Seit einigen Wochen gibt es ja ein neues 3-Achs Brushlessgimbal von RCTimer.
Nachdem ich das hier schon einige Zeit liegen hab, habe ich mich heute mal damit beschäftigt und da es hier im Forum noch wenig dazu gibt wollte ich Euch mal meine Erfahrungen dazu mitteilen.
Es handelt sich um dieses Gimbal.
Das Gimbal kam komplett montiert und war in 2min angeschlossen. Die original PID-Settings sind aber völlig daneben. Insbesondere Power für den Yaw-Motor ist mit 200 viel zu hoch eingestellt, damit wird der Motor so heiss, dass man sich die Finger dran verbrennt. Leider ist auch kein Kabel für Pitch-Controll vom Board nach oben geführt, sodaß man selbst noch ein Kabel durch die Achse des Yawmotors fädeln muss. Bei RCTimer heisst es das Board sei original Alexmos und für mich sieht es auch so aus wie die anderen originalen Boards die ich hier habe.
positiv:
- günstig (wenn man einrechnet, was das 3-Achs-Alexmos-Board alleine kostet)
- man kann den Pitchmotor nach rechts drehen und kommt dann gut an Speicherkarte und USB dran
- braucht keine NAZA zur Steuerung, wie das DJI
- Gewicht OK
negativ:
- kein Schleifring
- Pitch / Yaw Verkabelung muss selbst noch drangefrickelt werden
- Yawmotor evtl. etwas knapp bemessen
Nach ein bischen Tuning im Garten war ich heute noch schnell draussen auf der Wiese und bin mit den ersten Ergebnissen ganz zufrienden. Aber seht es euch selbst an. Und immer raus damit, was Ihr davon haltet...
Das Gimbal ist übrigens absichtlich so montiert, dass das eine Landebein im Bild ist. Nur damit sieht man die Bewegung des Kopters richtig.
http://youtu.be/Ch2QRB4SMZM
Nachdem ich das hier schon einige Zeit liegen hab, habe ich mich heute mal damit beschäftigt und da es hier im Forum noch wenig dazu gibt wollte ich Euch mal meine Erfahrungen dazu mitteilen.
Es handelt sich um dieses Gimbal.
Das Gimbal kam komplett montiert und war in 2min angeschlossen. Die original PID-Settings sind aber völlig daneben. Insbesondere Power für den Yaw-Motor ist mit 200 viel zu hoch eingestellt, damit wird der Motor so heiss, dass man sich die Finger dran verbrennt. Leider ist auch kein Kabel für Pitch-Controll vom Board nach oben geführt, sodaß man selbst noch ein Kabel durch die Achse des Yawmotors fädeln muss. Bei RCTimer heisst es das Board sei original Alexmos und für mich sieht es auch so aus wie die anderen originalen Boards die ich hier habe.
positiv:
- günstig (wenn man einrechnet, was das 3-Achs-Alexmos-Board alleine kostet)
- man kann den Pitchmotor nach rechts drehen und kommt dann gut an Speicherkarte und USB dran
- braucht keine NAZA zur Steuerung, wie das DJI
- Gewicht OK
negativ:
- kein Schleifring
- Pitch / Yaw Verkabelung muss selbst noch drangefrickelt werden
- Yawmotor evtl. etwas knapp bemessen
Nach ein bischen Tuning im Garten war ich heute noch schnell draussen auf der Wiese und bin mit den ersten Ergebnissen ganz zufrienden. Aber seht es euch selbst an. Und immer raus damit, was Ihr davon haltet...
Das Gimbal ist übrigens absichtlich so montiert, dass das eine Landebein im Bild ist. Nur damit sieht man die Bewegung des Kopters richtig.
http://youtu.be/Ch2QRB4SMZM
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