G
Sooo Leute,
ich baue (mal wieder) ne eyefly.info Q30 von Nic auf.
Diesmal komplett in CFK mit Dämpfungskit, und Landegestell.
Wichtig ist mir -> keep it simple und Leichtbau.
Kein riesen OSD kein GPS keine komplizierte Flugsteuerung mit schnickschnack.
das brauch kein Mensch auf so einem Quad.
Komponenten:
Quadrixette 30
Landegestell Spider
Dämpfungskit
Ausleger Alu schwarz eloxiert
Naze32 Acro
Sony 600tvl WDR 2.6er linse
Supersimple OSD
T-Motor MT2208 1100KV
12A Simonk Reger
Spannungsfilter nach BlueAngel
3s 2200 40c
Los gehts mit den Auslegern und den Motoren.
Motoren ausgepackt, Prop Adapter aufgeschraubt (sicherungslack!...) beigelegte Muttern duch Selbstsichernde M5 Ersetzt.
Dann die Motoren auf die Alu Ausleger geschraubt (sicherungslack!...) und Kabel durchgezogen.
(Bild leider unscharf)
Leider sind die Kabel Ausgänge bei den langen Auslegern auf der falschen seite, also schnell selbst noch welche reingefräßt, und die Kanten mit Schrumpfschlauch gegen aufscheuern abgesichert.
nun zu den Regler, ausgepackt, alle Kabel bis auf Signal abgelötet (bei einem signal masse und 5v, um die fc zu versorgen). Elkos mit Heißkleber gesichert, SimonK geflasht.
Nun die Motorkabel soweit wie möglich gekürzt, Regler direkt angelötet.
Regler Stromkabel durch die abgeschnittenen Motorkabel ersetzt, sind leichter und der querschnitt reicht für die maximalen 8A locker aus. Kurzer Drehrichtungs Test, dann werden die Regler eingeschrumpft und die Kabel verlegt. Ramen wird zusammengeschraubt (sicherungslack!...) und sauber ausgerichtet. das ganze hat etwas spiel und lässt sich korrigieren.
Dann alle Stromkabel von den Reglern, nach + und - aufgeteilt und noch ein Servokabel für die fpv equipment Stromversorgung dazugepackt und verlötet. Mit Kabelbinder eine Zugentlastung am Ramen realisiert.
dann Kommt die Naze32 Acro dran, Regler und Masse/5v Verlötet.
Einmal Spannungsfilter gebaut und unter der Naze32 plaziert.
Landegestell montiert.
SuperSimple OSD, Stecker entlötet, Spannung vom Filter, Stromversorgungn des Senders und das kabel zur FPV cam zusammengefasst und verlötet, dann noch das videosignal. alles unter die Haube geklebt (Heißkleber)
Videosender mit Kabelbindern und einem Mini Kleks Heißkleber oben befestigt und angeschlossen.
Hab Mist gebaut.... grade alles mit nem Multimeter auf Kurzschlüsse durchgemessen und dann akku das erste mal dran.
kein bild?! hmm
abgesteckt nochmal durchgemessen, kurzschluss von video auf 12v der vorher nicht da war ?! ok eventuell hat das osd n schuss.
getauscht, wieder das gleiche spiel.... ich idot hab vergessen das CFK natürlich super leitet, und je nach biegung gabs nen kurzen beim OSD am Deckel .... eventuell hat die cam und das OSD nicht überlebt. Bin erstmal genervt und mach morgen weiter...
ich baue (mal wieder) ne eyefly.info Q30 von Nic auf.
Diesmal komplett in CFK mit Dämpfungskit, und Landegestell.
Wichtig ist mir -> keep it simple und Leichtbau.
Kein riesen OSD kein GPS keine komplizierte Flugsteuerung mit schnickschnack.
das brauch kein Mensch auf so einem Quad.
Komponenten:
Quadrixette 30
Landegestell Spider
Dämpfungskit
Ausleger Alu schwarz eloxiert
Naze32 Acro
Sony 600tvl WDR 2.6er linse
Supersimple OSD
T-Motor MT2208 1100KV
12A Simonk Reger
Spannungsfilter nach BlueAngel
3s 2200 40c
Los gehts mit den Auslegern und den Motoren.
Motoren ausgepackt, Prop Adapter aufgeschraubt (sicherungslack!...) beigelegte Muttern duch Selbstsichernde M5 Ersetzt.
Dann die Motoren auf die Alu Ausleger geschraubt (sicherungslack!...) und Kabel durchgezogen.
(Bild leider unscharf)
Leider sind die Kabel Ausgänge bei den langen Auslegern auf der falschen seite, also schnell selbst noch welche reingefräßt, und die Kanten mit Schrumpfschlauch gegen aufscheuern abgesichert.
nun zu den Regler, ausgepackt, alle Kabel bis auf Signal abgelötet (bei einem signal masse und 5v, um die fc zu versorgen). Elkos mit Heißkleber gesichert, SimonK geflasht.
Nun die Motorkabel soweit wie möglich gekürzt, Regler direkt angelötet.
Regler Stromkabel durch die abgeschnittenen Motorkabel ersetzt, sind leichter und der querschnitt reicht für die maximalen 8A locker aus. Kurzer Drehrichtungs Test, dann werden die Regler eingeschrumpft und die Kabel verlegt. Ramen wird zusammengeschraubt (sicherungslack!...) und sauber ausgerichtet. das ganze hat etwas spiel und lässt sich korrigieren.
Dann alle Stromkabel von den Reglern, nach + und - aufgeteilt und noch ein Servokabel für die fpv equipment Stromversorgung dazugepackt und verlötet. Mit Kabelbinder eine Zugentlastung am Ramen realisiert.
dann Kommt die Naze32 Acro dran, Regler und Masse/5v Verlötet.
Einmal Spannungsfilter gebaut und unter der Naze32 plaziert.
Landegestell montiert.
SuperSimple OSD, Stecker entlötet, Spannung vom Filter, Stromversorgungn des Senders und das kabel zur FPV cam zusammengefasst und verlötet, dann noch das videosignal. alles unter die Haube geklebt (Heißkleber)
Videosender mit Kabelbindern und einem Mini Kleks Heißkleber oben befestigt und angeschlossen.
Hab Mist gebaut.... grade alles mit nem Multimeter auf Kurzschlüsse durchgemessen und dann akku das erste mal dran.
kein bild?! hmm
abgesteckt nochmal durchgemessen, kurzschluss von video auf 12v der vorher nicht da war ?! ok eventuell hat das osd n schuss.
getauscht, wieder das gleiche spiel.... ich idot hab vergessen das CFK natürlich super leitet, und je nach biegung gabs nen kurzen beim OSD am Deckel .... eventuell hat die cam und das OSD nicht überlebt. Bin erstmal genervt und mach morgen weiter...
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