Einstellungen Baseflight auf Rosewhite Leora (20cm Quad) mit Naze32

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RCCopter

Coptertestingenieur
#1
Hallo!
Ich habe eine Rosewhite Leora (20cm Quad, Link), die mit einer Naze32 (inkl. Baro/Mag) ausgerüstet ist.

Nun habe ich mittels der Baseflight App unter Chrome (Link) die Firmware erneuert (2.3). Alle Einstellungen wurden dabei zurückgesetzt.

Drei Anliegen/Probleme habe ich:

  • Beim Disarmen gehen die Motoren trotz z.B. 50% Throttle sofort aus. Bei der alten Firmware gingen sie erst aus, wenn man Throttle auf 0% runter genommen hat. Welche Einstellung ist das?
  • Im Baromodus hält der Kopter zwar die Höhe bzw. eher zieht er nervös zu hoch und der Kopter gibt immer ruckartig Gas. P/I/D für Alt => 5.0 / 0.000 / 0
  • Habe ich sonst irgendwelche bösen Schnitzer in den Einstellungen?
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einstellung01.jpg

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einstellung02.jpg

[HR][/HR]

Code:
aux 0 48
aux 1 1
aux 2 2
aux 3 32
aux 4 0
aux 5 32
aux 6 0
aux 7 0
aux 8 0
aux 9 0
aux 10 0
aux 11 0
aux 12 0
aux 13 8
aux 14 0
aux 15 0
aux 16 0
aux 17 0
aux 18 0
aux 19 0
aux 20 0
mixer QUADX
feature -PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -SERIALRX
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_RING
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -POWERMETER
feature -VARIO
feature -3D
feature VBAT
map AETR1234
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set midrc = 1500
set minthrottle = 1105
set maxthrottle = 1950
set mincommand = 1000
set mincheck = 1100
set maxcheck = 1900
set deadband3d_low = 1406
set deadband3d_high = 1514
set neutral3d = 1460
set deadband3d_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_baudrate = 115200
set softserial_baudrate = 9600
set softserial_1_inverted = 0
set softserial_2_inverted = 0
set gps_type = 0
set gps_baudrate = 0
set serialrx_type = 0
set telemetry_provider = 0
set telemetry_port = 0
set telemetry_switch = 0
set vbatscale = 110
set currentscale = 400
set currentoffset = 0
set multiwiicurrentoutput = 0
set vbatmaxcellvoltage = 43
set vbatmincellvoltage = 33
set power_adc_channel = 0
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set yaw_control_direction = 1
set acc_hardware = 0
set max_angle_inclination = 500
set moron_threshold = 32
set gyro_lpf = 42
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set pid_controller = 0
set deadband = 0
set yawdeadband = 0
set alt_hold_throttle_neutral = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set rc_rate = 100
set rc_expo = 50
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 40
set yaw_rate = 80
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1200
set failsafe_detect_threshold = 985
set rssi_aux_channel = 0
set yaw_direction = 1
set tri_unarmed_servo = 1
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = 1
set small_angle = 25
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set mag_declination = 0
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set p_pitch = 33
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 33
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 40
set d_yaw = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
 
Zuletzt bearbeitet:
#2
Schau mal hier http://www.microcopters.de/artikel/abusemark-naze-32 da hat Tilman Werte seiner leora mit naze
Die sollten deiner doch schon nahe kommen ...

Ich hab auch noch ne leora und ne naze hier die ich wohl die Tage mit einander Paaren werde ;)
Dann kann ich dir evtl. weiterhelfen ...
Mit nanowii war die recht schnell eingestellt nur der baro hat mich in den Wahnsinn getrieben und wurde erst durch einen recht hohen D Wert brauchbar .
 
Zuletzt bearbeitet:

dreamfall

Neuer Benutzer
#3
Hallo
Dein erstes Problem kommt vermutlich nicht von den pid Einstellungen.
Muss irgendwas mit dem Gasweg der Fernsteuerung sein.
Alles korrekt angelernt die Regler.
Hast du auch korrekt verkabelt und eingestellt (ppm oder traditionell)
Ich würde alle Kanäle unter Receiver kontrollieren ob sie von 1000 bis 2000 gehen.


2. der baromodus ist eher etwas schwierig mit der naze32 nicht ganz stabil.
Ebenso muss der baro eingepackt werden um ihn vor Zugluft und Licht zu schützen.
Mein Tipp lass den baro mode weg und flieg nur angle und horizon mode das reicht für einen
Race kopter
 

dreamfall

Neuer Benutzer
#5
Sorry hatte die Frage falsch verstanden..
Ist bei mir auch so beim disarmen gehen die Motoren auch sofort aus.
Ich denke das ist eine Sicherheitsfunktion das die Motoren nur laufen wenn
auf Arm gestellt ist.
 

schnellmaleben

Erfahrener Benutzer
#6
Naja war halt früher anders, das hat mir besser gefallen: jetzt fällt der Copter sofort runter wenn man disarmt, bin halt gewohnt den schalter kurz VOR dem landen zu betätigen... ist von Vorteil wenn man im Gras landet weil dann die Motoren sofort aus sind und man nicht erst zum Schalter umgreifen muss im richtigen Moment...

Anyway, im aktuellen Baseflight ist es (absichtlich oder nicht) eben so programmiert, es gibt keine Option dafür. D.h. für das alte verhalten muss man den Code ändern und selber compilieren (mw.c, Block Zeile 554-557 zwei Zeilen höher schieben. Alte Fassung zum Vergleich z.B. hier, hier wird nur disarmt wenn throttle unten ist.).

Edit: oder eine ältere firmware flashen ;) Oder Harakiri, da geht das mit dem Baro auch besser ;)
 
#7
Sorry hatte die Frage falsch verstanden..
Ist bei mir auch so beim disarmen gehen die Motoren auch sofort aus.
Ich denke das ist eine Sicherheitsfunktion das die Motoren nur laufen wenn
auf Arm gestellt ist.
Hallo,

das ist richtig. Einen Patch dafür habe ich auf einen Vorschlag von Tilman hin schon vor gut einem Jahr erstellt, aber dongs/timecop konnte sich erst vor ein paar Wochen dazu durchringen, diesen auch zu mergen. Einen entsprechenden "Kill Switch" hätte man theoretisch auch über einen Mix im Sender realisieren können, ich finde das als Standardverhalten allerdings wesentlich besser. Konfigurierbar ist es momentan nicht, wäre aber durchaus eine Überlegung wert.
 

RCCopter

Coptertestingenieur
#8
Thema Baro: Das habe ich mit den PID-Werten von Tilman lösen können. Steht nun auf 10/0,030/80. Sie hält viel ruhiger die Höhe, wobei das mir nicht so wichtig war. Leora ist zum Bolzen da. Ich fliege sie nur frei Schnauze und übe reines Acro.

Thema Disarm: Das würde mich freuen, wenn diese Funktion wieder Einzug in die Software findet. Danke an "fiendie" für den Tipp mit der Fernsteuerung. Ich muss mal schauen, ob ich das hinbekomme und mir so selber helfen kann.
 
#9
Thema Disarm: Das würde mich freuen, wenn diese Funktion wieder Einzug in die Software findet. Danke an "fiendie" für den Tipp mit der Fernsteuerung. Ich muss mal schauen, ob ich das hinbekomme und mir so selber helfen kann.
Hallo nochmal,

ich habe das Disarm-Verhalten nun konfigurierbar gemacht.
Siehe https://github.com/multiwii/baseflight/commit/b8bf9bc25cfb65311ab4976c64ff64e336dcbadb

Ist allerdings noch nicht im offiziellen hex, müsste also selbst gebaut werden ;)
Ich könnte heute Abend mal ein vorläufiges Build erstellen, ansonsten müsstest Du warten, bis dongs wieder ein Hex commitet.

Das alte Verhalten kann man dann im CLI mit "set disarm_kill_switch=0" wiederherstellen.


Gruß
Andreas
 
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FPV1

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