3-Achsen Handheld-Gimbal von GoodLuckBuy

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marco19752

.....geht in die Luft
#21
Ausbalanciert sollte es gut sein, bleibt in jeder Position stehen was aber nicht so schwer sein sollte da ja das Motorhaltemoment sehr stark ist.

Zum Thema "Auto Motor Configuration": Habe alle PID gelöscht und die Power auf 100 gestellt, aber die Anzahl Pole wollte irgendwie nicht stimmen. Ich komme durch zählen der Magnete auf 14 und die Software sagt mir 14-16-19 obwohl es 3x der selbe Motor ist...Komisch. Habe wieder alles auf 14 gestellt. Vorher hat die Roll-Achse super funktioniert und jetzt hat die Software den Motor auf Invert gesetzt und jetzt ist es eben wieder schlechter.....Ist doch Scheisse so!

Kann es sein dass dieser Auto Motor Prüfer nix taugt?
 
#23
Soweit so gut. Mit einer 7D funktioniert das ganze schon recht gut. Mit einer (schweren) FS700 ist es schon etwas schwieriger abzustimmen.

Der Follow Modus macht mir am meisten zu schaffen.

Die Yaw Achse regiert sehr unterschiedlich auf Bewegungen im und gegen den Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn habe ich einen deutlicher Widerstand bei einem Einschlag und die Kamera folgt brav wie es sein soll. Gegen den Uhrzeigersinn dagegen ist relativ wenig Kraft von dem Motor zu spüren und die Kamera folgt nur sehr behäbig auf Drehungen in dieser Richtung.

Habt Ihr eine Idee?
 
#25
also das unterschiedliche Verhalten bei links und rechts Drehungen ist geblieben.

Auch bei dem neuen “Follow PITCH-ROLL-YAW” mode ist der unterschied erheblich. Nach rechts ist die Cam schön "fest" und dreht mit. Nach links ist sehr wenig Power vom Motor und die Cam wird nicht mitgenommen.

Wo könnte ich anfangen nach dem Fehler zu suchen?
 
#28
Moin, hat jemand von euch vllt mal ein paar Beispielaufnahmen mit bzw von dem Rc-Timer Gimbal, die er hier zeigen kann? Finde das Ding nämlich auch superinteressant.
Danke!
 

tram111

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#29
Hallo,

hier meine Settings, mit denen ich bis jetzt sehr gut arbeiten kann.

ROLL: P: 20 I: 0,25 D:30 Power: 165
PITCH: P: 15 I: 0,1 D: 10 Power: 150
YAW: P: 28 I: 0,23 D: 25 Power: 180

@flying_dog

Schau mal ein paar Posts weiter zurück, dort habe ich einen Link mit Aufnahmen gepostet.

Gruß
 

marco19752

.....geht in die Luft
#32
So, wollte diesen Thread mal wieder aus der Versenkung holen denn ich habe mich mal wieder an das Teil gewagt.
Da ich das ganze nie richtig eingestellt bekommen habe lag es halt einfach so rum...und heute hat es mich wieder gepackt und ich habe mir das Ding umgebaut. Habe mir aus div. Ersatzteilen eine NEX5 Ausführung gebastelt welche im Vergleich zum originalen Setup schnell besser funktionierte. Werde die nächsten Tage mal Fotos vom Umbau mache und hier posten.

Aber wenn ich mir das so überlege ist es wohl besser etwas mehr Geld in die Finger zu nehmen und gleich etwas anständiges zu kaufen auch wenn es das doppelte kosten soll. Qualität kostet eben und auf längere Sicht sicher die bessere Eintscheidung...muss ja auch nicht gerade das Movi sein ;-)

Cheerio,
Mäc
 

sandroja

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#33
Hallo.

Habe mir vor ca einem Monat den Gimbal von Rctimer bestellt + den Alexmos 3Axis Controller. Als Kamera nutze ich die BMPCC. Ich habe nun alles zusammen gebaut und versorge es mit eine LiPo 3s 1000 11.1V. Nun komme ich zu meinem Problem. Ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe den Gimbal über Simple BGC einzustellen. Die Motoren reagieren nur ruckartig, und sehr lasch. Mir fehlen einfach die feinen Bewegungen die der Gimbal eigentlich kann. Auch den Followmode bekomme ich nicht zum laufen. Kann mir bitte jemand grundlegende Tipps geben oder vielleicht auch konkrete Lösungsvorschläge für "meine Probleme". Ich wäre für alles wirklich dankbar denn ich bin ein absoluter Laie auf diesem Gebiet. Dankeschön.
 

sandroja

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#35
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Habe mal ein paar Fotos gemacht

https://www.dropbox.com/sh/1gsrxz96klbvtnx/WcIBIIvYGA

Was ich bei anderen Video gesehen habe ist dass wenn die Kamera einjustiert wird und in eine Richtung geschwenkt wird ob Roll Oder Pitch hält diese die Position konstant von aleine. Bei mir ist das nicht der Fall. Woran könnte das liegen? Kann das schon der Fehler sein? Danke
 
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