Hallo Freunde
Ich habe da ein Problem mit meinem Gimbal.
Aufbau exakt wie bei den anderen mit den RC-Timer Motoren (5mm Welle), AlexMos Board und einer Nex5 mit der 16mm Linse.
Das Gimbal habe ich ausbalaciert, bleibt in jeder Stellung in beiden Achsen stehen.
Das Board habe ich von Flyduino und ist BoardVersion 1 mit 2.0 b3 Firmware drauf. Als GUI beutze ich die v2.0 b3 und Power bekommt es von einem 4S LiPo.
Connecten kann ich das Board mit dem PC und GUI und angeschlossen habe ich den Roll Motor an den Anschluss "Motor1" und Pitch an den Anschluss "Motor2". Die PID Werte und MotorConfi habe ich wie von Hexacop vorgeschlagen übernommen.
Die IMU wie vorgesehen montiert, Anschlüsse nach hinten, Einstellungen Sensor Axis:Top Z und RIGHT Y wie von Hexacop und nach dem einfachen Kalibrieren zeigen mir die Lageinstrumente im GUI auch die richtige Position oder Lageveränderungen an.
Nun Obacht: Das Gimbal bewegt sich nun in beiden Achsen und ich muss es stoppen damit sich das Kabel der IMU nicht aufhängt. Bewege das Gimbal wieder in die normale Stellung und jetzt stimmen die Lagekontrolle im GUI nicht mehr mit der tatsächlichen Lage am Gimbal überein.
Was könnte da falsch sein? Die Würfel Kalibrierung (
gemäss RCGroups) habe ich auch gemacht aber irgendwie klappt es nicht.
Ich mache wohl einen Fehler bei den Einstellungsschritten da auch das RC-Timer-BL-Gimbal mit einem 2. AlexMos und von anderen ForumUsern erprobten Einstellungen nicht sauber läuft.
PS: Habe in Videos gesehen wop auf der IMU eine LED leuchtet, bei mir aber bei beiden IMU keine leuchten!!!
Ok, danke schon mla für eure Hilfe und Grüsse,
Marco
Konfiguration mit Firmware V2.0 für eine Nex7, sollte aber im Prinzip auch für Nex5 gehen...
Motoren Rctimer 5010, Spannung 4S
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