Anbei ein Ausdruck nach dem Auto tune. Er fliegt nun ganz gut, nur beim Abstieg hat er extreme Probleme, das darf ich nur ganz langsam machen, sonst kommt er in Absturz gefährliche Schwingungen. Ich weiß, das leichte Schwingungen normal sind, aber diese sind außerhalb jeder Norm. Weiß jemand welche Parameter eventuell zu ändern sind?
Grüße von claus45
Moin Claus, freud mich, dass "nun" andere Regler Deine offensichtlichen Regler-Sync Probleme beseitigt haben- aber was Du nun schreibst, passt irgendwie nicht zusammen - Deine Pid Werte sehen für mich erst einmal relativ normal aus.
Nur! - wenn ein sauber eingestellter Copter nach einem erfolgreichen Autotune offensichtlich gut fliegt und am Knüppel hängt, sollte er auch beim Abstieg im eigenen Downstream nicht in "kritische" Schwingungen kommen, sondern nur leicht schaukeln - daher bitte mehr Informationen!
Welche Motoren? - Hersteller und Typ
Welche Regler? - Hersteller und Typ (und ggf. mit welcher Version SimonK geflasht?)
Welche Props
Wie ist Deine APM auf dem Frame befestigt und dedämpft?
Hing glaube ich alles an 4S...?
Was wiegt der Copter abflugfertig?
Mal ein paar Bilder vom Copter?
Und dann bitte mal das Vibration Log posten - siehe Anleitung hier:
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_measuringvibration/
Und dann kann mann ggf. weiterschauen..., den Fehler eingrenzen.
By the way: Das IMU Log für die Vibrations nur für die Dauer des Vibration Testflug einschalten und danach wieder deaktivieren - auf keinen Fall während des IMU Log Flug noch einen Autotune Flug durchführen!
Nur zur Info/Vergleich:
Auf meinem Black Widow Frame sitzt die APM FC relativ ungedämpft auf 2 Lagen Spieltape direkt auf der Centerplate - die Vibs habe ich durch Propeller feinwuchten so weit reduziert, bis ich in die Region plus/minus 1 im Log auf allen Achsen kam. Siehe hier:
http://fpv-community.de/showthread.php?36254-Prop-Balancer-bis-17-Zoll-Props-Self-Made-f%FCr-ca-%8010&p=472436&viewfull=1#post472436
Um Deine ursprüngliche Frage zu beantworten:
Eine Erhöhung der Rate Roll/Pitch P Parameter sollte das Schaukeln im Abflug reduzieren - macht aber an dieser Stelle wenig Sinn, da Autotune bei Dir diese Parameter "eventuell"/wahrscheinlich schon auf das Optimum justiert hat.
Ich tippe eher auf einen mechanischen Fehler, bzw. sollte man das erst einmal ausschliessen können:
1. Vibs (und ggf. APM Befestigung/Dämpfung)
2. Zu wackeliger Rahmen/Ausleger...?
Gruss,
Matthias