Hallo liebe Community,
ich habe heute meinen neuen Quadcopter ausprobieren wollen.
Hier sind erstmal die verbauten Teile:
-APM 2.6(clone) mit neuester FW
-MaxBotix Sonar MB1200
-3DR Telemetrie
-3DR Compass (Lea-6H)
-FrSky 8 Channel receiver
-Turnigy 9X Funke mit FrSky Modul
-4x 10" Propeller
-4xTurnigy D2830/11 Motoren (1000kv)
-4xHK 30 A ESCs mit SimonK
-3DR Power Module
-4000mAh 3S Akku
-3DR Power Distribution Board
Ich habe Gsweg eingelernt, kalibriert, etc... und heute wollte ich das Autotuning durchführen.
Deswegen bin ich mit dem Copter im Stabilize Mode geflogen und nach ca. 6-7m in AltHold gewechselt.
Erst sah es gut aus, dann ist er EXTREM hoch und runter gewippt und hat an Höhe dazugewonnen!
Dann ist er mit Richtung des Windes(ca. 20 km/h Windgeschwindigkeit) nach Norden abgetrieben und ich hatte überhaupt KEINE Kontrolle mehr über ihn. Hektisch habe ich in den Stable-,RTL- und Auto Mode gewechselt, was nichts gebracht hat. Und irgendwie hab ich ihn einigermaßen runter bekommen. Mein Log packe ich hier rein:
https://mega.co.nz/#!qcUU2ZiT!ML66bhKfquI5kDVRCjg8dSyfN5ablIcKOKUfZSe8nXk
Ich habe vorher keine PID Tuning oder ähnliches getunt! Ich wollte es heute mit dem AutoTuning machen!
Wäre wirklich nett, wenn einer von euch es angucken könnte!
Mit freundlichen Grüßen
Fixe
ich habe heute meinen neuen Quadcopter ausprobieren wollen.
Hier sind erstmal die verbauten Teile:
-APM 2.6(clone) mit neuester FW
-MaxBotix Sonar MB1200
-3DR Telemetrie
-3DR Compass (Lea-6H)
-FrSky 8 Channel receiver
-Turnigy 9X Funke mit FrSky Modul
-4x 10" Propeller
-4xTurnigy D2830/11 Motoren (1000kv)
-4xHK 30 A ESCs mit SimonK
-3DR Power Module
-4000mAh 3S Akku
-3DR Power Distribution Board
Ich habe Gsweg eingelernt, kalibriert, etc... und heute wollte ich das Autotuning durchführen.
Deswegen bin ich mit dem Copter im Stabilize Mode geflogen und nach ca. 6-7m in AltHold gewechselt.
Erst sah es gut aus, dann ist er EXTREM hoch und runter gewippt und hat an Höhe dazugewonnen!
Dann ist er mit Richtung des Windes(ca. 20 km/h Windgeschwindigkeit) nach Norden abgetrieben und ich hatte überhaupt KEINE Kontrolle mehr über ihn. Hektisch habe ich in den Stable-,RTL- und Auto Mode gewechselt, was nichts gebracht hat. Und irgendwie hab ich ihn einigermaßen runter bekommen. Mein Log packe ich hier rein:
https://mega.co.nz/#!qcUU2ZiT!ML66bhKfquI5kDVRCjg8dSyfN5ablIcKOKUfZSe8nXk
Ich habe vorher keine PID Tuning oder ähnliches getunt! Ich wollte es heute mit dem AutoTuning machen!
Wäre wirklich nett, wenn einer von euch es angucken könnte!
Mit freundlichen Grüßen
Fixe
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