Kanäle über Einzelkabel und ein Kanal mit V und G mit dem FC vebunden.
Die Ardu Libary hab ich durch die MP-Libary ersetz, also Ardu-Libary gelöscht und MP hinein kopiert ( richtig?), die entsprechenden Einstellungen vorgenommen und dann damit den FC geflasht.
Empfänger ist gebunden, Knüppel sind im Mission Planer justiert, ESC einzeln über Funke angelernt. Wenn ich jetzt den Akku anstecke ertönen drei aufsteigende Signaltöne und die Regler piepsen jeweills einmal alle paar Sekunden. Sonst passiert aber nix. Motoren lassen sich nicht scharf stellen und laufen nicht an und eigendlich müßten die Zellen ja auch mit entsprechenden Signaltönen erkannt werden. Das Board habe ich schon neu geflasht, die aktuelle Fimware ist dauf, aber genutzt hat das auch nicht. GPS Sonar und Camera-Gimbel hab ich wieder entfernt um andere Fehlerquellen aus zu schließen. ebe wollte ich den Copter noch einmal über USB mit dem MP verbinden, da bekomme ich aber nur noch die Fehlermeldung: No Heatbeat Packets Receceived!
Was auch immer das jetzt heißen mag........-.
Weiß einer von euch Rat, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll? Ich weiß nicht mehr weiter und je mehr ich zu diesem Thema lese, desto vewirrter werde ich. Vielleicht hätte ich dochmit einem einfachen KK Board anfangen sollen.
Jroos us Kölle
Micha