Hallo allerseits! Ich habe bei meinem APM nach dem Einbau in ein Phantom das Problem, das Achsen nicht zu stimmen scheinen.
Habe ihn nicht abheben lassen, sondern nur die Funktionen auf dem Boden knapp unter Schwebegas getestet, um zu sehen bei welchem Knüppelausschlag er in welche Richtung tendiert.
Ergebnis: Gas, Gieren, Roll stimmt - aber Pitch ist verkehrt (Pitch nach oben, Phantom kippt nach hinten).
Die APM ist richtig herum eingebaut (in Flugrichtung), die Einbaurichtung wurde auch nicht softwaremäßig geändert.
Im Mission Planner sehen die Bewegungen der Funke korrekt aus, Pitch nach oben ergibt auch im MP ein Ausschlagen des Balkens nach oben.
Zudem lässt sich der APM mit der üblichen Stickposition scharfschalten, was ja auch gegen eine falsche Knüppelrichtung spricht.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
*Edit: Die Position des Pitchsticks scheint fürs Scharfschalten irrelevant zu sein - er lässt sich auch armen, wenn ich den Pitchkanal in der Funke invertiere, der Balken für Pitch im Mission Planner also nach oben geht wenn ich den Stick nach unten ziehe. Aber das kann doch nicht korrekt sein? Zumindest ist er damit steuerbar in die Luft zu bekommen.
Habe ihn nicht abheben lassen, sondern nur die Funktionen auf dem Boden knapp unter Schwebegas getestet, um zu sehen bei welchem Knüppelausschlag er in welche Richtung tendiert.
Ergebnis: Gas, Gieren, Roll stimmt - aber Pitch ist verkehrt (Pitch nach oben, Phantom kippt nach hinten).
Die APM ist richtig herum eingebaut (in Flugrichtung), die Einbaurichtung wurde auch nicht softwaremäßig geändert.
Im Mission Planner sehen die Bewegungen der Funke korrekt aus, Pitch nach oben ergibt auch im MP ein Ausschlagen des Balkens nach oben.
Zudem lässt sich der APM mit der üblichen Stickposition scharfschalten, was ja auch gegen eine falsche Knüppelrichtung spricht.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
*Edit: Die Position des Pitchsticks scheint fürs Scharfschalten irrelevant zu sein - er lässt sich auch armen, wenn ich den Pitchkanal in der Funke invertiere, der Balken für Pitch im Mission Planner also nach oben geht wenn ich den Stick nach unten ziehe. Aber das kann doch nicht korrekt sein? Zumindest ist er damit steuerbar in die Luft zu bekommen.
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