Die Dämpfung hat nicht viel gebracht. Wahrscheinlich hebt sie sich auf, wenn man die kamera fest schnallt.
Bei Position hold mit yaw drehung wars okay.
Vorschläge?
Da es doch so simple war, bring ich es dir wieder mit. Hab im moment gerade auch keine Verwendung dafür.
Und meine NAZE32 sollten bald ankommen.
Ich rätsel gerade noch an dem MinimOSD von Michael. Es funktioniert alles ... aber der Konfigurator will einfach nicht verbinden. und beim Bootloader mach ich noch irgendwas falsch.
Aber ich kann compilierte Sketches uploaden und die serielle Schnittstelle funktioniert auch... aber der Bootloader will nicht... aber da komm ich noch hinter, was das ist.
Da es doch so simple war, bring ich es dir wieder mit. Hab im moment gerade auch keine Verwendung dafür.
Und meine NAZE32 sollten bald ankommen.
Ich rätsel gerade noch an dem MinimOSD von Michael. Es funktioniert alles ... aber der Konfigurator will einfach nicht verbinden. und beim Bootloader mach ich noch irgendwas falsch.
Aber ich kann compilierte Sketches uploaden und die serielle Schnittstelle funktioniert auch... aber der Bootloader will nicht... aber da komm ich noch hinter, was das ist.
Geduld. Als der Bixler flog gabs echt Wahnsinns Wolkenformationen. Leider war der Himmel echt fies als ich die Copter fotografiert habe . Bilder gibts heute Abend!
Man, wenn ich die Bilde sehe werde ich richtig neidisch. Während ihr fliegt muss ich in Griechenland am Strand liegen ;-). Na wenigstens gibt es hier die Getränke gut durchgeschüttelt.
So... Fehler gefunden: PD0, der RX-Pin ist kaputt. Als Ausgang kann ich ihn noch benutzen, aber da liefert er nur 0,5V und 4,6V statt 0Vund 5V...
Wenn er als Serieller RXPin verwendet wird, dann geht er nur von 5V auf 2,5V wenn der TX vom FTDI sendet. und er empfängt nichts.
damit ist der Serielle Port defekt und nur durch austausch den ATMegas zu reparieren.