Plötzlicher Kopfdreher und Absturz

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#1
Hallo zusammen bin stolzer Besitzer einer Eyefly Quadrixette 30
Der Quadrocopter wurde vom Vorgänger komplett aufgebaut.

Ich habe den Copter gestern zum ersten Mal in Betrieb genommen im GPS Modus und flog leichte Bewegungen um mich mit der Steuerung zu befassen, bei einer Aufwärtsbewegung drehte sich der Kopter plötzlich auf den Kopf und stürzte zu Boden, einer der flyduino Regler fing sofort an abzurauchen.

Ich kann mir das gar nicht erklären, möchte aber den Fehler wissen damit es nicht nochmal passiert.

Am Vorabend habe ich über die Naza Software mir alle Einstellungen angeschaut, dabei wurde der Regler welcher abgeraucht ist ziemlich warm so dass ich keine Kalibrierung durchführen konnte.

Welche Gründe kann es geben dass der Copter ein solches Manöver durchführt ?



 
#3
Ich hab heute viel über Kopfdreher und Regler gelesen, aber gibt es zuverlässige Regler die nicht immerwieder abfackeln ? Ist man sicherer wenn man z.b. Regler und Motor von einem Hersteller verwendet ?
 

chebiqe

Erfahrener Benutzer
#4
Ich bin ewiger ElektroLeie. Aber die 10A Regler; ob die nicht für einen kräftigen flinken Quad nicht etwas wenig sind ? -Ich weis nicht, ich vermute nur.
 

SamRic

Erfahrener Benutzer
#5
Propeller, Motoren und ESC müssen eben zusammen passen...Welche Komponenten werden denn genau geflogen?

Auf der sicheren Seite bist mit einem Okto, da macht es nichts, wenn ein Motor ausfällt.
 
#6
Also Motoren NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv, flyduino 10A Regler, 8x4.5 Propeller , naza m V2
 

brandtaucher

Erfahrener Benutzer
#7
Mach mal bitte den Schrumpfschlauch ganz auf, leg die Kühlplatte daneben und mach von allem ein hochauflösendes Foto. Die Experten können erkennen, wo der Brand entstand.

Wenn allerdings am Abend zuvor dieser Regler schon so heiß wurde, war es sehr fahrlässig von Dir, damit loszufliegen. Das macht man nicht! Man würde auch niemals mit einem Flugzeug starten, wenn der Motor am Boden zu heiß wird. Lass Dir das eine Lehre sein.
 

SamRic

Erfahrener Benutzer
#8
Mit welchen Akkus fliegst die Kiste, vermutlich 3s?

Bei HK steht max. 17A und bei 8x4Props 9A, die 10A sind dann vermutlich hart an der Grenze, bei Flyduino steht, diese können max 12A, sind aber nach unten korrigiert.

Wobei ich mich schon frage, wieso man ne Naza 2 mit solchen Motoren fliegt, da würde ich eher Sunnysky einsetzen.
 
#9
Regler können immer wieder schon mal ausfallen. Damit muss man leider rechnen und mit diesem Risiko leben.
Ganz ausschließen lässt sich das nicht, evtl. lässt sich das Risiko mit hochwertigeren Reglern etwas verringern.
Hatte so einen Reglerbrand mit diesem Typ auch mal, allerdings mit der 25A-Ausführung.
 
#10
Mach mal bitte den Schrumpfschlauch ganz auf, leg die Kühlplatte daneben und mach von allem ein hochauflösendes Foto. Die Experten können erkennen, wo der Brand entstand.

Wenn allerdings am Abend zuvor dieser Regler schon so heiß wurde, war es sehr fahrlässig von Dir, damit loszufliegen. Das macht man nicht! Man würde auch niemals mit einem Flugzeug starten, wenn der Motor am Boden zu heiß wird. Lass Dir das eine Lehre sein.
Foto mache ich heute Abend. Zu dem warmen Regler gibts folgendes zu sagen, wenn man sein Handy lädt, wird das Netzteil auch warm, was wiederum normal ist. Beim Regler ist das offensichtlich nicht der Fall.
 
Zuletzt bearbeitet:
#11
Mit welchen Akkus fliegst die Kiste, vermutlich 3s?

Bei HK steht max. 17A und bei 8x4Props 9A, die 10A sind dann vermutlich hart an der Grenze, bei Flyduino steht, diese können max 12A, sind aber nach unten korrigiert.

Wobei ich mich schon frage, wieso man ne Naza 2 mit solchen Motoren fliegt, da würde ich eher Sunnysky einsetzen.
Ich hab einen 2200 und zwei 3000 3s Lipos.
Darf man denn nur bestimmte Motoren mit der NAZA benutzen ?
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
#12
ne du kannst Jeden Motor verwenden den du findest ... der Regler muss halt dazupassen (Volt/Ampere) und die Regleröffnung darf nicht zu klein sein zum Schweben... den dann kann die Naza das nicht mehr gscheit ausgleichen.
 

SamRic

Erfahrener Benutzer
#13
Die NTM Motoren haben oft eine Unwucht und die Qualitätkontrolle ist manchmal schon blind...Von den Sunnysky habe ich bisher noch keine negativen Kommentare gelesen, Tiger Motoren sind natürlich eine Klasse für sich, aber auch preisintensiv.
 
#14
So hier nun das Foto.
Nach dem auftrennen kam mir gleich das rote Plus kabel entgegen.

 

snappy

Erfahrener Benutzer
#15
Der gleiche Regler ist mir auch abgeraucht, vielleicht taugen die einfach nix.
 
#16
Ich hab mir jetzt Ersatz gekauft also bei flyduino nochmal den gleichen Regler, der Vorbesitzer schrieb dass er von flyduino geflasht ist, kann man den selber auch Flaschen mit anderen kennwerten ?
 

SvenL

Erfahrener Benutzer
#17
Die Regler sind für Deine Motoren zu klein. Ich würde da eher auf eine 20A-Variante mit SimonK-Firmware gehen. Wenn Du den Quad etwas herumscheuchen tust, dann dauert es nicht lang bis der nächste Regler stirbt.

Viele Grüße!

Sven
 

Tomster

Erfahrener Benutzer
#18
Foto mache ich heute Abend. Zu dem warmen Regler gibts folgendes zu sagen, wenn man sein Handy lädt, wird das Netzteil auch warm, was wiederum normal ist. Beim Regler ist das offensichtlich nicht der Fall.
Wenn nur ein Regler heiß wird, dann ist das doch ein eindeutige Indiz dafür, dass an genau dem Regler etwas nicht stimmt.
Insofern ist es wirklich leichtsinnig, damit zu starten.

Zu den Reglern: die Blueseries HK-Regler laufen tausendfach ohne Probleme. Deine sind allerdings auch in meinen Augen zu klein gewählt.
NTM-Motoren sind normalerweise auch nicht schlecht. Bei dem Preis darf man zwar keine Wunder erwarten, aber sie tun was sie sollen. Schlecht gewuchtete Motorengondeln hatte ich bei den Dingern noch nicht.

Bis dahin
Tom
 
#19
Macht man Propeller auch mit Kabelbinder fest. Ich bin ein bisschen verwundert? Ich habe grade mit diesen Motoren ntm prodrive 28-26 1200kv das Problem gehabt das die Regler (HK F-30A Ubec) Den sync verloren haben was zu einem Kurzschluss ähnlichen verhalten führte das beim Verlust sogar die LED Leisten blinkten (direkt am Akku angeschlossen ) Firmware war die letzte simonK komischerweise läuft Wiiesc Firmware einwandfrei.
Gruß
DerDani
 

SvenL

Erfahrener Benutzer
#20
@DerDani:
Das liegt oft daran, dass viele ESC-Hersteller einfach die SimonK-Firmware draufklatschen und gut ist. Standardmäßig sind 18° Timing in der Software eingestellt, man kann es jedoch nur im Sourcecode ändern. Motoren mit 14 Polen brauchen ein höheres Timing, um korrekt zu synchronisieren. Auch gibt es mit manchen Schaltungsauslegungen zur Synchronisationserkennung Probleme.

Ich würde mal ein Timing von 25° wählen und die Firmware neu flashen, dann sollte es auch mit problematischen Motoren funktionieren.

Dass im ersten Bild mit den Kabelbindern habe ich gar nicht gesehen. Da kann ich dem TE nur sagen, dass er da erst einmal eine vernünftige Prop-Befestigung einbaut (Prop-Mitnehmer), am besten mit CW- und CCW-Gewinde, ansonsten ist das schon ziemlich leichtsinnig!

Viele Grüße!

Sven
 
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