Hallo zusammen,
Habe nen Quad mit folgenden Komponenten zusammengeschraubt:
Warthox Alu Frame mit 20cm Armen
Tiger MT2208 1100kV
10A Regler von Hobbywing FlyFun
Drotek Drofly FC
Hacker TopFuel 3S 2200 mAh 40C
Graupner MZ-12 Funke mit GR-18 Empfänger
Vorerst hatte ich die PID auf den standard Werten gelassen.
Mittlerweile bin ich etwas vertraut mit der Steuerung und habe den Copter im ACC Mode relativ gut im Griff.
Allerdings stört mich ein Verhalten. Wenn ich aus einer stabilen Schwebeposition rolle oder pitche verringert sich die Höhe ziemlich stark. Auf 5m Weg gehen mir schätzungsweise ca. 2-3m Höhe verloren.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich bei den PID Werten gelandet. Mal abgesehen davon ob ich hierüber eine Lösung für das ungewollte Absinken finde oder nicht machte ich mich an die Konfiguration der PID Werte.
Mit P bin ich ziemlich nach oben auf 9.6 und I auf 0.040.
Nun hatte Ich soeben meinen ersten Testflug mit den neuen Einstellungen. Dabei ist mir folgende Veränderung aufgefallen. Der Copter lässt sich jetzt ziemlich gut auf einer Schwebeposition halten und er wendet beim Eingreifen mit den Händen sehr schnell und stark Kraft entgegen der einwirkende Kraft auf. Soweit so gut.
Was sich aber ins Negative verändert hat ist, dass er die Roll und Pitch Kommandos nur langsam ausführt so dass von agilem Flugverhalten keine Rede mehr sein kann.
Nun zu meinen Fragen.
Was habe ich falsch gemacht, bzw. wodurch bekomme ich ein schnelleres Kippen?
Wie verhindere ich den oben beschriebenen Höhenverlust, ist dieser nur mit dem Baro zu kompensieren?
Wie kann ich am besten die Lipo Spannung per Telemetrie an die FB übertragen um das Tiefenentladen des Lipos zu verhindern?
Hoffe Ich konnte euch alle Relevanten Infos geben.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
Habe nen Quad mit folgenden Komponenten zusammengeschraubt:
Warthox Alu Frame mit 20cm Armen
Tiger MT2208 1100kV
10A Regler von Hobbywing FlyFun
Drotek Drofly FC
Hacker TopFuel 3S 2200 mAh 40C
Graupner MZ-12 Funke mit GR-18 Empfänger
Vorerst hatte ich die PID auf den standard Werten gelassen.
Mittlerweile bin ich etwas vertraut mit der Steuerung und habe den Copter im ACC Mode relativ gut im Griff.
Allerdings stört mich ein Verhalten. Wenn ich aus einer stabilen Schwebeposition rolle oder pitche verringert sich die Höhe ziemlich stark. Auf 5m Weg gehen mir schätzungsweise ca. 2-3m Höhe verloren.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich bei den PID Werten gelandet. Mal abgesehen davon ob ich hierüber eine Lösung für das ungewollte Absinken finde oder nicht machte ich mich an die Konfiguration der PID Werte.
Mit P bin ich ziemlich nach oben auf 9.6 und I auf 0.040.
Nun hatte Ich soeben meinen ersten Testflug mit den neuen Einstellungen. Dabei ist mir folgende Veränderung aufgefallen. Der Copter lässt sich jetzt ziemlich gut auf einer Schwebeposition halten und er wendet beim Eingreifen mit den Händen sehr schnell und stark Kraft entgegen der einwirkende Kraft auf. Soweit so gut.
Was sich aber ins Negative verändert hat ist, dass er die Roll und Pitch Kommandos nur langsam ausführt so dass von agilem Flugverhalten keine Rede mehr sein kann.
Nun zu meinen Fragen.
Was habe ich falsch gemacht, bzw. wodurch bekomme ich ein schnelleres Kippen?
Wie verhindere ich den oben beschriebenen Höhenverlust, ist dieser nur mit dem Baro zu kompensieren?
Wie kann ich am besten die Lipo Spannung per Telemetrie an die FB übertragen um das Tiefenentladen des Lipos zu verhindern?
Hoffe Ich konnte euch alle Relevanten Infos geben.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe.